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摘 要 介紹煉鐵廠400m2燒結(jié)機(jī)一期設(shè)計(jì)改造,實(shí)現(xiàn)了厚料層生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了增產(chǎn)的目的,隨著點(diǎn)火爐節(jié)能燒嘴的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能目的,通過(guò)漏風(fēng)治理,降低了漏風(fēng)率,提高了能源利用率,提高了脫硫系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性。
關(guān)鍵詞 大修 實(shí)踐 燒結(jié)機(jī)
400m2燒結(jié)機(jī)建于2010年7月,承擔(dān)煉鐵3號(hào)、4號(hào)高爐供應(yīng)任務(wù),設(shè)計(jì)利用系數(shù)1.25t/㎡h,年生產(chǎn)燒結(jié)礦396噸,此次大修主要目的是調(diào)整布料布局,調(diào)整十一輥和圓輥高度,提升料層厚度,重新布局松料器,改善料層透氣性,設(shè)計(jì)新型點(diǎn)火裝置和結(jié)構(gòu)平臺(tái).改造混料筒襯板結(jié)構(gòu),減少混料筒粘料和提高混料效果.大修后漏風(fēng)率的到明顯改善,燒結(jié)機(jī)利用系數(shù)提高,降低了工序能耗。
1 裝備概況
1.1 配料室
配料室設(shè)計(jì)為18個(gè)倉(cāng),6個(gè)混勻礦倉(cāng)、4個(gè)返礦倉(cāng)、2個(gè)除塵灰倉(cāng)、2個(gè)燃料倉(cāng)、4個(gè)溶劑倉(cāng) 見表Ⅰ
除塵灰倉(cāng)、生灰倉(cāng)下設(shè)螺旋式給料機(jī)給料裝置,返礦倉(cāng)、燃料倉(cāng)采用帶式給料和電子皮帶秤定量給料裝置,混勻礦倉(cāng)采用旋轉(zhuǎn)式給料機(jī)和電子皮帶秤定量給料裝置,料位統(tǒng)計(jì)采用稱重式和超聲波料位計(jì)。
1.3 混合機(jī)
混合機(jī)采用皮帶伸進(jìn)混合機(jī)給料方式,一次混合機(jī)Φ4400㎜X20m,二次制粒機(jī)Φ4400㎜X24.5m,倆個(gè)混合機(jī)均采用齒輪傳動(dòng)
1.4 燒結(jié)機(jī)
臺(tái)車規(guī)格為1.5mX0.75mX5m,料層厚度為750mm,雙煙道抽風(fēng)系統(tǒng),采用英國(guó)豪頓生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)系統(tǒng),單輥破碎機(jī)為雙側(cè)柔性驅(qū)動(dòng),460㎡液密封環(huán)式冷卻機(jī)一臺(tái),采用地下式鼓風(fēng)方式。
燒結(jié)混合料經(jīng)過(guò)梭式布料帶進(jìn)入臺(tái)車礦槽緩沖后落到圓輥、十一輥進(jìn)行布料,料層厚度由合頁(yè)門和圓輥運(yùn)行速度控制。
1.5 燒結(jié)礦整粒
整粒系統(tǒng)由3臺(tái)橢圓等厚震動(dòng)篩組成,分為>25㎜,15~25㎜、5~15㎜、<5㎜。
1.6 環(huán)保設(shè)施
430m2機(jī)頭電除塵器倆臺(tái),300m2機(jī)尾電除塵器倆臺(tái),200m2整粒電除塵器一臺(tái),配料脈沖布袋除塵器一臺(tái)。5臺(tái)除塵器對(duì)配料室、臺(tái)車機(jī)頭機(jī)尾、整粒篩分等揚(yáng)塵點(diǎn)進(jìn)行密封式除塵。
2 大修前期存在問(wèn)題
2.1 主要生產(chǎn)現(xiàn)狀
龍鋼400m2燒結(jié)機(jī)經(jīng)過(guò)5年實(shí)踐運(yùn)行,設(shè)備老化現(xiàn)象凸顯嚴(yán)重,跟不上生產(chǎn)形勢(shì)。主要表現(xiàn)為返礦率大、漏風(fēng)嚴(yán)重、設(shè)備作業(yè)率低,水碳配合不到位,料層不能得到有效控制,高溫料頻繁出現(xiàn)導(dǎo)致皮帶使用壽命降低等,已經(jīng)制約了生產(chǎn)。
