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龍鋼1號高爐熱風爐安保運行實踐

時間:2020-03-03 01:53來源:陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠 作者:張振峰 楊建鵬 點擊:
摘 要 硅磚的高溫穩(wěn)定及抗渣化性能與經(jīng)濟性,被廣泛應(yīng)用于頂燃式熱風爐高溫拱頂部位,為高爐提高風溫做出巨大貢獻,但其抗熱震性能差的缺點,停爐或熱風爐出口檢修對硅磚砌體
  • 摘  要  硅磚的高溫穩(wěn)定及抗渣化性能與經(jīng)濟性,被廣泛應(yīng)用于頂燃式熱風爐高溫拱頂部位,為高爐提高風溫做出巨大貢獻,但其抗熱震性能差的缺點,停爐或熱風爐出口檢修對硅磚砌體的穩(wěn)定影響極大,因此熱風爐硅磚砌體受損情況下熱風爐的安全監(jiān)護運行,給科技工作者提出新的課題。

    關(guān)鍵詞  高爐  熱風爐  硅磚  安保


    龍鋼煉鐵廠1#高爐熱風爐由包頭鋼鐵設(shè)計院設(shè)計,采用卡盧金頂燃式結(jié)構(gòu),設(shè)計風溫1200℃,自2009年元月份開爐投運,2013年生產(chǎn)運行中熱風出口鋼殼高溫頻繁開裂,砌體倒塌,熱風爐逼迫涼爐檢修澆筑熱風出口,2015年鋼鐵市場低迷,高爐進入休產(chǎn)期,熱風爐再次執(zhí)行45天涼爐計劃。

    1  龍鋼煉鐵1#高爐熱風爐設(shè)計參數(shù)及各部位耐材材質(zhì)

    2  兩次涼爐給熱風爐拱頂砌體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定造成的影響

    2016年4月隨著鋼鐵市場的回暖,公司決策1#高爐恢復生產(chǎn),在1#高爐復產(chǎn)熱風爐烘爐前檢查拱頂砌體,發(fā)現(xiàn)兩次涼爐對熱風爐硅磚砌體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定影響極大,1#高爐熱風爐硅磚砌體受損嚴重, 其中1#3#熱風爐拱頂錐段砌體變形、硅磚斷裂嚴重,3座熱風爐蓄熱室大墻外環(huán)迷宮磚下陷嚴重,熱風爐拱頂硅磚砌體破損。

    3  對熱風爐受損狀況科學評估,制定安保方案監(jiān)護運行

    3.1  熱風爐安全運行風險評價

    針對1#高爐熱風爐拱頂硅磚砌體存在問題,公司技術(shù)部邀請國內(nèi)熱風爐專業(yè)設(shè)計公司及多家耐材廠家會同煉鐵廠技術(shù)人員,根據(jù)觀察到拱頂內(nèi)部變化情況及硅磚抗熱震性能差的特性,分析認為在高爐滿負荷運行后,熱風爐存在運行風險有:

    (1)拱頂錐臺部位掉磚加劇,造成熱風爐拱頂局部倒塌,鋼殼溫度超溫、發(fā)紅甚至爆噴;

    (2)蓄熱室大墻迷宮磚塌陷變形,造成熱風竄至拱頂托盤部位,拱頂托盤部位溫度升高、發(fā)紅,造成拱頂鋼殼變形形成事故;

    (3)拱頂直段大墻內(nèi)凹變形,承壓能力變小,造成拱頂大墻倒塌,致使鋼殼溫度升高發(fā)紅甚至爆噴;

    (4)拱頂與預燃室托盤由于拱頂磚襯下沉,托盤部位鋼殼溫度升高造成事故

    通過對熱風爐實際狀態(tài)進行論證,認為熱風爐具備監(jiān)護運行條件,結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃,決定1#高爐熱風爐先生產(chǎn),落實全方位監(jiān)護運行措施,同時做熱風爐大修準備工作。煉鐵廠制定1#高爐熱風爐監(jiān)護運行安全保障方案,對熱風爐運行狀況實施全方位安全管控,確保1#高爐熱風爐運行風險可控。

