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摘要:邯鋼煉鐵部高爐自2014年開始實施原燃料降成本策略,其中的一項主要內(nèi)容就是提高生礦配比,經(jīng)過對一些參數(shù)和操作制度的調(diào)整,高爐生礦配比調(diào)高到22%以上,并保持了燃料比505kg/t鐵的低燃料消耗。
關(guān)鍵詞:高爐;生礦;操作制度
1 項目概況
煉鐵耗能占整個鋼鐵流程能耗的50%-70%,如何降低噸鐵能耗也就成為了整個鋼鐵節(jié)能降耗的關(guān)鍵所在。為了節(jié)能降耗及調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu),邯鋼煉鐵部2014年開始實施原燃料降成本策略,高爐焦炭的“一爐一策”、混勻料結(jié)構(gòu)的重大變革和高爐原料結(jié)構(gòu)優(yōu)化等都取得了較高的經(jīng)濟效益,高爐原料結(jié)構(gòu)優(yōu)化項目主要是提高生礦使用率,這個項目打破了高爐煉鐵熟料比越高,高爐越好的傳統(tǒng)思想,邯鋼煉鐵部提高生礦配比項目主要原因;一方面生礦價格與燒結(jié)礦和球團礦相比要低很多,提高配比后冶煉成本能夠降低很多;另外由于煉鐵部燒結(jié)系統(tǒng)生產(chǎn)能力有限,高爐產(chǎn)能逐漸釋放過程中出現(xiàn)了燒結(jié)礦制約生產(chǎn)的問題。為了保證正常生產(chǎn)和降低生產(chǎn)成本,煉鐵部自2014年起啟動了提高生礦配比項目,項目的困難較大,特別是在國內(nèi)沒有借鑒基礎(chǔ)下,主要涉及的問題一方面是生礦較熟料含粉率高,特別是含水量大時,粘結(jié)的生礦粉造成槽下篩分困難,且大量的生礦粉進入高爐后造成爐內(nèi)料柱透氣性明顯變差,壓量關(guān)系變差,冶煉進程受到影響,造成高爐順行變差;另外生礦的冶煉特性一直是制約高爐生產(chǎn)配比低的一個最主要原因,這也是國內(nèi)高爐生礦配比較低的主要原因,生礦的冶煉特性主要體現(xiàn)在:
1)生礦的軟熔溫度低、軟熔帶寬、滴落性區(qū)間大的特點,這些特點使得高爐軟熔帶和滴落帶的透氣性差,下部壓差增高,高爐指標提升困難;
2)生礦的熱爆裂性能和球團礦相似,一般在中溫區(qū)產(chǎn)生大量粉末,嚴重影響透氣性和煤氣流的分布;
3)生礦的Al2O3/SiO2較高,對高爐造渣影響較大,特別是初成渣影響爐內(nèi)氣流的變化,造成邊緣氣流逐步增加;
4)一些生礦品種的還原度不高,造成高爐燃料比升高,但還原度高的軟熔、滴落和爆裂性能差,高爐順行受到威脅。
2 生礦提升措施
2.1 生礦品種的選擇
邯鋼原料中的生礦品種主要是A礦、B礦和C礦三個品種,自2014年起對各種原燃料性能進行了綜合性測試,主要是槽下篩分、還原性、爆裂性能和軟化性能。實驗結(jié)果表明,從還原性能看C礦是最佳選擇,但從爆裂性能和低溫還原粉化性能看A礦較C礦有一定的優(yōu)勢,特別是C礦物理性能上含粉的粘結(jié)性,造成槽下堵料和高爐上部透氣性變差,鑒于兩個原因邯鋼一直以A礦作為生礦的主要品種,但A礦的還原性較差,高爐燃料比升高,成本不降反升,另外2014年開始A礦價格由960元/每噸降到700元/噸,C礦價格降低到601元/噸,從價格上有了較大競爭優(yōu)勢;鑒于成本的主要壓力,2014年開始嘗試使用C礦,但由于C礦的爆裂等性能爐況對順行造成了較大影響,煉鐵部成立攻關(guān)組后下半年開始著重解決限制C礦配比提高的關(guān)鍵性環(huán)節(jié),通過多方面的措施最終能夠?qū)礦逐漸替代了A礦。2014年下半年后開始提高生礦配比水平,雖然經(jīng)受過懷疑,但經(jīng)過幾次實驗和現(xiàn)場數(shù)據(jù)的比對看,采取的措施均起到了預定的效果,C礦的負面影響被解決。
2.2 低鎂高鋁的冶煉控制技術(shù)
隨著生礦配比的增加,高爐原料的鋁含量也隨之增加,渣中Al2O3逐漸增加,爐渣性能變化較大,熔化性溫度升高,對高爐冶煉影響越來越大,常規(guī)的做法是保證適當?shù)奶岣邿Y(jié)礦中鎂含量,以穩(wěn)定鋁鎂比,但燒結(jié)礦提高鎂含量后燒結(jié)礦品位會下降較多,2014年前高爐一直控制鋁鎂比0.5,以穩(wěn)定良好的爐渣性能,以最高20% Al2O3的爐渣硅鈣鎂三元相圖和現(xiàn)場生產(chǎn)經(jīng)驗煉鐵部2014年后逐漸找到了生礦冶煉的規(guī)律特性,掌握了爐渣控制技術(shù),邯鋼渣中Al2O3含量提高到了15.5-16%,鋁鎂比控制在0.5以下。
