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摘 要 中天鋼鐵第二燒結(jié)廠180燒結(jié)工段通過對影響燒結(jié)返礦率的因素進(jìn)行分析,從優(yōu)化配料、強(qiáng)化制粒和造球、合理提高料層厚度、適當(dāng)提高點(diǎn)火溫度、對燒結(jié)機(jī)本體設(shè)備進(jìn)行堵漏風(fēng)等幾個(gè)方面著手,通過摸索,使燒結(jié)返礦率從由20.74%下降到20.22%。
關(guān)鍵詞 燒結(jié)礦 返礦率 摸索
1 前言
隨著煉鐵精料技術(shù)的發(fā)展,高爐對燒結(jié)礦質(zhì)量的要求越來越嚴(yán),不僅要求其品位、堿度穩(wěn)定,而且對其強(qiáng)度和粒度組成的要求也越來越高。中天鋼鐵集團(tuán)第二燒結(jié)廠180m2燒結(jié)機(jī)系統(tǒng)現(xiàn)有 2臺機(jī),年計(jì)劃產(chǎn)能380萬噸。近幾年,隨著鐵精礦的采用,燒結(jié)礦品位提高,但同時(shí)也出現(xiàn)了成品礦強(qiáng)度降低和細(xì)粒級比例增加的問題(其中也包括添加白云石的負(fù)面作用),對燒結(jié)和煉鐵生產(chǎn)造成了不同程度的影響。尤其是返礦率上升,對降低燒結(jié)成本和加工費(fèi)不利。據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn),返礦率每增加 1%,高爐焦比升高0.5%—1%,產(chǎn)量下降1%。為此,降低燒結(jié)返礦率成為了我們工作中的一個(gè)重要方面。經(jīng)過幾年的努力,我們摸索出了一套行之有效的方法,并在生產(chǎn)中獲得了初步成功。
2 降低燒結(jié)內(nèi)返礦率的影響因素分析
通過各方面因素分析及技術(shù)排查工作,發(fā)現(xiàn)燒結(jié)內(nèi)返礦率的影響因素主要包括以下幾個(gè)方面:選擇及購買的原燃料質(zhì)量問題;燒結(jié)使用配料設(shè)備、燒結(jié)設(shè)備;含水量控制、燃料匹配比例及顆粒比重要求等因素影響;燒結(jié)機(jī)器運(yùn)行中,燒結(jié)人員工作制度及返礦篩等影響因素。
結(jié)合實(shí)際情況發(fā)現(xiàn),本廠主要因篩板磨損嚴(yán)重,顆粒平均粒徑較粗,顆粒因構(gòu)成比例不合理,早燒結(jié)過程中軟化溫度區(qū)間大,不容易形成液相凝結(jié)成塊,含粉率升高導(dǎo)致燒結(jié)內(nèi)返率受到影響 [1] 。
3 總結(jié)降低燒結(jié)返礦率的措施
3.1 工藝方面
3.1.1 穩(wěn)定原、燃材料質(zhì)量
因燒結(jié)過程中使用的原燃料、熔劑品類等變化繁多,質(zhì)量也會高低不一,在生產(chǎn)中為節(jié)約成本,使用價(jià)格便宜低產(chǎn)品對燒結(jié)生產(chǎn)質(zhì)量控制造成一定難度,無形中影響內(nèi)返礦率的升高。因此需在生產(chǎn)過程中重點(diǎn)提高進(jìn)廠原燃料管理,及時(shí)了解原燃料性能,做到穩(wěn)定燒結(jié)參數(shù),保證燒結(jié)質(zhì)量的前提下降低內(nèi)返礦率的最終目的。因此我廠結(jié)合自身因素首先優(yōu)化配礦結(jié)構(gòu),提高混勻礦質(zhì)量,其次進(jìn)行燃料質(zhì)量及其粒度優(yōu)化并強(qiáng)化燃料粒級監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋,保證生產(chǎn)過程中燒結(jié)熱量的均衡、穩(wěn)。
3.1.2 穩(wěn)定燒結(jié)過程
