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摘 要 龍鋼煉鐵廠高爐通過改變?nèi)霠t塊礦的配加方式、上下部制度的調(diào)整、改善爐渣性能、提高原燃料質(zhì)量等多項措施,塊礦使用配比高爐月平均最高達17.90%,實現(xiàn)了降本增效,取得了較好的經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞 高爐 爐料結(jié)構(gòu) 塊礦 配比
1 概述
進入2017年,鋼鐵市場回暖,2月14日龍鋼1#高爐(1280 m3)開爐投產(chǎn),2月27日2#高爐(1280 m3)相繼開爐投產(chǎn)。隨著5座高爐開足馬力全面生產(chǎn)、釋放產(chǎn)能,高爐進一步強化,產(chǎn)量得到大幅度的提升,高爐球團礦供應(yīng)出現(xiàn)緊張缺口。通過改變?nèi)霠t塊礦的配加方式及依靠技術(shù)進步、優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)加大塊礦配加比例來減少球團礦用量,彌補了球團礦用量不足且進一步降低了生產(chǎn)成本。塊礦雖屬生礦,其冶金性能比球團礦略差,但由于塊礦具有比球團礦性價比高的特點,所以在生產(chǎn)中只要采取有效的技術(shù)手段,提高冶煉技術(shù)水平,提高入爐塊礦配比可獲得較低的生產(chǎn)成本。龍鋼煉鐵廠高爐從17年4月份開始提高入爐塊礦配比,目前塊礦配比穩(wěn)定15%左右。
2 高爐使用塊礦基本情況
龍鋼煉鐵廠擁有燒結(jié)機3座,265m2燒結(jié)機1座、400m2燒結(jié)機1座、450m2燒結(jié)機1座;擁有高爐5座,1280 m3高爐2座、1800 m3高爐3座;球團礦豎窯2座,12 m2豎窯1座、16 m2豎窯1座。爐料結(jié)構(gòu):采用高堿度燒結(jié)礦+球團礦+塊礦。入爐所用原料為自產(chǎn)燒結(jié)礦、球團礦和外購塊礦。由于球團礦豎窯產(chǎn)能偏低4500噸/日,通過爐料結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整,高爐從17年4月份開始增加塊礦配加比例,既彌補了球團礦產(chǎn)能不足,又降低了生鐵成本,取得了良好的經(jīng)濟效益。1#-5#高爐月爐料結(jié)構(gòu)見表1-1、表1-2。
3 塊礦冶煉特性
塊礦雖屬生礦,其冶金性能比球團礦略差,1#-5#高爐所用塊礦經(jīng)過高爐爐況運行及冶金實驗檢測選定品種穩(wěn)定為PB塊礦或紐曼塊礦與南非塊礦三種。通過實驗檢測數(shù)據(jù)對比見表2、表3。
通過以上的測定結(jié)果看出:
(1)南非塊礦含鐵品位高,PB塊礦、紐曼塊礦此次,克里夫斯塊礦偏低;南非塊礦的熱爆溫度高,PB塊礦、紐曼塊礦此次,克里夫斯塊礦偏低;南非塊礦的燒損低,PB塊礦、紐曼塊礦此次,克里夫斯塊礦偏高;但從堿金屬含量來看,南非塊礦(0.292%)比PB塊礦、紐曼塊礦、克里夫斯塊礦高;從整個冶金性能檢測來看南非塊礦冶金性能較好、PB塊礦、紐曼塊礦此次,克里夫斯塊礦差。
(2)塊礦中脈石含量少,但Al2O3%含量高,隨著入爐塊礦比例的增加,渣中Al2O3%含量升高,降低爐渣的流動性,降低脫硫能力而影響生鐵質(zhì)量。
(3)進廠后的塊礦采用露天堆放,受天氣影響容易粘結(jié)高爐篩子,造成篩分不干凈,入爐含沫量增加,易造成爐內(nèi)氣流波動。
4 提高入爐塊礦比例的措施
