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龍鋼5#高爐無計(jì)劃休風(fēng)快速恢復(fù)實(shí)踐

時(shí)間:2019-08-06 09:55來源:陜西龍門鋼鐵公司煉鐵廠 作者:許 亮 袁宏記 陳 點(diǎn)擊:
摘 要 龍鋼公司5#高爐2014年12月31日建成投產(chǎn),該高爐自開爐投產(chǎn)以來下長(zhǎng)期穩(wěn)定、順行,取得了良好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。2017年2月14日因高爐主皮帶撕裂被迫無計(jì)劃休風(fēng)40小時(shí),復(fù)風(fēng)后高爐
  • 摘  要  龍鋼公司5#高爐2014年12月31日建成投產(chǎn),該高爐自開爐投產(chǎn)以來下長(zhǎng)期穩(wěn)定、順行,取得了良好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。2017年2月14日因高爐主皮帶撕裂被迫無計(jì)劃休風(fēng)40小時(shí),復(fù)風(fēng)后高爐實(shí)現(xiàn)了快速恢復(fù)。


    關(guān)鍵詞  高爐  無計(jì)劃休風(fēng)  快速恢復(fù)


    1  前言

    5號(hào)高爐于2014年12月31日點(diǎn)火投產(chǎn),有效容積為1800m3,采用PW型串罐式無鐘爐頂、軟水密閉循環(huán)、TPT發(fā)電及干法布袋煤氣除塵等先進(jìn)工藝;高爐共設(shè)計(jì)2鐵口,26個(gè)風(fēng)口、采用3座頂燃式卡魯金熱風(fēng)爐確保1200℃風(fēng)溫。該高爐自投產(chǎn)以來下長(zhǎng)期穩(wěn)定、順行,取得了良好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),最好月產(chǎn)量達(dá)到149025t,利用系數(shù)2.67t/m3d,焦比360kg/tfe,燃料比510kg/tfe。2017年2月14日2:00因高爐主皮帶撕裂,被迫休風(fēng)處理到恢復(fù)送風(fēng)長(zhǎng)達(dá)40個(gè)小時(shí),現(xiàn)將恢復(fù)進(jìn)程予以探討。

    2  無計(jì)劃休風(fēng)

    2.1  休風(fēng)前爐況穩(wěn)定,各參數(shù)如下:

    裝料制度C38.5236.8235232.9230.5227.9225.12135O38.5336.8335332.9330.5327.92,礦批 52.5T, 焦炭負(fù)荷4.23,風(fēng)量3420m3/min,熱風(fēng)壓力390kp,頂壓230kp,煤32t/h,富氧9500m3/h,料線1.3m,風(fēng)溫1180℃,物理熱1502℃,鐵水[si]0.2%,鐵水[s]0.034%。                    

    2.2  休風(fēng)操作

    14日2:00主皮帶撕裂,上料中斷,此時(shí)北場(chǎng)正在放鐵。2:30停氧,同時(shí)減風(fēng),3:00停煤,3:40切煤氣,3:45休風(fēng)。休風(fēng)后封堵所有風(fēng)口減少風(fēng)口進(jìn)風(fēng)量。此時(shí)料線8.0m(正常料線1.3m)。休風(fēng)后控制水壓,水量為正常生產(chǎn)的2/3。         

    3  恢復(fù)送風(fēng)

    主皮帶處理到次日(15日)20:00已能啟動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn),處理時(shí)間長(zhǎng)達(dá)40個(gè)小時(shí)。

    3.1  送風(fēng)前準(zhǔn)備工作

    確認(rèn)各系統(tǒng)檢修后達(dá)到送風(fēng)條件,各系統(tǒng)設(shè)備調(diào)試正常。20:05送風(fēng),20:25引煤氣。

    3.2  方案確定(制度,參數(shù)選取)

    (1)送風(fēng)風(fēng)口情況,送風(fēng)時(shí)堵3#、6#、9#、12#、16#、19#、22#、25#風(fēng)口。各風(fēng)口布局見表1.

    blob.png

    (2)制度選取C35332.9230.5227.9225.12134O32.9330.5327.92  ,當(dāng)時(shí)料線9.0m自動(dòng)補(bǔ)償。

    方案一:8CCO,負(fù)荷1.0,不加凈焦;

    方案二:礦批26T,負(fù)荷1.6,不加凈焦。

    (3)初步風(fēng)量定位正常風(fēng)量50%(1700m/min)確保風(fēng)速。根據(jù)接受風(fēng)量情況,及料線,逐步恢復(fù)。

    (4)出渣鐵確定。選取北場(chǎng)鐵口單鐵口出鐵,臨時(shí)性走干渣,無計(jì)劃休風(fēng)重負(fù)荷,爐缸熱量欠。待爐缸熱量充沛,渣流動(dòng)性好考慮走水渣。

    4  恢復(fù)過程

    4.1  恢復(fù)中各參數(shù)選取

    裝料制度采用C35332.9230.5227.9225.12134O32.9330.5327.92  ,礦批26,負(fù)荷1.6,爐料結(jié)構(gòu)高堿燒結(jié)礦76%+低堿燒結(jié)礦15%+混塊礦9%。運(yùn)行13批,礦批32T,負(fù)荷2.46;爐料結(jié)構(gòu):高堿燒結(jié)礦73%+低堿燒結(jié)礦15%+混塊礦12%; 16批時(shí)制度調(diào)整C36.8235232.9230.5227.9225.12135O35332.9330.5327.92  ,運(yùn)行總料批30批,礦批36T,負(fù)荷3.0;運(yùn)行到送風(fēng)后45批,礦批40t,焦炭負(fù)荷3.33。初步風(fēng)溫960℃,因無計(jì)劃休風(fēng),后期全送,盡熱風(fēng)爐最大能力送風(fēng)溫,以最快提高爐缸熱量確保渣鐵流動(dòng)性。

