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龍鋼400m2燒結(jié)機大修實踐

時間:2019-07-06 16:44來源:陜西龍門鋼鐵有限責任公 作者:寧春明 點擊:
摘 要 介紹煉鐵廠400m2燒結(jié)機一期設計改造,實現(xiàn)了厚料層生產(chǎn),實現(xiàn)了增產(chǎn)的目的,隨著點火爐節(jié)能燒嘴的應用,實現(xiàn)了節(jié)能目的,通過漏風治理,降低了漏風率,提高了能源利用率
  • 摘  要  介紹煉鐵廠400m2燒結(jié)機一期設計改造,實現(xiàn)了厚料層生產(chǎn),實現(xiàn)了增產(chǎn)的目的,隨著點火爐節(jié)能燒嘴的應用,實現(xiàn)了節(jié)能目的,通過漏風治理,降低了漏風率,提高了能源利用率,提高了脫硫系統(tǒng)運行穩(wěn)定性。

    關鍵詞  大修 實踐  燒結(jié)機


    400m2燒結(jié)機建于2010年7月,承擔煉鐵3號、4號高爐供應任務,設計利用系數(shù)1.25t/㎡h,年生產(chǎn)燒結(jié)礦396噸,此次大修主要目的是調(diào)整布料布局,調(diào)整十一輥和圓輥高度,提升料層厚度,重新布局松料器,改善料層透氣性,設計新型點火裝置和結(jié)構(gòu)平臺.改造混料筒襯板結(jié)構(gòu),減少混料筒粘料和提高混料效果.大修后漏風率的到明顯改善,燒結(jié)機利用系數(shù)提高,降低了工序能耗。

    1  裝備概況

    1.1  配料室

    配料室設計為18個倉,6個混勻礦倉、4個返礦倉、2個除塵灰倉、2個燃料倉、4個溶劑倉 見表Ⅰ

    除塵灰倉、生灰倉下設螺旋式給料機給料裝置,返礦倉、燃料倉采用帶式給料和電子皮帶秤定量給料裝置,混勻礦倉采用旋轉(zhuǎn)式給料機和電子皮帶秤定量給料裝置,料位統(tǒng)計采用稱重式和超聲波料位計。

    1.3  混合機

    混合機采用皮帶伸進混合機給料方式,一次混合機Φ4400㎜X20m,二次制粒機Φ4400㎜X24.5m,倆個混合機均采用齒輪傳動

    1.4  燒結(jié)機

    臺車規(guī)格為1.5mX0.75mX5m,料層厚度為750mm,雙煙道抽風系統(tǒng),采用英國豪頓生產(chǎn)的風機系統(tǒng),單輥破碎機為雙側(cè)柔性驅(qū)動,460㎡液密封環(huán)式冷卻機一臺,采用地下式鼓風方式。

    燒結(jié)混合料經(jīng)過梭式布料帶進入臺車礦槽緩沖后落到圓輥、十一輥進行布料,料層厚度由合頁門和圓輥運行速度控制。

    1.5  燒結(jié)礦整粒

    整粒系統(tǒng)由3臺橢圓等厚震動篩組成,分為>25㎜,15~25㎜、5~15㎜、<5㎜。

    1.6  環(huán)保設施

    430m2機頭電除塵器倆臺,300m2機尾電除塵器倆臺,200m2整粒電除塵器一臺,配料脈沖布袋除塵器一臺。5臺除塵器對配料室、臺車機頭機尾、整粒篩分等揚塵點進行密封式除塵。

    2  大修前期存在問題

    2.1  主要生產(chǎn)現(xiàn)狀

    龍鋼400m2燒結(jié)機經(jīng)過5年實踐運行,設備老化現(xiàn)象凸顯嚴重,跟不上生產(chǎn)形勢。主要表現(xiàn)為返礦率大、漏風嚴重、設備作業(yè)率低,水碳配合不到位,料層不能得到有效控制,高溫料頻繁出現(xiàn)導致皮帶使用壽命降低等,已經(jīng)制約了生產(chǎn)。

    冷篩篩板和篩體破損嚴重,返礦率居高不下,循環(huán)進入混料形成惡性循環(huán)。

    混合機制粒效果差,混合機粘料嚴重,一次混合機混合后混合料含水率波動范圍5.5%~7.5%,波動大不易控制。

    漏風嚴重,脫硫含氧率居高不下,臺車負壓得不到控制,產(chǎn)量低,強度得不到保障。

    2.2  經(jīng)濟指標

    2.3  工藝存在問題

    (1)料層厚度不達標,只能達到700㎜左右料層,圓輥給料機位置較低,導致十一輥與臺車接觸部位也偏低,混合料經(jīng)過十一滾后下落臺車距離不足100㎜,嚴重影響粒度偏析,合頁門設計不合理,有雜物大塊下落后必須用鋼釬手動撬動合頁門放大塊,造成下料量不均勻,

    (2)點火用煤氣管道在電火爐附近口徑過大,不能很好的與空氣配合,煤氣燃燒不完全造成煤氣浪費,電火爐下方3個風箱翻版不靈活,低負壓點火難以實現(xiàn)。

    (3)臺車與臺車之間,臺車與滑道之間,欄板與欄板之間間隙過大漏風嚴重,負壓達不到15000Pa,

    (4)混合機加水管設計不合理,不能很好配合生灰消化,一混出了干濕程度不能很好控制,也造成燒結(jié)礦出現(xiàn)白點現(xiàn)象,對制樣準確性也帶來影響,不能合理指導生產(chǎn),對生產(chǎn)造成不良影響。