4.1 改變塊礦的入爐方式
4.1.1 塊礦篩分系統(tǒng)改造
龍鋼1#-5#高爐塊礦使用為國外進口塊礦,品種多,含沫大并且潮濕,篩后塊礦含沫大,篩分能力小、效果差。見于此情況,(1)對兩套塊礦篩分系統(tǒng)進行設(shè)備提升改造。篩孔尺寸由6mm提高到6.3mm,振篩電機7.5Kw兩臺增加到四臺,篩面尺寸1800*4200mm增加1900*5600mm,篩分處理量由300噸/小時提高到400噸/小時。(2)對進購塊礦品種根據(jù)塊礦的爆裂指數(shù)及化學(xué)成分進行選擇,品種由6種降低為3種,實行南非塊礦與PB塊礦或紐曼塊礦混篩,平衡了堿金屬有害元素的含量。(3)對篩后塊礦堆放場地建設(shè)了大棚,確保篩后塊礦的防雨、雪影響。通過以上解決了高爐塊礦合理使用,降低了塊礦含沫量及有害元素量。
4.1.2 料場球塊混配
龍鋼1#-5#高爐球團礦使用自產(chǎn)球團礦,溫度高,入倉溫度高易燒損運料皮帶;塊礦為國外進口塊礦,品種多,含沫大并且潮濕,入倉前隨進行過篩篩分但爐后篩面易粘結(jié)、入爐粉末量增加。見于此情況,采用料場轉(zhuǎn)運酸性料按球團礦與塊礦品種比例,利用鏟車按鏟數(shù)裝車均勻混配,利用球團礦的溫度對塊礦進行烘干干燥,有利用槽下篩分,大大減少塊礦粉沫入爐,避免粉沫入爐對爐料氣流造成影響。
4.2 上下部制度調(diào)整相結(jié)合
高爐操作選擇合理的裝料制度和送風(fēng)制度,能使煤煤氣流與爐料逆向運動之間的關(guān)系更加合理,使煤氣流分布合理,爐況穩(wěn)定順行。因此,提高塊礦配比需要選擇合理的送風(fēng)制度和裝料制度,調(diào)整二者至相適應(yīng)得程度。操作制度上不斷摸索兩者相匹配的、行之有效的方法。
4.2.1 裝料制度調(diào)整
上部調(diào)劑即裝料制度調(diào)劑,應(yīng)以穩(wěn)定氣流、適當(dāng)控制邊緣氣流為主。在增大塊礦使用配比后,高爐料柱壓差增加,由原來的150Kp增至165Kp左右,透氣性惡化,再加之原燃料質(zhì)量波動,操作制度上還在不斷摸索調(diào)整。所以高爐承受高壓差能力還不夠,容易產(chǎn)生局部管道,對高爐爐況的穩(wěn)定順行、技術(shù)指標(biāo)都帶來不利影響。針對這些不利因素,裝料制度依照“中心布焦、以發(fā)展中心氣流為主,適當(dāng)疏導(dǎo)邊緣氣流”的指導(dǎo)方針。
4.2.2 送風(fēng)制度調(diào)整
下部調(diào)劑即送風(fēng)制度調(diào)整,應(yīng)以吹活爐缸,吹透中心為目的。龍鋼1#、2#高爐(1280 m3)各有20個風(fēng)口,3#、4#、5#高爐(1800 m3)各有26個風(fēng)口,為活躍爐缸,打開中心,高爐采用逐步調(diào)整風(fēng)口直徑和長度的調(diào)劑方法,保證了足夠鼓風(fēng)動能以吹活爐缸中心,還與上部裝料制度相適應(yīng),保證了煤氣流在爐缸半徑方向的原始分布更加合理,有利于爐況順行,解決了軟溶帶壓差高、透氣性變差問題,水溫差波動減少,基本消除了邊緣局部管道,同時煤氣利用有所提高,為高爐增加塊礦配比創(chuàng)造了條件。
4.3 造渣制度選擇
龍鋼1#-5#高爐在提高塊礦配比后,高爐渣中Al2O3%升高,引起爐渣粘度升高,影響爐渣流動性,而且這種渣的熱穩(wěn)定性差,難以抑制[Si]還原,增加爐缸的熱損失,影響高爐順行。通過分析一方面要求穩(wěn)定提高鐵水物理溫度由1480℃-1500℃為1490℃-1510℃,另一方面要求渣中的Al2O3%含量不大于14%,并且控制鎂鋁比為0.75%-0.85%之間,控制二元堿度R2在1.18-1.22之間,以提高爐渣的流動性,保證足夠的脫硫能力。
