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摘 要:近年來為了降低生鐵成本,許多鋼鐵企業(yè)采用了降低燒結(jié)礦堿度的方法。本文根據(jù)酒鋼燒結(jié)礦SiO2高的特點,探索堿度變化對燒結(jié)礦的質(zhì)量、經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)、冶金性能的影響,以及對高爐冶煉的影響,確定燒結(jié)礦堿度的適宜范圍,并對燒結(jié)礦堿度變化與生鐵成本的關(guān)系進行探討。
關(guān)鍵詞:高硅燒結(jié)礦 質(zhì)量 經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 冶金性能 適宜堿度 經(jīng)濟性
1 引言
近幾年來我公司燒結(jié)礦堿度一直穩(wěn)定在1.80倍,強度和冶金性能基本滿足高爐需要。為提高燒結(jié)礦配比降低成本,在塊礦資源不足的情況下,高爐配加部分硅石來平衡爐渣堿度。如果能夠適當(dāng)降低燒結(jié)礦堿度,可以起到減少或者不配加硅石,提高入爐品位、降低燃耗、降低生鐵成本的作用。在當(dāng)前成本競爭壓力下,許多鋼鐵企業(yè)都采取了適當(dāng)降低燒結(jié)礦堿度來降低成本的方法[1]。為此我公司開展了堿度變化對燒結(jié)礦質(zhì)量、經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)、冶金性能及高爐影響的研究,提出燒結(jié)礦堿度的適宜范圍,以及燒結(jié)礦堿度變化與生鐵成本的關(guān)系,為降低生鐵成本創(chuàng)造條件。
2 酒鋼燒結(jié)礦堿度變化情況
酒鋼燒結(jié)礦堿度變化。
酒鋼燒結(jié)自投產(chǎn)以來,經(jīng)歷了自熔性燒結(jié)礦(R1.2)、高堿度燒結(jié)礦(R1.65-2.0)+小球燒結(jié)礦(R0.4)、高堿度燒結(jié)礦(R1.65-2.0)、固定高堿度燒結(jié)礦(R1.8)四個階段。隨著燒結(jié)礦堿度的提高,燒結(jié)及高爐的各項指標(biāo)均得到了改善。
3 燒結(jié)礦堿度對冶金性能的影響分析
一般情況下,燒結(jié)礦堿度為1.8-2.0倍時,強度、還原性好,低溫還原粉化率較低。但對于低品位、高SiO2的原料,適宜生產(chǎn)低堿度燒結(jié)礦,高品位、低SiO2的原料適宜生產(chǎn)高堿度燒結(jié)礦。主要是由于SiO2含量降低后,為滿足鐵酸鈣生成數(shù)量,需要增加CaO含量,提高燒結(jié)礦堿度,來確保燒結(jié)礦冶金性能[2]。
通常國內(nèi)燒結(jié)礦品位在54~57%, SiO2含量在6%左右,燒結(jié)礦堿度在1.8倍時,CaO含量在10.8%左右;酒鋼燒結(jié)礦屬于典型的低品位、高硅燒結(jié)礦,堿度1.8倍的燒結(jié)礦品位49~50%, SiO2含量8.3%,CaO含量14.9左右%。與國內(nèi)其它鋼廠相比,堿度在1.8倍時,酒鋼燒結(jié)礦CaO含量較其它鋼廠燒結(jié)礦高4.1%,高出幅度為37.96%(詳見表2)。當(dāng)酒鋼燒結(jié)礦堿度降低到1.65倍時,CaO仍比國內(nèi)平均堿度1.8倍燒結(jié)礦高出26.85%。
根據(jù)寶鋼和首鋼的研究資料顯示,在入爐燒結(jié)礦粒度在10~15mm以上,在高強度冶煉條件下,燒結(jié)礦在爐內(nèi)低溫區(qū)域(400~600℃)停留時間短,低溫還原粉化率變化對高爐的影響并不太明顯。所以在一定條件下,低溫還原粉化率并不必然對高爐順行帶來負(fù)面影響,還能夠起到均勻粒度,改善透氣性的作用[3]。
4燒結(jié)礦堿度與高爐生產(chǎn)相關(guān)性對比分析
4.1燒結(jié)礦堿度變化對高爐影響對比