    4.2  恢復(fù)進(jìn)程中各參數(shù)變化(見表2)

    blob.png

    4.3  恢復(fù)中出現(xiàn)的問題

    因無計(jì)劃休風(fēng)時(shí)間過長(zhǎng),初期渣鐵溫度欠,只選擇北場(chǎng)出鐵,渣流動(dòng)性差,鐵前準(zhǔn)備時(shí)間過長(zhǎng),渣鐵不能及時(shí)排出,導(dǎo)致加風(fēng)過緩。2月16日6:15發(fā)現(xiàn)18#風(fēng)口小套下部滲水確認(rèn)燒損,7:38發(fā)現(xiàn)4#小套燒損,9:40又發(fā)現(xiàn)1#小套燒損。經(jīng)研究決定于下午15:00計(jì)劃休風(fēng)更換,同時(shí)調(diào)整了風(fēng)口面積。

    4.4  二次休風(fēng)

    二次休風(fēng)后19:00送風(fēng),起步礦批40t,負(fù)荷3.33,吸取前期渣鐵不能及時(shí)排出燒套,在渣鐵溫度充沛,及時(shí)投用南場(chǎng),為加風(fēng)創(chuàng)造條件。二次休風(fēng)恢復(fù)期間礦批選定及各參數(shù)變化見表3,于2月18日恢復(fù)到休風(fēng)前正常參數(shù)。恢復(fù)后每天高爐參數(shù)情況見表4.

    blob.png

    5  無計(jì)劃休風(fēng)恢復(fù)幾個(gè)原則問題

    5.1  快速提起爐缸熱量

    休風(fēng)之前重負(fù)荷,風(fēng)溫根據(jù)熱風(fēng)爐情況盡最大能力送,輕負(fù)荷下來之前,風(fēng)溫是重要的提爐溫措施。

    5.2  加風(fēng)問題

    復(fù)風(fēng)后要選擇合適的送風(fēng)參數(shù),風(fēng)壓不能過低,風(fēng)量不宜過小,確保熔化的渣鐵不在風(fēng)口前積聚。復(fù)風(fēng)后送風(fēng)至80kPa,穩(wěn)定后引煤氣。然后逐步(30min)加風(fēng)到180-200kPa(所開風(fēng)口數(shù)目*平均熱風(fēng)壓力的70%)料動(dòng)后趕料線,料線到2.5m時(shí)加風(fēng)至220-250kPa(所開風(fēng)口數(shù)目*平均熱風(fēng)壓力的95%—100%)。風(fēng)壓220-250kPa運(yùn)行至趕上料線后20批料,再視捅風(fēng)口情況按風(fēng)速190m/s控制加風(fēng),每捅一個(gè)風(fēng)口就增加正常時(shí)每個(gè)風(fēng)口平均的風(fēng)量。加風(fēng)應(yīng)先慢后快,循序漸進(jìn)。選擇合適的時(shí)機(jī)、分階段、依據(jù)爐況的接受能力進(jìn)行,不能盲目操作。

    5.3  出鐵時(shí)間的選擇

    復(fù)風(fēng)后爐前工作對(duì)整個(gè)爐況的恢復(fù)起到十分重要的作用。復(fù)風(fēng)后的第一爐渣鐵比正常生產(chǎn)時(shí)的出渣鐵要困難一些,休風(fēng)時(shí)間越長(zhǎng),越困難。如果開鐵口過早,爐缸渣鐵沒有充分加熱,渣鐵量小并且流動(dòng)性差,淤積在渣鐵溝,將增加爐前的工作量。如果開鐵口過晚,料柱透氣性差,高爐受憋,將影響加風(fēng)進(jìn)程,不利于爐況的恢復(fù),同時(shí)也可能造成許多不確定的生產(chǎn)事故。當(dāng)理論出鐵量是正常鐵量的1/3時(shí)開始組織爐前開鐵口。之后視爐內(nèi)情況決定出鐵時(shí)間,以爐內(nèi)不憋壓為原則,如有可能就按正常生產(chǎn)時(shí)的出鐵時(shí)間,以利于生產(chǎn)組織,防止出鐵時(shí)間錯(cuò)亂,鐵水罐不能按時(shí)到位,影響恢復(fù)。

    6  結(jié)語

    針對(duì)這次2月14日5#高爐上料主皮帶撕裂無計(jì)劃休風(fēng)恢復(fù),我們總結(jié)出以下心得。

    (1)在恢復(fù)參數(shù)上為避免過熱行程爐況反復(fù),可以不加凈焦。

    (2)前期鐵口難開,渣鐵不能及時(shí)排出,導(dǎo)致頻繁燒風(fēng)口,二次處理時(shí)吸取教訓(xùn),確保了后期的快速恢復(fù)。

    (3)在恢復(fù)處理時(shí)生產(chǎn)組織要為高爐快速恢復(fù)創(chuàng)造條件。

    (4)操作思路要敞開,不能受過去保守思想的束縛,在不違背原則前提下敢于嘗試,敢于突破。

    (責(zé)任編輯:zgltw)
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