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首鋼通鋼3號(hào)高爐強(qiáng)化冶煉實(shí)踐

時(shí)間:2020-04-23 21:22來(lái)源:首鋼通鋼煉鐵廠 作者:耿秀龍 于海新 點(diǎn)擊:
摘 要:首鋼通鋼3號(hào)高爐2016年7月份開始爐缸側(cè)壁溫度異常升高,通過(guò)一系列措施后,側(cè)壁溫度得到有效控制,針對(duì)高爐冶煉強(qiáng)度低的實(shí)際情況,通過(guò)優(yōu)化上下部操作制度、穩(wěn)定高風(fēng)溫、
  • 摘  要:首鋼通鋼3號(hào)高爐2016年7月份開始爐缸側(cè)壁溫度異常升高,通過(guò)一系列措施后,側(cè)壁溫度得到有效控制,針對(duì)高爐冶煉強(qiáng)度低的實(shí)際情況,通過(guò)優(yōu)化上下部操作制度、穩(wěn)定高風(fēng)溫、提高頂壓、富氧噴煤、加強(qiáng)爐外出鐵等一系列強(qiáng)化冶煉的手段,使高爐各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)明顯改善。

    關(guān)鍵詞:大型高爐;強(qiáng)化冶煉   


    1  概況

    通鋼3號(hào)高爐于2014年7月12日開爐,高爐有效容積2680m3,設(shè)計(jì)產(chǎn)能220萬(wàn)噸/年,是目前全通鋼在產(chǎn)的容積最大、工藝設(shè)備最先進(jìn)的高爐。2016年7月份3號(hào)高爐爐缸側(cè)壁溫度異常升高,為了確保高爐安全生產(chǎn),有計(jì)劃的降低冶煉強(qiáng)度,吃鈦礦護(hù)爐等一系列措施,經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的時(shí)間,側(cè)壁溫度已經(jīng)得到了有效的控制。針對(duì)目前冶煉強(qiáng)度低,防止高爐長(zhǎng)時(shí)間低強(qiáng)度冶煉會(huì)出現(xiàn)爐缸堆積等異常爐況,通過(guò)優(yōu)化高爐基本操作制度、富氧噴煤、穩(wěn)定高風(fēng)溫、提高頂壓等一系列強(qiáng)化冶煉的手段,使3號(hào)高爐各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)逐步上升(表1)。

    2  優(yōu)化基本操作制度

    受爐缸側(cè)壁溫度限制,通鋼3#高爐7月中下旬開始逐步降低冶煉強(qiáng)度,高爐各參數(shù)有計(jì)劃的降低,風(fēng)壓最低降到300Kpa左右,產(chǎn)量降低到4000t以下,同時(shí)吃鈦礦護(hù)爐等措施,經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的時(shí)間,高爐爐缸側(cè)壁溫度得到了很好的控制,側(cè)壁溫度已在安全生產(chǎn)范圍內(nèi)。針對(duì)現(xiàn)在冶煉強(qiáng)度低的現(xiàn)狀,3號(hào)高爐通過(guò)對(duì)基本操作制度的研究和調(diào)整,探索護(hù)爐后的合理制度,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)在保證高爐穩(wěn)定順行的前提下使經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)穩(wěn)步提升。

    2.1  裝料制度的調(diào)整

    2.1.1  增大礦批

    礦批增大使礦層增厚,邊沿和中心同時(shí)加重,改善了礦石和煤氣的接觸條件,有利于提高煤氣利用率降低燃料比;但同時(shí)又使煤氣上升的阻力增大,不利于順行。要尋找既有利爐況順行又能提高煤氣利用的礦石批重,需在生產(chǎn)實(shí)踐中探索,方法是:①利用上下部調(diào)節(jié),使煤氣分布合理,保持高爐順行,為上礦批創(chuàng)造條件;②邊沿和中心有明顯的通路,并且中心的通路要比邊沿強(qiáng);③采取循序漸進(jìn)的方法逐步增大,一次增大500kg/批,在增大的過(guò)程煤氣流分布不受影響;④需增加焦炭負(fù)荷時(shí),不減焦炭而是適當(dāng)增加礦石。通過(guò)這些方法。3號(hào)高爐礦批由護(hù)爐后的52t逐步增至63t,并且隨著爐況的調(diào)整,今后還可繼續(xù)嘗試增加礦批。