2.3 設備技術(shù)的開發(fā)利用
生礦含粉率和篩分效果同樣是限制高爐生礦配比的一個主要環(huán)節(jié),邯鋼煉鐵部高爐由于初期的設計問題,槽下系統(tǒng)都比較落后,料倉數(shù)較少、倉嘴間隙過小和稱量斗過小等問題,高爐生礦配比增加后篩分效果成為了主要問題,特別是生礦品種變?yōu)镃礦后,C礦含粉的吸水性較強,粘結(jié)能力增加,經(jīng)常出現(xiàn)趕料困難、料倉和稱量斗堵塞,嚴重時半個料倉卡死,生礦的篩分在全國各鋼廠都存在問題,有些鋼廠利用燒結(jié)礦的余熱與C礦混倉,有些采用料場集中過幾次篩,但都存在一定的問題,煉鐵部經(jīng)過多方的探討和研究,最終開發(fā)出了生礦倉預熱設備,將高爐鼓風自生礦倉嘴通入,利用高爐風200℃的高溫對生礦進行烘干,通水吹掉粘結(jié)到生礦上的粉塵,起到初期的分離作用,設備投用后生礦篩分效果明顯增加,生礦配比一直穩(wěn)定在24%以上,振篩也由3個月的使用時間延長到目前的6個月,此技術(shù)投資少,安裝簡單,穩(wěn)定可靠,設備安裝情況見圖4,此設備的使用體現(xiàn)邯鋼設備和技術(shù)獨立開發(fā)的能力的巨大進步。
2.4 操作制度的變化
C礦配比的提高給高爐帶來了較多的問題,上部壓差增高、軟熔帶區(qū)間變寬、邊緣氣流發(fā)展和渣皮穩(wěn)定性變差、冷卻壁破損和爐缸碳磚侵蝕加劇,由于全國高爐沒有生礦比較高且與我部高爐制度相近的高爐,因此高爐操作制度上要走自己的路。
1)邯鋼煉鐵部首先對裝料制度進行了變革,2014年后煉鐵部大膽創(chuàng)新,根據(jù)C礦配比提高后氣流的變化,幾座高爐都有了適應自己高爐的料制,取消了原來的同樣料制,目前的裝料制度已經(jīng)形成了自己的特色;
2)爐內(nèi)爐料分布控制技術(shù)開發(fā),2014年開始對各種原燃料爐內(nèi)橫向分布進行了研究,獨自完成了燒結(jié)礦、球團礦和C礦爐內(nèi)徑向分布的控制技術(shù),打破了高爐爐料爐內(nèi)分布不受控制的歷史,這也是邯鋼高爐上部布料獨立完成的又一技術(shù);
3)熱制度和造渣制度,造渣制度上根據(jù)生礦比增加帶來的冶煉問題,提出了調(diào)整二元堿度,穩(wěn)定四元堿度的措施,熱制度上逐漸形成了低硅高堿技術(shù),穩(wěn)定了生產(chǎn),保住了生鐵質(zhì)量,邯鋼煉鐵高爐生鐵一級品率99.74%,較2013年提高10.88%,全國高爐一級品率排名第1
4)送風制度上高爐均實現(xiàn)了“大風低氧” 的措施,送風比達到了2.0m3以上,富氧率較2013年降低23.5%不但穩(wěn)定了氣流,噸鐵成本降低1.85元;合理爐型的穩(wěn)定和維護,冷卻壁維護和爐缸殘厚的管理是高爐穩(wěn)定長壽的主要工作,煉鐵部通過冷卻制度的優(yōu)化、冷卻壁破損的在線維護和爐缸長壽的綜合管理,目前5#高爐已經(jīng)服役10年8個月,碳磚和冷卻壁穩(wěn)定性較高,預計能夠再堅持2年,目前已經(jīng)創(chuàng)邯鋼高爐最長歷史。
3 效果
2015年全國2000-3500m3高爐生礦配比平均只有12.3%,邯鋼煉鐵部達到了21.5%,其中的4#5#7#高爐24%以上,就全國的20家大型企業(yè)相比,煉鐵部生礦水平一直處于前三水平,但與邯鋼生礦水平相當企業(yè)的燃料比和工序能耗都較煉鐵部高出較多,如天鋼的生礦比雖然達到了24%,但燃料比較邯鋼高出近40kg/t鐵,燃料比和生礦配比。
4 結(jié)論
1)目前高爐生礦配比達到了24%以上,礦種的選擇很重要;
2)造渣制度和熱度制度的變化為生礦配比的提高提供了基礎(chǔ);
3)生礦比增加后,煤氣利用率達到了48%以上,為高爐燃料比降至505kg/t鐵以下創(chuàng)造了條件;
4)槽下系統(tǒng)設備的技術(shù)改造對生礦配比的提高提供強大的支撐,為生礦的配吃打下了基礎(chǔ);
5)操作制度的創(chuàng)新,特別是上料制度和送風制度的創(chuàng)新,是生礦配比提高的關(guān)鍵。
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