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摘 要 通過(guò)燒結(jié)杯試驗(yàn),研究南非鐵精粉理化性能、對(duì)燒結(jié)過(guò)程及燒結(jié)礦質(zhì)量的影響,為南非鐵精粉的工業(yè)生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞 南非鐵精粉 性能研究 生產(chǎn)實(shí)踐
1 前言
隨著國(guó)內(nèi)鋼材行情的不斷下滑,進(jìn)口礦粉價(jià)格居高不下,使用高品質(zhì)進(jìn)口礦的成本越來(lái)越高。在國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上還存在一些品質(zhì)次之,價(jià)格便宜的礦種,只要將這些礦種合理搭配,經(jīng)濟(jì)價(jià)值及工業(yè)價(jià)值也非常可觀,如何合理的搭配這些礦種來(lái)降低鐵原料成本已成為絕大多數(shù)鋼鐵企業(yè)探索的方向。
達(dá)鋼集團(tuán)坐落在內(nèi)陸地區(qū),不便的運(yùn)輸環(huán)境使到廠的國(guó)內(nèi)精粉價(jià)格較高;采購(gòu)難度大,國(guó)內(nèi)精粉的采購(gòu)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到需求量。尋找一種有價(jià)格優(yōu)勢(shì)、運(yùn)輸便利、采購(gòu)難度低的精礦粉是當(dāng)務(wù)之急,經(jīng)多方面對(duì)比、分析,最終決定使用南非鐵精粉代替部分國(guó)內(nèi)精粉以滿足生產(chǎn)需要。
南非鐵精粉價(jià)格較國(guó)內(nèi)精粉低、品位60.69%、CaO含量3.29%是國(guó)內(nèi)鐵精粉的3.4倍,如合理搭配南非鐵精粉能提高混勻礦粉中CaO含量以降低熔劑消耗。但南非鐵精粉P含量高、粒度粗,不經(jīng)燒結(jié)試驗(yàn)研究貿(mào)然配入使用,會(huì)對(duì)燒結(jié)礦產(chǎn)量和質(zhì)量造成影響。
2 南非鐵精粉燒結(jié)杯試驗(yàn)
燒結(jié)杯試驗(yàn)由燒結(jié)廠工程技術(shù)人員組織進(jìn)行,試驗(yàn)時(shí)制定統(tǒng)一的燒結(jié)條件、操作參數(shù),燒結(jié)杯試驗(yàn)化檢驗(yàn)結(jié)果由計(jì)控質(zhì)量部按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化檢驗(yàn)方法執(zhí)行。
2.1 試驗(yàn)原料理化性能
試驗(yàn)前對(duì)南非鐵精粉了粒度檢測(cè),與目前達(dá)鋼所使用的國(guó)內(nèi)鐵精粉和釩鈦鐵精粉對(duì)比分析如下。
南非鐵精粉粒度較粗,P含量較高,CaO含量較其它兩種精礦粉高的多,與國(guó)內(nèi)鐵精粉相比CaO高了2.25%,如使用得當(dāng)能大幅度降低燒結(jié)礦熔劑消耗量。南非鐵精粉較國(guó)內(nèi)精粉價(jià)格低,燒結(jié)廠全年使用鐵料達(dá)450萬(wàn)噸以上,若南非鐵精粉按8%的比例配入年可節(jié)約鐵料成本上千萬(wàn)元。
2.2 南非鐵精粉燒結(jié)杯試驗(yàn)
2.3 試驗(yàn)結(jié)論
隨著南非鐵精粉的配入,燒結(jié)礦堿度在熔劑配比降低的情況下沒(méi)有明顯下降。當(dāng)南非鐵精粉配比為15%時(shí)利用系數(shù)、轉(zhuǎn)鼓指數(shù)、出礦率達(dá)到最高,表明南非精粉最佳配料比為15%,繼續(xù)加大配比對(duì)燒結(jié)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)有較大影響。
3 南非鐵精粉的生產(chǎn)實(shí)踐
通過(guò)燒結(jié)杯試驗(yàn)充分證明:南非鐵精粉能有效提高混合料CaO含量,降低熔劑消耗。在配入比例一定時(shí)對(duì)燒結(jié)過(guò)程、燒結(jié)礦質(zhì)量沒(méi)有影響,相反還提高了燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)。在正式使用南非鐵精粉前我們還面臨著:南非鐵精粉粒度粗不利于混合料成球、P含量高如何控制燒結(jié)礦中P的難題。
3.1 解決南非鐵精粉粒度粗混合料成球率低