    2.1.2  改善氣流分布,提高煤氣利用率

    為了配合礦批的擴(kuò)大,3號(hào)高爐按照“打開中心,兼顧邊緣”的思路通過(guò)逐漸調(diào)整上部料制改善煤氣流分布,在保證氣流通暢爐況順行的前提下使邊緣與中心煤氣流進(jìn)一步合理分配,以求提高煤氣利用率來(lái)降低燃料比。護(hù)爐過(guò)程為了保證爐況穩(wěn)定順行3號(hào)高爐布料矩陣以C938272625124↓O82746452↓的形式為主,用犧牲煤氣利用來(lái)?yè)Q取吃鈦礦后的爐況穩(wěn)順?,F(xiàn)在爐缸側(cè)壁已經(jīng)不威脅安全生產(chǎn),為實(shí)現(xiàn)提高煤氣利用率降低燃料比,3號(hào)高爐進(jìn)行了裝料制度的調(diào)整:通過(guò)減少中心焦比例和礦平鋪的方法,大膽嘗試將中心焦改為2圈,同時(shí)將礦平鋪,布料矩陣調(diào)整為C938272625122↓O82736352↓。調(diào)整后煤氣利用率明顯有了提高,高爐燃料比也得到了降低且爐況順行狀況良好。

    2.2  送風(fēng)制度的調(diào)節(jié)

    2.2.1 穩(wěn)定高風(fēng)溫

    提高風(fēng)溫的效果體現(xiàn)在降低焦比、提高產(chǎn)量和改善生鐵質(zhì)量、發(fā)揮噴吹燃料的效果等方面。3號(hào)高爐從2015年11月份開始風(fēng)溫就已經(jīng)用至1255℃,之后一直保持高風(fēng)溫運(yùn)行。高風(fēng)溫對(duì)高爐順行的影響,既有有利的的一面,也有不利的一面。提高風(fēng)溫使鼓風(fēng)動(dòng)能增大,燃燒帶擴(kuò)大,爐缸活躍,同時(shí)高溫區(qū)和軟熔帶下移,塊狀帶擴(kuò)大,高爐上部區(qū)域溫度降低,這些因素均有利于高爐順行。但是,隨著風(fēng)溫的提高,高爐下部的溫度提高,使得SiO2還原的中間產(chǎn)物SiO揮發(fā)加劇,惡化了料柱的透氣性,同時(shí)爐缸煤氣體積因爐缸溫度的提高而膨脹,煤氣流速增大,于是高爐下部壓差升高,易產(chǎn)生液泛,另外,焦比下降,使料柱的透氣性相應(yīng)變差,這些因素均不利于高爐順行。3號(hào)高爐通過(guò)配合噴煤和富氧,合理調(diào)節(jié)噴煤量和富氧量,使得理論燃燒溫度控制在合理范圍內(nèi),進(jìn)而穩(wěn)定高風(fēng)溫送風(fēng)。

    2.2.2 提高爐頂壓力,增加入爐風(fēng)量

    在上述高爐基本操作制度優(yōu)化且爐況穩(wěn)定順行的情況下,3號(hào)高爐通過(guò)提高爐頂壓力來(lái)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增加入爐風(fēng)量,達(dá)到高爐強(qiáng)化冶煉的目的。3號(hào)高爐在護(hù)爐期間頂壓基本維持在190kPa左右的水平,隨著側(cè)壁溫度的降低,3號(hào)高爐開始逐漸嘗試上用頂壓,至10月份上旬頂壓已用至215kPa。提高爐頂壓力,則煤氣體積縮小。在風(fēng)量基本不變的情況下,煤氣在爐內(nèi)停留的時(shí)間延長(zhǎng),增加了礦石與煤氣的接觸時(shí)間,有利于礦石還原。頂壓提高后高爐表現(xiàn)為更容易接受大風(fēng)量,煤氣流分布趨于合理,高爐爐況波動(dòng)減少。

    3  低硅冶煉

    在設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)好,原燃料成分穩(wěn)定條件下,高爐進(jìn)行低硅冶煉可產(chǎn)生較大效益,生鐵含硅每降低0.1%可降低焦比4-5kg/t。3號(hào)高爐在護(hù)爐期間為了提高鐵水中鈦的含量,以達(dá)到護(hù)爐的目的,有計(jì)劃的提高鐵水含硅量,在高爐順行的前提下爐溫最高達(dá)到0.62%。隨著爐缸側(cè)壁溫度得到控制以后,高爐有計(jì)劃的降低爐溫,用來(lái)降低消耗,降低生鐵含硅量是降低燃料消耗的有效途徑,生鐵含硅量降低以后而且使?fàn)t內(nèi)壓量關(guān)系寬松,產(chǎn)量增加。3號(hào)高爐本著“降硅不虧熱”的原則,以充足的鐵水溫度為保證,生鐵含硅量逐步降低至0.4%左右,并同時(shí)保證鐵水物理熱不低于1480℃。為避免降低生鐵含硅量對(duì)生鐵質(zhì)量產(chǎn)生威脅,3號(hào)高爐在穩(wěn)定高風(fēng)溫保證物理熱充足的同時(shí),造渣制度要求爐渣必須見石頭花,用來(lái)保證爐渣具有良好的脫硫效果,同時(shí)保證爐缸的熱量充足。通過(guò)降低生鐵含硅量,3號(hào)高爐的燃料比降低超過(guò)了10kg/t。