應(yīng)該定期對配料電子成進(jìn)行維護(hù),并且制定嚴(yán)格的配料秤管理制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)配料秤存在的問題,積極聯(lián)系專業(yè)維修人員進(jìn)行解決,另外作業(yè)區(qū)應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)管控制工作,對電子稱進(jìn)行標(biāo)定,以保證整個(gè)操作過程中配料精準(zhǔn)程度。通過跑盤要求單倉偏差不允許超過5%。
3.1.3 強(qiáng)化燒結(jié)布料,減少邊緣效應(yīng)
燒結(jié)過程中使用厚的燒結(jié)料層主要是為了減少能耗,以提高燒結(jié)礦質(zhì)量,有效降低燒結(jié)內(nèi)返礦情況,臺車覆蓋燒結(jié)礦表面料具備燃燒迅速,冷卻速度極快,提高燒結(jié)布料厚度可有效減少燒結(jié)層表面結(jié)礦比重,是減少燒結(jié)內(nèi)返礦率的重要手段。[2]
3.1.3 推行標(biāo)準(zhǔn)化操作
工藝紀(jì)律檢查,結(jié)合自身優(yōu)勢,綜合不足因素,依照廠制定的崗位職責(zé)及操作規(guī)程進(jìn)行工作,成立監(jiān)督管理小組,定期或不定期進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查工作。只有通過這種方式才能加強(qiáng)工藝技術(shù)管理力度,保證燒結(jié)質(zhì)量。均勻燒結(jié),燒結(jié)過程受到多因素影響,因此工作人員在監(jiān)管過程中應(yīng)及時(shí)做出判斷,保證燒結(jié)溫度、原料均勻度等變化情況,確保燃燒過程均勻燒結(jié)。
同時(shí)根據(jù)原有崗位操作規(guī)程編制崗位作業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn)化,要求崗位工在操作過程中嚴(yán)格執(zhí)行。制定除塵灰使用制度,成立除塵放灰管理小組,避免了因除塵灰用量波動大影響燒結(jié)透氣性。
對配料室料倉進(jìn)行技術(shù)改造,穩(wěn)定料倉下料量、混合機(jī)安裝返礦料溫監(jiān)測儀及自動測水分系統(tǒng),使燒結(jié)混勻料水分維持在每個(gè)料堆適宜參數(shù)。
提高燒結(jié)看火工操作技能。不定期對燒結(jié)進(jìn)行技能培訓(xùn)考試,組織看火工進(jìn)行操作實(shí)踐交流,組織看火工參加廠組織的關(guān)鍵崗位季度考試測評,燒結(jié)看火工的操作技能得到了提升。
嚴(yán)格控制燒結(jié)終點(diǎn),使燒結(jié)終點(diǎn)控制在倒數(shù)第二個(gè)風(fēng)箱。
燒結(jié)機(jī)布料采用九輥布料,布料后采用平料器并加配重鐵塊,根據(jù)料層透氣性調(diào)整配重量,合理使用鋪底料實(shí)現(xiàn)布料均勻、壓料合適,燒機(jī)點(diǎn)火器使用新型雙排點(diǎn)火器實(shí)現(xiàn)燒結(jié)點(diǎn)火均勻,點(diǎn)火強(qiáng)度、深度合適,降低了燒結(jié)表面返礦率。
適當(dāng)提高燒結(jié)礦堿度。從燒結(jié)礦的顯微結(jié)構(gòu)來看,隨著燒結(jié)礦堿度的提高,燒結(jié)礦中鐵酸鈣的質(zhì)量分?jǐn)?shù)明顯增加,燒結(jié)礦冶金性能得到改善。根據(jù)高爐爐料結(jié)構(gòu)的變化,合理提高燒結(jié)礦的堿度,燒結(jié)生產(chǎn)中采取堿度中上限控制,燒結(jié)礦的強(qiáng)度提高較明顯。[3]
3.2 提高設(shè)備管理
3.2.1 建立篩板管理制度
強(qiáng)化篩板管理可有效控制返礦量。日常工作中應(yīng)該對返礦進(jìn)行目測以及按照制度取樣做粒度分析,一旦發(fā)現(xiàn)返礦中大于 5mm 粒級偏多應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢查篩板。定期對篩板篩孔位置進(jìn)行清理,并在篩板管理維修臺賬進(jìn)行詳細(xì)記錄,另外對于磨損嚴(yán)重的篩板進(jìn)行及時(shí)更換,確保篩子無磨損漏料現(xiàn)象發(fā)生,保證篩透篩凈,提高了成品礦的篩分效率。