根據(jù)酒鋼1#高爐歷史生產(chǎn)指標(biāo),對比分析燒結(jié)礦堿度與高爐生產(chǎn)相關(guān)性。為保證可比性,選擇原燃料質(zhì)量及高爐配料結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)均相對穩(wěn)定的2005年3月、4-5月和2015年10月三個階段,并剔除因檢修、事故造成高爐波動的參數(shù),相關(guān)指標(biāo)各取15天平均值進行對比,不同階段高爐配料結(jié)構(gòu)、原燃料質(zhì)量、高爐主要指標(biāo)。
(1)三個階段的入爐品位、焦比、煤比、日產(chǎn)量等主要指標(biāo)均基本一致。
(2)三個階段燒結(jié)礦堿度分別為1.92、1.66、1.80倍,入爐品位基本相同,第三階段燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度、焦碳冷強度等指標(biāo)均優(yōu)于前兩個階段;只有焦碳含S量1.29%,較前兩個階段高0.67-0.74%。
(3)三個階段的主要差異是爐料結(jié)構(gòu),第三階段高爐熟料比94%,較前兩個階段高8-10%;
(4)各階段高爐焦比、煤比、產(chǎn)量等主要指標(biāo)均取得較好水平,說明酒鋼燒結(jié)礦堿度在此范圍的變化并未對高爐生產(chǎn)造成明顯負(fù)面影響。
4.2 堿度對燒結(jié)產(chǎn)能及燃耗的影響
4.2.1 2005年3-4月份,1#2#燒結(jié)機燒結(jié)礦堿度由1.95倍降至1.65倍,燒結(jié)礦臺時產(chǎn)量及燃料配比。
1#2#燒結(jié)機堿度1.95和1.65的兩個時段,燒結(jié)機臺時產(chǎn)量、燃料配比基本保持一致。
4.2.2 2014年3-4月份,1#2#3#燒結(jié)機燒結(jié)礦堿度由1.80倍降至1.75倍前后燒結(jié)礦臺時產(chǎn)量、返礦率及燃耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計見表7。
燒結(jié)礦堿度1.75倍與1.8倍期間相比:
臺時產(chǎn)量下降2t/h.臺,分析主要是由于燒結(jié)機頻繁倉滿停機影響臺時產(chǎn)量;
燒結(jié)燃料配比及燃耗略有上升,主要與第二階段燒結(jié)機降低產(chǎn)能提高燃料利用率有關(guān);
1#2#高爐返礦率上升0.66%,3-6#高爐返礦率下降0.77%,綜合返況率基本持平。
通過上述數(shù)據(jù)對比,兩個階段燒結(jié)礦的堿度變化與燒結(jié)機臺時產(chǎn)量、燃耗、返礦率基本沒有直接對應(yīng)關(guān)系。
5 不同堿度燒結(jié)礦試驗及冶金性能測試結(jié)果
2015年10月-2016年6月份,酒鋼與西安建筑科技大學(xué)聯(lián)合進行了酒鋼燒結(jié)礦不同堿度下的質(zhì)量指標(biāo)及冶金性能試驗,具體結(jié)果如下。
5.1燒結(jié)杯試驗結(jié)果
5.1.1成品率
不同堿度下成品率指標(biāo)。
燒結(jié)礦成品率隨堿度變化的規(guī)律不太明顯。燒結(jié)礦堿度在1.3-1.5倍期間,變化幅度較大;在1.4倍-2.0倍期間,隨著堿度的上升成品率呈平緩下降趨勢,但均處于較高水平??傮w來看,成品率在堿度1.6-2.0倍時穩(wěn)定在較高水平。
5.1.2不同堿度下燒結(jié)機利用系數(shù)變化情況
不同堿度下利用系數(shù)。
燒結(jié)礦堿度在1.4-1.9倍區(qū)間,利用系數(shù)隨堿度的上升逐步增加。
5.1.3轉(zhuǎn)鼓指數(shù)
不同堿度下轉(zhuǎn)鼓指數(shù)。
燒結(jié)礦堿度在1.3-2.0倍期間,隨著燒結(jié)礦堿度的上升,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)相應(yīng)升高。