    3.2  熱風爐烘爐后的狀態(tài)監(jiān)控

    針對1#高爐熱風爐拱頂硅磚砌體存在問題,與專業(yè)烘爐公司進行科學論證,合理調(diào)配烘爐曲線,將原定烘爐時間25天適當延長至30天,在硅磚體積變化最為劇烈的溫度區(qū)間降低升溫速度,近可能減少烘爐過程溫度變化對硅磚砌體結(jié)構(gòu)影響,烘完熱風爐后,在拆烘爐器時從拱頂人孔處觀察到仍然有掉磚情況。

    3.3  熱風爐安全保障措施

    (1)制定熱風爐鋼殼測溫溫度檢測管控標準:拱頂部位控制標準:小于150℃,大于150℃強制風冷,200℃開始打水降溫,強制降溫后出現(xiàn)鋼殼開裂,立即采取停爐檢修措施。 

    (2)建立管控機制:拱頂砌體掉磚、倒塌后最直接的表現(xiàn)為鋼殼溫度上升,在熱風爐滿負荷運行前,對拱頂鋼殼溫度進行測量,建立溫度臺賬,跟蹤鋼殼溫度變化,溫度有上升趨勢,采取進一步措施;溫度檢測針對性點對點在線溫度無線檢測系統(tǒng)、紅外測溫成像系統(tǒng)與人工手持測溫方式相結(jié)合。熱風爐建立全方位鋼殼溫度檢測系統(tǒng)。

    (3)通過測溫裝置提升,減輕崗位人員測溫勞動強度,降低熱風爐監(jiān)護運行期間安全風險,在熱風爐重點監(jiān)控部位安裝紅外雙視攝像機及鋼殼溫度在線檢測裝置(在線測溫裝置安裝現(xiàn)場及數(shù)據(jù)傳輸情況),有效提高熱風爐鋼殼溫度管控度,將熱風爐運行安全狀態(tài)實現(xiàn)實時監(jiān)控。

    (4)控制高爐鼓風強度:當熱風爐拱頂錐段以上鋼殼溫度超過200℃時,高爐應(yīng)采取降低鼓風強度,風溫不超過1100℃,風壓不超過300kpa,熱風爐拱頂溫度不超過1250℃。

    (5)完善熱風爐強制冷卻措施,在熱風爐出現(xiàn)鋼殼溫度異常情況下采取進一步強化措施,控制風險擴大,避免事故發(fā)生。

    (6)熱風爐鋼殼溫度進入強制打水冷卻期,必須對進入熱風爐區(qū)域嚴加管控,控制人員進入數(shù)量,制定相關(guān)管控制度。高爐及熱風爐制定相關(guān)預案,防止事故擴大。

    4  定期對1#高爐熱風爐運行狀況進行安全評估,制定階段性管控措施

    (1)通過對熱風爐鋼殼溫度檢測數(shù)據(jù)統(tǒng)計,分析數(shù)據(jù)變化趨勢,能夠基本判斷熱風爐重點監(jiān)控部位內(nèi)部砌體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定狀況,有煉鐵廠組織單位相關(guān)安全技術(shù)人員進行安全評估,有針對性調(diào)整高爐運行參數(shù),使熱風爐運行負荷在安全可控條件范圍之內(nèi)。

    (2)階段性對安保措施執(zhí)行情況進行考核評價,對安保措施實時跟進,確保安全措施落實到位。

    5  結(jié)語

    針對1#高爐熱風爐拱頂硅磚砌體損傷,而制定執(zhí)行的安保護爐方案已運行16個月,將熱風爐的運行負荷控制在合理范圍之內(nèi),通過立體全方位的鋼殼溫度檢測系統(tǒng)和有效的降溫控制措施及評價體系,將熱風爐運行風險實現(xiàn)可控,在熱風爐運行風險與高爐生產(chǎn)需要之間找到平衡點;隨著公司對1#高爐大修計劃的實施,熱風爐安保方案將隨之結(jié)束,在高爐系統(tǒng)停爐大修計劃實施前,熱風爐安保方案運行時間的延長,熱風爐運行的相對穩(wěn)定,在思想上千萬不得產(chǎn)生麻痹,減弱對其監(jiān)控力度的,熱風爐硅磚砌體的存在的損傷不會隨著運行時間的延長而好轉(zhuǎn),熱風爐安保方案執(zhí)行風險也會隨之加大,防范安全的思想不得有絲毫松懈。

    (責任編輯:zgltw)
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