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摘 要 隨著高爐進(jìn)一步強(qiáng)化和操作技術(shù)的進(jìn)步,高爐產(chǎn)量增加。由于燒結(jié)機(jī)的設(shè)計(jì)產(chǎn)能不足,燒結(jié)機(jī)作業(yè)率和利用系數(shù)雖大幅提升,但仍然制約著高爐指標(biāo)的進(jìn)一步提升。秉著不浪費(fèi)一粒燒結(jié)礦的宗旨,冷鋼煉鐵廠對(duì)燒結(jié)礦皮帶運(yùn)輸,槽下篩分做了一系列改進(jìn),充分利用4mm~6mm燒結(jié)礦,使燒結(jié)礦基本能滿足高爐需要。達(dá)到了增產(chǎn)降耗的目的。
關(guān)鍵詞 小粒級(jí)燒結(jié)礦 槽下篩分 增產(chǎn)降耗
目前,冷鋼(湖南博長(zhǎng)控股有限集團(tuán)公司)現(xiàn)有450 m3高爐2座,530 m3高爐2座,600 m3高爐1座,2臺(tái)130 m2燒結(jié)機(jī),1座連篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯球團(tuán)生產(chǎn)線。年產(chǎn)300萬(wàn)t生鐵產(chǎn)能。入爐綜合品位大約52%,一年需要礦石約540萬(wàn)t,其中球團(tuán)礦年產(chǎn)能約100萬(wàn)t,平均8%的生礦配比,所以還要400萬(wàn)t燒結(jié)礦,才能滿足生產(chǎn)需要。由于綜合料場(chǎng)場(chǎng)地狹小與采購(gòu)成本、礦粉品種限制,致使燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度偏低(68%左右),燒結(jié)礦粉末和小粒級(jí)燒結(jié)礦較多。表1是2015年3月份在燒結(jié)環(huán)冷機(jī)出口和高爐槽下取樣分析燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓及粒級(jí)組成??梢钥闯鋈霠t燒結(jié)礦小于4mm燒結(jié)礦達(dá)到10%左右,4mm~16mm占35%。為了保證高爐能“吃飽”,大量小粒級(jí)燒結(jié)礦入爐,致使高爐長(zhǎng)期處于亞健康狀態(tài),高爐生產(chǎn)成本難以下降,同時(shí)倒逼燒結(jié)提高產(chǎn)量,致使燒結(jié)礦質(zhì)量極不穩(wěn)定。針對(duì)這種狀況,煉鐵廠在努力提高燒結(jié)礦產(chǎn)量和質(zhì)量的同時(shí),對(duì)燒結(jié)礦的運(yùn)輸、篩分工序上提出新的要求:一杜絕小于4mm燒結(jié)礦入爐;二杜絕大于5mm燒結(jié)礦進(jìn)入返礦。要求一提出,全煉鐵所有員工都圍繞1mm獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
1 減少運(yùn)輸環(huán)節(jié)燒結(jié)礦的破碎
我廠從環(huán)冷機(jī)到高爐料倉(cāng)距離大約1000m~2000m,皮帶8~10根。由于我廠占地狹小,資金緊張,技改周期長(zhǎng),在皮帶運(yùn)輸系統(tǒng)也有很多見(jiàn)縫插針式的布局。這種凌亂的布局增加了運(yùn)輸成本,更增加了燒結(jié)礦破碎的幾率。因此,優(yōu)化皮帶布局顯得非常重要。主要從以兩個(gè)方面改進(jìn):一盡量減少皮帶數(shù)量與長(zhǎng)度;二降低皮帶與皮帶之間的落差。經(jīng)過(guò)皮帶重新布局,使每座高爐的運(yùn)輸皮帶減少大約100m,皮帶數(shù)量也減少1~2根。
2 控制高爐料倉(cāng)庫(kù)存
5座高爐滿負(fù)荷生產(chǎn)把燒結(jié)礦庫(kù)存控制在2000t左右,即平均每個(gè)料倉(cāng)存料100~120t。這樣既降低燒結(jié)礦進(jìn)倉(cāng)時(shí)的落差,避免燒結(jié)礦摔碎,又能保證料倉(cāng)里的燒結(jié)礦在4h內(nèi)入爐,減少燒結(jié)礦自然粉化。
3 對(duì)槽下振動(dòng)篩進(jìn)行改造
3.1 控制振動(dòng)篩的給料量
