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摘要:高爐生產(chǎn)過程中設(shè)備定修是必要的,而每次定修后的送風(fēng)恢復(fù)要花費較長時間。送風(fēng)后往往出現(xiàn)爐缸溫度不足,渣鐵流動性差,渣液粘稠,出鐵過程中溝中結(jié)蓋,爐外渣鐵清理困難等問題。而爐溫?zé)嵝?,送風(fēng)過程中爐況難行,也影響爐況恢復(fù)。通過調(diào)整思路,優(yōu)化休風(fēng)前后的操作,改善休風(fēng)料中凈焦加入量和輕負荷料的位置等措施,實現(xiàn)了送風(fēng)后快速恢復(fù)爐缸溫度,提高料柱透氣性,達到了快速恢復(fù)爐況的目的。
關(guān)鍵詞:高爐 定修 輕負荷 快速恢復(fù)
1 前言
高爐生產(chǎn)一定時間后,儲鐵式主溝耐材侵蝕,對高爐主溝生產(chǎn)安全帶來隱患。高爐生產(chǎn)到規(guī)定時間時,必須安排設(shè)備定修計劃工作。儲鐵式主溝與高爐所屬設(shè)備同步進行檢修。檢修后送風(fēng)恢復(fù)過程中,往往爐況恢復(fù)波動較大,爐溫波動較大,爐熱時,爐況難行。特別是因長期休風(fēng)后,爐缸熱量損失較大,爐缸溫度不足,渣鐵粘稠,流動性差,制約強化冶煉進程。在鋼鐵行業(yè)競爭激烈的形勢下,減少慢風(fēng)作業(yè)時間,降低生產(chǎn)成本,爭取快速恢復(fù),減少損失尤其重要。
冀南鋼鐵集團文豐主區(qū)2號高爐,爐容460m3。設(shè)有16個風(fēng)口,無鐘爐頂設(shè)備,開路循環(huán)水冷卻系統(tǒng),爐底采用半石墨炭磚,微孔模壓小炭磚+陶瓷杯復(fù)合型爐底結(jié)構(gòu),單場出鐵布置,儲鐵式主溝配置。
2 休風(fēng)準(zhǔn)備與安排
2.1.1 休風(fēng)前
為保證休風(fēng)時爐況穩(wěn)定順行,避免出現(xiàn)崩料、懸料。提前一天調(diào)整高爐操作方針,控制R2=1.15左右,穩(wěn)定爐溫04—0.5之間,鐵水溫度>1460℃,確保爐缸熱量充沛。加強對冷卻設(shè)備的排查工作,避免冷卻設(shè)備漏水,影響爐況正常運行。
5月5日生鐵成份和爐渣成份。爐況穩(wěn)定,爐溫適宜。堿度較中上線。20:30調(diào)整焦炭負荷,由4.40下調(diào)至4.0,來增加焦炭量,提高料柱透氣性,改善爐缸工作狀態(tài)。同時下調(diào)燒結(jié)礦的用量配比由73%下調(diào)到71%。來下調(diào)爐渣堿度,降低爐渣粘度,有利于提高料柱透氣性和改善爐渣流動性,為組織休風(fēng)料鋪設(shè)基礎(chǔ)。
2.1.2 休風(fēng)料組織安排
上休風(fēng)料前對休風(fēng)料的爐料結(jié)構(gòu)進行全方位考慮,對所用原料的品種、有害元素含量,雜質(zhì)含量進行了解,從而優(yōu)化原料結(jié)構(gòu),選擇合適的爐料結(jié)構(gòu)。原燃料由凈焦+輕負荷。含鐵料由燒結(jié)礦+球團礦+塊礦組成。
根據(jù)高爐運行狀態(tài)推算冶煉周期,于5月6日凌晨0:00開始組織安排休風(fēng)料入爐。調(diào)整焦炭負荷由4.0下調(diào)到3.7,同時下調(diào)堿度,調(diào)整燒結(jié)礦的配比由71%調(diào)整到69%。原料成分見表3,降低礦料層厚度??s礦批由18.5噸調(diào)整為17噸,并且調(diào)整布料矩陣。