    4   提高煤比,實(shí)現(xiàn)高風(fēng)溫富氧噴煤

    高煤比、高風(fēng)溫、富氧是煉鐵技術(shù)進(jìn)步的重要標(biāo)志,是降低焦比,提高生鐵產(chǎn)量,實(shí)現(xiàn)強(qiáng)化冶煉的重要手段。

    噴煤量增大后,料柱礦焦比大幅提高,焦炭的骨架作用降低,風(fēng)口理論燃燒溫度降低等一系列不利于強(qiáng)化冶煉的因素出現(xiàn),高爐技術(shù)操作趨于復(fù)雜。因此,除了對(duì)基本操作制度的優(yōu)化提出更高要求外,還需輔以高風(fēng)溫及富氧鼓風(fēng)等手段,才能達(dá)到良好的噴煤效果。高風(fēng)溫可對(duì)噴煤降低的風(fēng)口理論燃燒溫度進(jìn)行熱補(bǔ)償,實(shí)現(xiàn)溫度平衡,保持冶煉的正常進(jìn)行。在高爐護(hù)爐期間煤比降低至140kg/t左右水平,隨著爐缸側(cè)壁溫度得到控制,高爐逐步提高煤比,從表1可以看出,煤比的提高。

    富氧鼓風(fēng)可強(qiáng)化煤粉在風(fēng)口的燃燒,提高煤粉的燃燒效率,增加煤粉與焦炭的置換比。3號(hào)高爐通過(guò)值班員日常的精心、及時(shí)調(diào)劑,確保了在供氧壓力不穩(wěn)的情況下,入爐氧量能夠平穩(wěn)入爐,防止給爐況造成波動(dòng),為提高煤比創(chuàng)造了有利條件。

    5   加強(qiáng)爐外操作

    3號(hào)高爐設(shè)置3個(gè)鐵口,雙矩形出鐵場(chǎng),正常生產(chǎn)時(shí)采用2個(gè)鐵口間隔出鐵,1 個(gè)鐵口停用,日出鐵次數(shù)平均在9~11次。在護(hù)爐期間,隨著鈦礦的入爐給爐前的工作帶來(lái)一定的難度,鐵口難開,并且渣鐵流動(dòng)性差,有粘渣鐵溝的現(xiàn)象。但是隨著爐缸側(cè)壁溫度得到控制后冶煉強(qiáng)度的提高和降低燃料比的要求,爐前及時(shí)出凈渣鐵成了高爐穩(wěn)定順行的關(guān)鍵因素。因此車間領(lǐng)導(dǎo)和值班室工長(zhǎng)、爐前班長(zhǎng)密切配合,工作中認(rèn)真執(zhí)行“爐外保爐內(nèi)的方針”,切實(shí)將“零間隔”出鐵落實(shí)到實(shí)處。同時(shí)要求值班副工長(zhǎng)組織好爐外出鐵工作,根據(jù)爐溫、風(fēng)壓、上次鐵口深度等情況來(lái)掌握使用鉆頭的型號(hào),出鐵時(shí)間控制在90~120min,確保爐內(nèi)渣鐵及時(shí)足量排凈。爐前維護(hù)好鐵口泥套,確保堵鐵口時(shí)不出現(xiàn)冒泥現(xiàn)象,保證鐵口深度控制在2800~3200mm之間。當(dāng)爐外出鐵不及時(shí)或來(lái)渣時(shí)間大于30min時(shí),及時(shí)采用兩場(chǎng)重疊出鐵,以緩解壓量關(guān)系,確保高爐穩(wěn)定順行。

    6   結(jié)語(yǔ)

    (1)首鋼通鋼3號(hào)高爐在護(hù)爐后,通過(guò)各種強(qiáng)化手段使各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷提高,達(dá)到正常高爐時(shí)的水平。

    (2)依靠科技進(jìn)步,不斷總結(jié)高爐操作經(jīng)驗(yàn),優(yōu)化高爐基本操作制度,保持高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,加強(qiáng)工藝、技術(shù)、生產(chǎn)組織管理,是取得良好技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的重要保證。

    參考文獻(xiàn)

    [1]劉夢(mèng)華,初建軍等.煉鐵廠7#高爐使用外購(gòu)球團(tuán)礦高爐冶煉.吉林冶金.2011,(1):9~10

    [2]林萬(wàn)明,宋秀安,高爐煉鐵生產(chǎn)工藝.2010年5月.

    (責(zé)任編輯:zgltw)
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