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摘 要 漢冶煉鐵廠為進(jìn)一步降本,在我廠10 m2 豎爐嘗試使用印度泥礦,利用泥礦良好的成球性能以達(dá)到降低膨潤土消耗的目的。通過生產(chǎn)實(shí)踐,膨潤土消耗有較大幅度降低,達(dá)到14.6kg/t左右,生球質(zhì)量明顯提高,為豎爐提產(chǎn)降成本打下了良好的基礎(chǔ),給我公司帶來可觀的效益。
關(guān)鍵詞 印度泥礦 膨潤土 生球質(zhì)量 膨潤土單耗 提產(chǎn) 降本
1 前言
膨潤土作為球團(tuán)生產(chǎn)的重要組成原料,能夠有效地改善物料成球性能,提高生球質(zhì)量,對(duì)球團(tuán)礦產(chǎn)量、質(zhì)量起著非常重要的作用。近些年來,煉鐵工作者致力于降低膨潤土消耗的試驗(yàn)及研究,取得了一定的成果。
自2014年以來,隨著鐵礦石價(jià)格一路走低,周邊本地鐵精粉廠家大幅度限產(chǎn),我廠引進(jìn)使用安徽鐵粉作為球團(tuán)主要原料進(jìn)行生產(chǎn)。由于鐵粉進(jìn)購單一,且我廠豎爐因受原料庫存影響,時(shí)開時(shí)停,豎爐耐火磚及小水梁受熱脹冷縮導(dǎo)致導(dǎo)風(fēng)墻傾斜,小水梁塌腰變形等多方面因素,造成膨潤土用量大幅度升高,單耗達(dá)到了31.5kg/t左右。隨著膨潤土消耗上升,球團(tuán)礦品位也大幅度下滑,給高爐冶煉帶來一定影響。
為進(jìn)一步降本,2016年3月在我廠10 m2 豎爐嘗試使用印度泥礦,利用泥礦良好的成球性能以達(dá)到降低膨潤土消耗的目的。通過生產(chǎn)實(shí)踐,膨潤土消耗有較大幅度降低,達(dá)到14.6kg/t左右,生球質(zhì)量明顯提高,為豎爐提產(chǎn)降成本打下了良好的基礎(chǔ),給我公司帶來可觀的效益。
2 配加泥礦生產(chǎn)實(shí)踐
2.1原料條件
我廠所使用的球團(tuán)精粉主要以安徽、智利精粉、硫酸渣為主
因泥礦粘性好、水分大,結(jié)塊及塊礦較多,前期為保證配料下料順暢均勻,在球團(tuán)料場進(jìn)行了平鋪晾曬,將大塊及雜石揀出后,按照1:2的比例與安徽粉進(jìn)行混合,再移位混勻后上倉使用。
2.2使用配比
結(jié)合我廠鐵精粉庫存情況,共分3個(gè)階段進(jìn)行生產(chǎn)使用,試驗(yàn)周期均在一周以上,其鐵粉配比搭配。
2.3過程工藝參數(shù)成品球團(tuán)質(zhì)量對(duì)比
由于我廠球團(tuán)主要以安徽精粉生產(chǎn)為主,安徽鐵粉-200目細(xì)度在65-75%左右,且泥礦-200mm細(xì)度僅25%左右,結(jié)塊普遍較多,因此生產(chǎn)過程中全部使用潤磨機(jī)。
備注:潤磨細(xì)度正??商岣?-10%,由于缺少鋼球,電流比正常的40A左右低10A左右,潤磨效果有所下降。
成品球團(tuán)質(zhì)量質(zhì)量指標(biāo)對(duì)比。
2.4對(duì)比分析
對(duì)比分析如下:
(1)泥礦具有良好的親水性及粘性,在同樣的原料條件下,使用7%的配比后,可降低膨潤土1.4-1.6個(gè)百分點(diǎn)左右。
(2)泥礦高Al2O3特性,其吸水性較好,生球水分均比未使用泥礦高0.7-1個(gè)百分點(diǎn)。
(3)使用泥礦后,生球落下及抗壓強(qiáng)度均有明顯的改善。隨著膨潤土配比的降低,生球指標(biāo)仍然好于未使用泥礦的,生球質(zhì)量比較穩(wěn)定,表面光滑,粒度均勻,生球落下平均比未使用泥礦高4-9次,抗壓平均升高0.3-0.6kg/個(gè)。
(4)在同樣使用泥礦的情況下,鐵精粉細(xì)度仍然對(duì)膨潤土配比有一定影響,精粉細(xì)度越高,膨潤土配比消耗越低,細(xì)粉比例每提高5%,可降低0.1-0.2%配比的膨潤土。
(5)成品球團(tuán)質(zhì)量:使用泥礦后,球團(tuán)礦粉率上升0.03個(gè)百分點(diǎn)、轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度平均下降0.27個(gè)百分點(diǎn),抗磨上升0.84個(gè)百分點(diǎn)、抗壓下降123N/個(gè),球團(tuán)指標(biāo)均有小幅度下滑。雖然使用泥礦TFe較低,但隨著膨潤土消耗降低,球團(tuán)TFe僅下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。
(6)爐況情況:自使用泥礦后,隨著膨潤土逐步降低,生球質(zhì)量仍然偏好,豎爐烘干均勻,粉塵較小,各點(diǎn)排料下料均勻、穩(wěn)定。
(7)產(chǎn)量情況:使用前平均日產(chǎn)量766t/d,使用后平均日產(chǎn)量812t/d,平均日產(chǎn)量提產(chǎn)46t。
2.5成本分析
我廠自使用印度泥礦后,根據(jù)生產(chǎn)報(bào)表統(tǒng)計(jì)核算。
(1)噸礦鐵料成本下降15.84元/t。
(2)膨潤土消耗降低16.89kg/t,達(dá)到14.63kg/t,噸球團(tuán)膨潤土成本降低5.2元/t。
(3)因生產(chǎn)過程中需對(duì)泥礦進(jìn)行混勻、攪拌,造成機(jī)械勞務(wù)制造費(fèi)用上升0.65元/t。
(4)球團(tuán)礦總成本下降20.25元/t,折合單鐵品位價(jià)格下降0.28元/t。
使用泥礦后不僅可降低膨潤土消耗,而且泥礦采購價(jià)格低于本地精粉,在球團(tuán)使用后可大幅度降低球團(tuán)鐵料成本,年可創(chuàng)造效益可達(dá)到350萬元以上。
3 優(yōu)化改進(jìn)措施
(1)原料結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,適當(dāng)提高細(xì)粉使用比例10%左右,進(jìn)一步降低膨潤土用量。
(2)根據(jù)泥礦良好的吸水性能,使用泥礦后生球水分控制到8.5-9.5%。
(3)根據(jù)豎爐焙燒情況,生球落下按照8-12次/個(gè)、生球抗壓不低于2.0kg/個(gè)進(jìn)行控制,防止生球爆裂,造成豎爐透氣性下降,粉末增多。
(4)根據(jù)泥礦原料特性,應(yīng)適當(dāng)提高焙燒帶溫度10-20℃,來提高轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度。
4 結(jié)語
南陽漢冶特鋼煉鐵廠進(jìn)行了球團(tuán)配加印度泥礦降低膨潤土消耗的生產(chǎn)實(shí)踐,膨潤土消耗有較大幅度降低,達(dá)到14.6kg/t左右,生球質(zhì)量明顯提高,為豎爐提產(chǎn)降成本打下了良好的基礎(chǔ),給公司帶來可觀的效益。
(責(zé)任編輯:zgltw)