休風(fēng)料第一組料休風(fēng)時已下達爐缸,提升爐缸溫度,保證爐缸熱量充沛,使?fàn)t渣具有良好的流動性,能夠順利排到爐外,改善爐缸工作狀態(tài),提高爐缸料柱的透液性。第二組料休風(fēng)時已過軟熔帶。第三組休風(fēng)時正處在軟熔帶及軟熔帶以上位置,此處安排焦比量是全爐最高焦比,增加焦炭量,改善“焦窗”的透氣性和透液性,提高料柱的透氣性。第四組和第五組料休風(fēng)時,處于間接還原區(qū),塊狀帶及以上位置,為爐況恢復(fù)過程中的過度負荷料。
休風(fēng)前爐溫充沛,爐況穩(wěn)定順行,休風(fēng)前最后一次生鐵[Si]已回升,R2適宜,說明第一組休風(fēng)料已按計劃下達爐缸,爐缸工作正常。
2.1.3 爐外安排
休風(fēng)前爐前及時出凈渣鐵,減少爐缸內(nèi)渣鐵殘留物,是高爐開爐快速恢復(fù)的有利條件[1]。休風(fēng)前爐外組織合理安排爐次,確保休風(fēng)料下達到預(yù)定位置時能夠按時休風(fēng),并且在休風(fēng)時最后一次鐵堵口時用低強度無水炮泥堵口[2],為送風(fēng)恢復(fù)爐況時鐵口操作提供有利條件。
3 送風(fēng)恢復(fù)
3.1 爐外準(zhǔn)備工作
設(shè)備檢修完成,各崗位試車工作同步進行,對高爐槽下系統(tǒng),爐頂上料系統(tǒng)全方位試車,確保運行正常,避免送風(fēng)后再休風(fēng)影響爐況恢復(fù)。
爐前調(diào)試泥炮,開口機,鐵水罐對位。出鐵前安全檢查工作,檢查所要堵的風(fēng)口,重新堵泥堵嚴(yán),嚴(yán)禁在恢復(fù)過程中自行吹開。
3.2 爐內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn)
5月6日晚上20:30粉各設(shè)備調(diào)試正常后,主溝澆注完成起模具。高爐安排送風(fēng)恢復(fù),送風(fēng)時開10個風(fēng)口占總量的63%,有效的提高風(fēng)速,提高鼓風(fēng)動能。送風(fēng)后風(fēng)口明亮工作正常,逐步加風(fēng)引煤氣操作。60分鐘后,風(fēng)壓恢復(fù)到全風(fēng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。從表7中可見各主要運行參數(shù)正常。
送風(fēng)初期,因風(fēng)量受限,及時調(diào)整縮小礦批由17t調(diào)整為15t,減薄礦層厚度,有利料柱透氣性,隨著爐前出鐵后,開風(fēng)口恢復(fù)正常生產(chǎn)。
4 結(jié)語
高爐長期生產(chǎn)一定時間后,設(shè)備定修是必要的。定修工作結(jié)束后,爐況恢復(fù)時間受影響,容易出現(xiàn)爐況波動大,影響爐況恢復(fù)進程。在生產(chǎn)過程中應(yīng)不斷總結(jié),調(diào)整休風(fēng)料結(jié)構(gòu)。此次休風(fēng)料改變了過去的凈焦下達到軟熔帶即可的考慮思路。應(yīng)用休風(fēng)前最后一次鐵必須用足量的焦炭來提高爐缸溫度,使?fàn)t缸熱量充沛,改善爐缸透液性。同時減輕軟熔帶的焦炭負荷,改善料柱透氣性。提高送風(fēng)后高爐爐況順行程度,增強爐況接受風(fēng)量的能力,為送風(fēng)后爐況穩(wěn)定順行,為高爐快速恢復(fù)奠定基礎(chǔ)。
5 參考文獻
[1]李紅,胡正剛.武漢2號高爐封爐停爐生產(chǎn)操作實踐[C]//.2016年全國高爐煉鐵學(xué)術(shù)年會論文集.中國金屬學(xué)會,河北邯鄲,2016年9月.
[2]熊亞飛,黃立準(zhǔn).武鋼7號高爐開爐達產(chǎn)實踐[J].煉鐵2007(2):9.
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