    3  改造實施方案

    3.1  燒結(jié)機進行多點漏風治理

    針對臺車欄板外邊緣效應,臺車本體、臺車滑道,臺車端頭、燒結(jié)機風箱及法蘭連接處,雙層卸灰閥漏風,環(huán)冷進行重點治理,使得治理后漏風率<35%,治理措施:

    (1)根據(jù)臺車尺寸重新設計新式欄板減少臺車欄板間漏風,更換新式路條與隔熱套,嚴格控制每一塊臺車爐條數(shù)量,對漏風比較嚴重的風箱進行切割,更換新式風箱,在風箱拐彎處增加筋板,同時使用耐磨龜甲網(wǎng)配合耐磨材料在風箱內(nèi)部墊層。更換風箱隔板的同時對機頭機尾密封版重新調(diào)校,減少密封版與臺車間隙

    (2)重新校正臺車軌道,減少臺車軌道與跳車滑板之間的不匹配,重新調(diào)校智能潤滑時間,在不浪費潤滑油的情況下增加潤滑頻次。

    (3)改造液密封環(huán)冷機風道,增加環(huán)冷風道數(shù)量,更換環(huán)冷使用壽命達到年限臺車,使用新式環(huán)冷臺車密封護皮,減少由于護皮老化帶來的漏風。

    (4)使用新式雙層卸灰閥,在卸灰閥內(nèi)部增加龜甲網(wǎng)墊層,重新調(diào)校雙層卸灰閥卸灰頻次,減少卸灰漏風。

    3.2   改造聯(lián)合布料裝置

    (1)提升十一輥高度,增加混合料落差,合理布局臺車與護邦的距離提升料層厚度后使料層達到750㎜以上。調(diào)整松料器間距和高度,增加料層透氣性,重新設計合頁門后,合頁門與自動扳手連接,當出現(xiàn)大塊后,大塊自動下落,減少布料波動的同時減輕了勞動量。

    (2)調(diào)整梭式布料機形成和機頭機尾的時間間隔,使下落混合料合理偏析。

    (3)增加松料器,改善料層透氣性,在點火爐膛前增加瓶料壓料器,改善料層鋪料狀態(tài),合理控制點火爐下方風箱開度,實現(xiàn)低負壓點火,減少煤氣消耗的同時提升了燒結(jié)礦質(zhì)量。

    3.3   增強混合料治粒改造

    (1)在二混入料口增加蒸汽噴吹器,二次預熱混合料,通過調(diào)整蒸汽流量,可將混合料預熱到“露點”以上,為了提高預熱效果,我們采用了噴吹的方式,使蒸汽支管迎合混合料翻滾的方向,有利于蒸汽與混合料充分接觸,支管頭部安裝霧化噴頭,增加蒸汽與混合料接觸面積,以利于混合料充分吸收蒸汽。

    (2)一混改造加水管加水方式,加水眼全部采用螺旋式霧化噴頭,全方位進行噴灑,使混合料與水完全融合,同時對一二混增加了清掃裝置、內(nèi)部全部采用耐磨陶瓷襯片覆蓋,在內(nèi)部通過計算安裝治粒擋片,增強了治理效果也減少了粘料

    3.4   改造點火裝置

    節(jié)能燒嘴投入使用,將以前的三排燒嘴減少為2排燒嘴,直接經(jīng)濟效益凸顯,每噸燒結(jié)礦節(jié)約煤氣3m3

    4  大修后產(chǎn)生的經(jīng)濟效果

    (1)料層厚度由700㎜提高到750㎜后,月平均產(chǎn)量提高了7.3%,利用系數(shù)由平均值1.19t/㎡h提升到1.37t/㎡h,入爐率由67.92%提高到76.05%。

    (2)燒結(jié)礦質(zhì)量得到進一步提高,轉(zhuǎn)股指數(shù)由月平均72.3%提高到79.21%。

    (3)固然單耗進一步下降,由54.92kg/t,下降到52.98kg/t

    (4)成品率進一步提升,返礦配比由平均42.9%下降到29.7%。

    (5)燒結(jié)電耗下降,主抽風機電耗由24.17KWh/t下降到21.22KWh/t,噸礦下降電耗2.95KWh/t

    (6)成品礦低溫還原粉化率(RDI+3.15)明顯改善,2016年比2015年提升1.79%

    (7)設備作業(yè)率進一步提升,由大修前的72%提升到目前的92%。

    5  結(jié)語

    龍鋼400m2燒結(jié)機大修后生產(chǎn)能力得到大幅度提升,通過一系列改進措施,包括設備方面和工藝方面,通過穩(wěn)定配料,合理布料,精心維護設備,使改造后的優(yōu)點逐漸凸顯出來。同時提升轉(zhuǎn)股強度,降低煤耗仍是我們一直探索的難題,我們?nèi)詰粩嗯η靶袨榻档蜔Y(jié)礦總體成本做出積極貢獻。

    6  參考文獻

    [1]周取定,對首鋼后料層燒結(jié)工藝技術(shù)的分析,中國鐵礦石燒結(jié)研究(周取定教授文集),1997第一版.

    [2]范曉慧,鐵礦燒結(jié)優(yōu)化配礦原理與技術(shù),冶金工業(yè)出版社,2013第一版.

    (責任編輯:zgltw)
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