3.2.2 減少緩料及停機(jī)次數(shù)
停機(jī)及緩料都不利于穩(wěn)定燒結(jié),影響燒結(jié)礦的成礦過程,最終導(dǎo)致內(nèi)返礦量上升。杜絕清料時(shí)碰停帶引起緩料現(xiàn)象。穩(wěn)定每周更換托輥緩料次數(shù)。繼續(xù)減少因處理設(shè)備故障及隱患引起的停機(jī)與緩料次數(shù)??刂泼颗_燒結(jié)機(jī)故障停機(jī)次數(shù)。
3.2.3 燒結(jié)系統(tǒng)漏風(fēng)影響著返礦量的生成[4]
對于該項(xiàng)控制措施,首先應(yīng)該建立專門的漏風(fēng)維修臺賬,遇到細(xì)小漏風(fēng)點(diǎn)及時(shí)作出處理并詳細(xì)記錄,多次檢查,針對較大漏風(fēng)點(diǎn),個(gè)人無法處理時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系維修部門進(jìn)行修理工作。
3.3 提升綜合管理
3.3.1以項(xiàng)目的方式推進(jìn)降低內(nèi)返率
本廠結(jié)合自身情況,成立以項(xiàng)目為主的方式確保降低內(nèi)防效率的實(shí)施進(jìn)展,設(shè)置項(xiàng)目組長一名即生產(chǎn)工長,并依照廠區(qū)配置成立返礦粒度管控組、燒結(jié)過程管控組及冷篩設(shè)備管控組,并指派專人負(fù)責(zé)。
3.3.2 降低內(nèi)部返礦率項(xiàng)目目標(biāo)
結(jié)合近兩年實(shí)際進(jìn)展情況,以上一年內(nèi)部返礦率為依托,設(shè)置最終返礦率目標(biāo)。
3.3.3建立日跟蹤臺賬
按日、按月、按機(jī)組的最小單元進(jìn)行分析評價(jià)、持續(xù)改進(jìn),該小組工作組長對該組成員進(jìn)行動員活動,每天按照臺賬進(jìn)行記錄上報(bào),并按時(shí)檢查。一旦發(fā)現(xiàn)填寫不完全或者偏差情況應(yīng)及時(shí)整改并上報(bào)處理。
4 結(jié)語
降低返礦率始終伴隨著燒結(jié)生產(chǎn)而存在,容不得一時(shí)的松懈。無論從工藝上還是設(shè)備上,都需要工作中的每分毎刻用心去關(guān)注。只有將每一個(gè)點(diǎn)當(dāng)成工作的重點(diǎn),持之以恒,并在此基礎(chǔ)上學(xué)習(xí)借鑒、創(chuàng)新改良。在項(xiàng)目開展中,內(nèi)返率由2016年全年20.74%下降到2017年全年的20.22%。燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)也得到了提高,較好地滿足了高爐生產(chǎn)需求,為高爐生產(chǎn)順行奠定了原料基礎(chǔ),取得了良好經(jīng)濟(jì)效益。由于燒結(jié)礦強(qiáng)度得到提高,同時(shí)降低了灰塵生成,現(xiàn)場環(huán)境也得到了改善。
5 參考文獻(xiàn)
[1] 鐘家華,李和平.降低3號燒結(jié)機(jī)高爐槽下返礦率生產(chǎn)實(shí)踐[J].梅山科技,20161,(03):7-9
[2] 王振龍.燒結(jié)原理與工藝[M].北京:兵器工業(yè)出版社,2003.
[3] 傅菊英,姜濤,朱德慶.燒結(jié)球團(tuán)學(xué)[M].長沙:中南工業(yè)大學(xué)出版社,1996.
[4] 龍紅明.鐵礦粉燒結(jié)原理與工藝[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2010.
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