4.4 提高焦炭質(zhì)量
在提高塊礦配比的過程中爐內(nèi)透氣性變差,因此需要提高入爐焦炭的質(zhì)量以確保爐內(nèi)良好的透氣性。龍鋼1#-5#高爐焦炭使用海燕焦廠和煤化焦廠兩家焦炭,焦炭使用為一級焦炭。兩家焦炭質(zhì)量穩(wěn)定性差,對高爐生產(chǎn)不利。為此,公司調(diào)整了進購焦炭標(biāo)準(zhǔn),焦炭熱態(tài)指標(biāo)由CRI%<32%、CSR%>58%調(diào)整為CRI%<30%、CSR%>60%,并且對進購焦炭按天分類分垛堆放。對進購焦炭熱態(tài)指標(biāo)CSR%<60%重新制定了用料制度標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)高爐爐況運行狀況,定期配加熱態(tài)指標(biāo)CSR%<60%的焦炭,要求焦炭CSR%在55%-60%使用配加量<25%。通過焦炭用料制度的調(diào)整,確保了爐內(nèi)氣流的穩(wěn)定和良好的料柱骨架,并避免熱制度的波動。在焦炭質(zhì)量提高穩(wěn)定下,確保了高爐穩(wěn)定順行。
4.5 提高燒結(jié)礦堿度
燒結(jié)礦堿度的提高,燒結(jié)礦的強度、還原度也隨之提高,燒結(jié)礦的軟化溫度和熔滴溫度提高,有利于改善高爐中下部的透氣性和還原過程。從17年4月份起,燒結(jié)礦二元堿度由1.7逐步提高到2.05,MgO由1.6%逐步提高到2.2%,SiO2由4.6%逐步提高到5.2%。堿度的提高克服了塊礦配比增加后影響高爐透氣性的不利因素,也是進行低硅冶煉的重要條件。燒結(jié)礦中的MgO的提高,一方面可以有效抑制CaO2. SiO2的形成及相變 ,減輕燒結(jié)礦的粉化度,減少粉化現(xiàn)象,改善高爐的透氣性,為增加塊礦配比提供有利條件,另一方面可改善爐渣的流動性,提高脫硫能力。
5 結(jié)語
(1)塊礦屬于生礦,冶金性能比球團礦差,但是價格優(yōu)勢明顯,對龍鋼目前形勢下降低生鐵成本極其重要。
(2)與球團礦相比,塊礦中Al2O3含量較高,但是其品位高,雜質(zhì)含量少,提高了入爐原料的綜合品位,進而提高了產(chǎn)量。
(3)隨著塊礦配比的提高,渣中Al2O3含量增加,導(dǎo)致爐渣粘度升高,流動性差,通過提高燒結(jié)礦中的MgO含量及控制渣中鎂鋁比0.75%-0.85%的措施,有效地緩解了這一影響。
(4)通過對塊礦篩分系統(tǒng)進行了設(shè)備技術(shù)改造提升,改變塊礦的配加方式,有效地降低了入爐塊礦的含沫量及有害元素量,改善了高爐料柱的透氣性。
(5)當(dāng)塊礦比例10%時,爐況穩(wěn)定良好,當(dāng)比例達到15%時,焦比、燃料比上升明顯,高爐穩(wěn)定性變差,透氣性、爐缸工作狀態(tài)等也變差。通過上下部制度的調(diào)劑、造渣制度的調(diào)劑、焦炭質(zhì)量及燒結(jié)礦堿度的提高等措施保證了爐況的穩(wěn)定順行。
(6)在龍鋼1#-5#高爐目前的生產(chǎn)狀況下,塊礦配比最高達到17.9%,若塊礦入爐配比繼續(xù)增加需要進一步研究,同時還要有效地提高塊礦的冶金性能,并進一步提高原燃料質(zhì)量。
6 參考文獻
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(責(zé)任編輯:zgltw)