料倉(cāng)給料出口增加閘欄,能夠隨意調(diào)整給料大小,保證燒結(jié)礦均勻穩(wěn)定地通過(guò)振動(dòng)篩面,實(shí)踐證明給料量控制在15~18kg/s時(shí),篩分效果比較好,能達(dá)到控制目的。
3.2 增加二次,三次篩分
我廠以前只有一道篩面,由于燒結(jié)礦中小于10mm粒級(jí)的量比較多(約20%),通過(guò)一道篩面很難把小于4mm粒級(jí)的燒結(jié)礦篩除干凈,而大于4mm粒級(jí)的燒結(jié)礦很多被篩除了。特別在燒結(jié)礦供應(yīng)緊張的時(shí)候,高爐為了“填飽肚子”增加給料速度,致使大量小于4mm燒結(jié)礦入爐。因此必須增加篩分次數(shù)才能滿足生產(chǎn)要求了。同時(shí)對(duì)篩面篩條間距也進(jìn)行了調(diào)整,篩面也全部采用自制篩面,根據(jù)生產(chǎn)需要隨時(shí)調(diào)整篩條間距和坡度。經(jīng)過(guò)多次實(shí)驗(yàn),把一次篩面篩條間距由原來(lái)的上層篩條間距8mm,下層篩條間距4.5mm,改為上層篩條間距8mm,下層篩條間距5.5mm,這樣一篩過(guò)后保證小于4mm的燒結(jié)礦全部被篩除。再在一次返礦皮帶后安裝了二次振動(dòng)篩,二次篩面采用自制單層篩面。二次篩分的主要作用是確保大于5mm的小粒級(jí)燒結(jié)礦全部入爐,二次篩面篩條間距4mm。二次篩下全部返回?zé)Y(jié)爐作為鋪底料,二次篩上通過(guò)皮帶運(yùn)輸至專用料倉(cāng)。這個(gè)料倉(cāng)里的燒結(jié)礦粒級(jí)大部分小于6mm。在此料倉(cāng)下安裝三次振動(dòng)篩,篩面采用自制單層篩面,篩條間距4.5mm。三次篩分的主要任務(wù)是杜絕4mm以下的燒結(jié)礦入爐。通過(guò)三道篩分,基本上杜絕了小于4mm燒結(jié)礦入爐,杜絕了大于5mm燒結(jié)礦進(jìn)入返礦。在2015年4月份連續(xù)10次取樣分析粒級(jí),篩分效果(取平均值)見(jiàn)表2。
4 二、三次篩面的清理
由于二、三次篩分的量比較多,燒結(jié)礦粒級(jí)與篩條間隙相差很小。在生產(chǎn)過(guò)程中,經(jīng)常出現(xiàn)篩條之間卡料的現(xiàn)象,導(dǎo)致篩面“板死”。所以要求操作工每班都要對(duì)篩面清理2次以上,同時(shí)經(jīng)過(guò)多次實(shí)驗(yàn),二、三次篩面采用單層比雙層效果更好,而且更容易清理。
5 小粒級(jí)燒結(jié)礦的入爐
表3是各高爐2015年4月至2016年3月份小粒級(jí)燒結(jié)礦入爐情況。4~6mm燒結(jié)礦入爐剛開(kāi)始的時(shí)候按每批料均勻入爐,致使小粒級(jí)的燒結(jié)礦大部分填充在大顆粒的爐料之間,使高爐料柱透氣性明顯變差,高爐出現(xiàn)風(fēng)量萎縮,料速不均勻現(xiàn)象。后經(jīng)過(guò)不斷摸索,最后把小粒級(jí)燒結(jié)礦和焦丁每10批料集中入爐一次,批重由小粒級(jí)燒結(jié)礦的量決定,并根據(jù)堿度情況配以適量的球團(tuán)礦。裝料順序是先焦丁,后小粒級(jí)燒結(jié)礦,同角度入爐,把小粒級(jí)燒結(jié)礦布在焦丁上面,避免小粒級(jí)燒結(jié)礦填充在大顆粒爐料之間,同時(shí)布料的時(shí)候盡量注意避免小粒級(jí)燒結(jié)礦落入中心或邊緣。這樣高爐順行狀態(tài)也得到改善。
注:2015年4月~8月4號(hào)高爐停產(chǎn)檢修
6 效益對(duì)比
表4是2015年參照2014年返礦量及加工成本計(jì)算出來(lái)的效益對(duì)比。
我廠通過(guò)對(duì)燒結(jié)礦運(yùn)輸篩分的改進(jìn),除了解決了燒結(jié)礦供應(yīng)緊張的被動(dòng)局面,還減少了返礦量,直接降低了生產(chǎn)成本,同時(shí)高爐順行狀態(tài)一直良好。
7 結(jié)語(yǔ)
湖南冷鋼煉鐵廠在原有的設(shè)備基礎(chǔ)上,通過(guò)小的改造和增加篩分次數(shù),提高篩分效率,使小粒級(jí)的燒結(jié)礦得到有效利用。在2015年全行業(yè)低迷時(shí)期,幫助我廠渡過(guò)難關(guān)做出了不可估量的貢獻(xiàn)。
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