其中堿度在1.3-1.6倍期間,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)隨著堿度同步上升幅度較大;在1.6-1.9倍期間,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)隨著堿度的上升增幅較小,相對穩(wěn)定在67~69%;總體來看,轉(zhuǎn)鼓指標(biāo)在堿度1.6倍以上時都處于67%以上的較好水平。
5.2冶金性能
5.2.1還原度
不同堿度下還原度。
堿度在1.3-1.7倍區(qū)間,還原度指數(shù)隨堿度的升高而增加;在1.6-2.0倍區(qū)間,還原度指數(shù)相對穩(wěn)定在85%以上的較高水平。
5.2.2低溫還原粉化率
不同堿度下低溫還原粉化率。
燒結(jié)礦堿度在1.3倍~1.5倍區(qū)間,隨著堿度的上升,低溫還原粉化率指標(biāo)上升幅度明顯;堿度在1.6倍~1.9倍區(qū)間,低溫還原粉化率RDI6.3%和RDI3.15%變化量都較小,分別穩(wěn)定在96%、98.5%以上,主要原因是酒鋼鐵精礦中含有少量鋇元素,可以有效改善燒結(jié)礦的低溫還原粉化率[4];堿度達到2.0時低溫還原粉化率下降幅度明顯。
5.2.3軟熔特性
不同堿度下燒結(jié)礦軟熔特性實驗結(jié)果。
熔融開始溫度、熔融終了溫度隨堿度的變化整體顯現(xiàn)升高趨勢,但融化區(qū)間隨堿度的升高呈明顯的降低趨勢;最大壓差隨堿度增大呈明顯的降低趨勢;熔滴特性值隨著堿度的增大,呈現(xiàn)先降低后略增大的趨勢。
綜合軟熔性能各項參數(shù),酒鋼燒結(jié)礦在堿度1.6~2.0倍時,軟熔指標(biāo)相對較好,堿度1.6~1.8時熔滴特性指標(biāo)最佳。
5.3試驗結(jié)論
5.3.1燒結(jié)礦成品率:隨堿度變化的規(guī)律不太明顯,但堿度在1.6-1.9倍區(qū)間相對穩(wěn)定且在較高水平。
5.3.2燒結(jié)礦利用系數(shù):隨著堿度的上升逐步增加。
5.3.3轉(zhuǎn)鼓指數(shù)、還原度:隨燒結(jié)礦堿度增加而升高,堿度1.6倍以上增幅變小,均有較好指標(biāo)。
5.3.4低溫還原粉化率:總體較好,堿度在1.6倍~1.9倍區(qū)間基本穩(wěn)定。
5.3.5軟化熔融性能:在堿度1.3~1.6倍區(qū)間,隨堿度的上升軟化熔融性能改善,堿度1.6-1.9倍區(qū)間變化較緩,總體指標(biāo)較好,滿足高爐要求。
6 燒結(jié)礦堿度對成本的影響
6.1 堿度對燒結(jié)礦原料成本的影響
燒結(jié)礦堿度變化與品位及原料成本測算:
隨著燒結(jié)礦堿度的下降,由于石灰石用量減少,精礦增加,燒結(jié)礦品位增加,成本隨之上升。
6.2燒結(jié)礦堿度變化對生鐵原燃料成本的影響
燒結(jié)礦堿度變化與高爐指標(biāo)成本變化測算。
隨著燒結(jié)礦堿度的降低,保持入爐品位、爐渣堿度不變,進一步提高燒結(jié)礦配比,可明顯降低生鐵成本。
7 結(jié)語
根據(jù)理論、試驗結(jié)果和歷史指標(biāo)對比分析,酒鋼燒結(jié)礦堿度在1.6倍-1.9倍區(qū)間冶金性能相對穩(wěn)定,能夠滿足高爐需要??梢愿鶕?jù)需要在1.6倍-1.9倍區(qū)間選擇適宜的燒結(jié)礦堿度,降低生鐵成本。
參考文獻:
[1]龔方泉,黃智華,李波.降低燒結(jié)礦堿度操作實踐 [J]. 江西冶金, 2013, 33(6):12-14.
[2]周傳典,高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002-8,p30.
[3]馬金芳,賈軍民,趙滿祥等,燒結(jié)礦低溫還原粉化性能對高爐生產(chǎn)的影響[C].第十五屆全國大高爐煉鐵學(xué)術(shù)年會論文集.2014-9,p753.
[4]周取定 任允芙 蔣烈英,酒鋼強磁選精礦燒結(jié)的研究[J].鋼鐵,1988-6,p 10.
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