南非鐵精粉-200目粒級(jí)僅為國(guó)內(nèi)鐵精粉的41.87%,釩鈦鐵精粉的56.7%,精粉粒度過(guò)粗成球性能大大降低,為解決成球率降低的難題主要采取了:
適當(dāng)提高生石灰配比,生石灰配比由使用南非鐵精粉前的3.4%提高到3.6%,生石灰消化后的“膠狀物”是混合料良好的粘結(jié)劑,以此來(lái)增加南非鐵精粉與混合料小球的附著力,提高混合料成球率。
提高返礦配比,將返礦配比提高1-3%,返礦中的3-5mm顆粒是良好的成球核心,用提高返礦配比、增加混合料成球核心的比例提高混合料小球數(shù)量,達(dá)到提高成球率。
提高混合料水分,混合料成球遵循的原則是“滴水成球、霧水長(zhǎng)大,水小球小、水大球大”,增加混合料的水分含量能提高混合料的成球率。
延長(zhǎng)制粒時(shí)間,制粒時(shí)間越長(zhǎng),混合料小球在制粒機(jī)內(nèi)的滾動(dòng)擠壓時(shí)間越長(zhǎng),成球核心更易與粉狀物料結(jié)合生成小球。
松料器能大幅提高燒結(jié)料層的透氣性,為解決混合料成球率低料層透氣性下降的問(wèn)題。燒結(jié)廠優(yōu)化了燒結(jié)機(jī)上松料器的排列與參數(shù)。將松料器由原來(lái)的兩排松料棒增加為三排;松料棒長(zhǎng)度由原來(lái)的1300mm增加到1500mm;松料棒直徑由原來(lái)的20mm增加到22mm。通過(guò)優(yōu)化后,料層透氣性得到較大改善。
以上措施實(shí)施后,混合料成球率由原來(lái)的57%、上升到62%,燒結(jié)料層透氣性大幅改善,為南非鐵精粉的使用創(chuàng)造了有力條件。
3.2 燒結(jié)礦P的控制
燒結(jié)過(guò)程鐵原料中的P元素全部進(jìn)入燒結(jié)礦,降低燒結(jié)礦的P含量只能從降低混勻礦粉的P著手,南非鐵精粉的P含量是國(guó)內(nèi)鐵精粉的4.78倍、釩鈦鐵精粉P含量的7.97倍。
南非鐵精粉的P含量過(guò)高,限制了使用比例,其配比最高不能超過(guò)10%,以此來(lái)控制混勻礦粉的P。
4 南非鐵精粉的生產(chǎn)實(shí)踐
通過(guò)改善混合料成球率、優(yōu)化工藝設(shè)備參數(shù)、調(diào)整操作參數(shù)結(jié)合燒結(jié)杯試驗(yàn)情況,達(dá)鋼集團(tuán)于2012年12月20日開(kāi)始在53#混勻礦粉中按8%的比例配入南非鐵精粉。
混勻礦粉配入8%南非鐵精粉SiO2含量明顯下降、CaO含量上升, P含量較未使用南非鐵精粉時(shí)高0.003%。在南非鐵精粉配比不超過(guò)12%的情況下對(duì)混勻礦粉的P含量影響較小,這些都與燒結(jié)杯試驗(yàn)中所表現(xiàn)的結(jié)果一致。
4.1 配入南非鐵精粉后對(duì)混合料配比的影響
南非鐵精粉配入后:燒結(jié)礦堿度基本相同,混合料石灰石配比下降了0.4%、白云石粉配比下降了0.6%、總?cè)蹌┡浔葟?0.3%下降到9.5%,焦粉配比下降0.3%。
說(shuō)明使用南非鐵精粉后燒結(jié)噸礦熔劑消耗下降,生熔劑使用量下降影響了部分燃料消耗。
4.2 南非鐵精粉對(duì)燒結(jié)礦質(zhì)量的影響
南非鐵精粉配入前后對(duì)燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)未產(chǎn)生較大影響,通過(guò)我們的精心操作和強(qiáng)化過(guò)程控制,燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)不降反升,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)和低溫還原粉化指數(shù),較使用前分別上升了0.6%、1.07%。
5 使用南非鐵精粉效果
南非鐵精粉配入前后,在燒結(jié)礦堿度相同的情況下:燒結(jié)礦輔料消耗量明顯下降,特別是生石灰粉消耗和焦粉消耗下降明顯,而白云石粉消耗主要與當(dāng)期高爐需求燒結(jié)礦MgO有較大關(guān)系。
通過(guò)不斷的摸索、總結(jié)、提高,南非鐵精粉在達(dá)鋼原料結(jié)構(gòu)中一直保持在較高配比,2013年全年共計(jì)使用南非鐵精粉27.12萬(wàn)噸,僅CaO一項(xiàng)全年相當(dāng)于少用17158噸石灰石粉,為燒結(jié)節(jié)能降耗、降本增效做出了巨大貢獻(xiàn)。
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