冷篩篩板和篩體破損嚴(yán)重,返礦率居高不下,循環(huán)進(jìn)入混料形成惡性循環(huán)。
混合機(jī)制粒效果差,混合機(jī)粘料嚴(yán)重,一次混合機(jī)混合后混合料含水率波動(dòng)范圍5.5%~7.5%,波動(dòng)大不易控制。
漏風(fēng)嚴(yán)重,脫硫含氧率居高不下,臺(tái)車負(fù)壓得不到控制,產(chǎn)量低,強(qiáng)度得不到保障。
2.2 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2.3 工藝存在問(wèn)題
(1)料層厚度不達(dá)標(biāo),只能達(dá)到700㎜左右料層,圓輥給料機(jī)位置較低,導(dǎo)致十一輥與臺(tái)車接觸部位也偏低,混合料經(jīng)過(guò)十一滾后下落臺(tái)車距離不足100㎜,嚴(yán)重影響粒度偏析,合頁(yè)門設(shè)計(jì)不合理,有雜物大塊下落后必須用鋼釬手動(dòng)撬動(dòng)合頁(yè)門放大塊,造成下料量不均勻,
(2)點(diǎn)火用煤氣管道在電火爐附近口徑過(guò)大,不能很好的與空氣配合,煤氣燃燒不完全造成煤氣浪費(fèi),電火爐下方3個(gè)風(fēng)箱翻版不靈活,低負(fù)壓點(diǎn)火難以實(shí)現(xiàn)。
(3)臺(tái)車與臺(tái)車之間,臺(tái)車與滑道之間,欄板與欄板之間間隙過(guò)大漏風(fēng)嚴(yán)重,負(fù)壓達(dá)不到15000Pa,
(4)混合機(jī)加水管設(shè)計(jì)不合理,不能很好配合生灰消化,一混出了干濕程度不能很好控制,也造成燒結(jié)礦出現(xiàn)白點(diǎn)現(xiàn)象,對(duì)制樣準(zhǔn)確性也帶來(lái)影響,不能合理指導(dǎo)生產(chǎn),對(duì)生產(chǎn)造成不良影響。
3 改造實(shí)施方案
3.1 燒結(jié)機(jī)進(jìn)行多點(diǎn)漏風(fēng)治理
針對(duì)臺(tái)車欄板外邊緣效應(yīng),臺(tái)車本體、臺(tái)車滑道,臺(tái)車端頭、燒結(jié)機(jī)風(fēng)箱及法蘭連接處,雙層卸灰閥漏風(fēng),環(huán)冷進(jìn)行重點(diǎn)治理,使得治理后漏風(fēng)率<35%,治理措施:
(1)根據(jù)臺(tái)車尺寸重新設(shè)計(jì)新式欄板減少臺(tái)車欄板間漏風(fēng),更換新式路條與隔熱套,嚴(yán)格控制每一塊臺(tái)車爐條數(shù)量,對(duì)漏風(fēng)比較嚴(yán)重的風(fēng)箱進(jìn)行切割,更換新式風(fēng)箱,在風(fēng)箱拐彎處增加筋板,同時(shí)使用耐磨龜甲網(wǎng)配合耐磨材料在風(fēng)箱內(nèi)部墊層。更換風(fēng)箱隔板的同時(shí)對(duì)機(jī)頭機(jī)尾密封版重新調(diào)校,減少密封版與臺(tái)車間隙
(2)重新校正臺(tái)車軌道,減少臺(tái)車軌道與跳車滑板之間的不匹配,重新調(diào)校智能潤(rùn)滑時(shí)間,在不浪費(fèi)潤(rùn)滑油的情況下增加潤(rùn)滑頻次。
(3)改造液密封環(huán)冷機(jī)風(fēng)道,增加環(huán)冷風(fēng)道數(shù)量,更換環(huán)冷使用壽命達(dá)到年限臺(tái)車,使用新式環(huán)冷臺(tái)車密封護(hù)皮,減少由于護(hù)皮老化帶來(lái)的漏風(fēng)。
(4)使用新式雙層卸灰閥,在卸灰閥內(nèi)部增加龜甲網(wǎng)墊層,重新調(diào)校雙層卸灰閥卸灰頻次,減少卸灰漏風(fēng)。
3.2 改造聯(lián)合布料裝置
(1)提升十一輥高度,增加混合料落差,合理布局臺(tái)車與護(hù)邦的距離提升料層厚度后使料層達(dá)到750㎜以上。調(diào)整松料器間距和高度,增加料層透氣性,重新設(shè)計(jì)合頁(yè)門后,合頁(yè)門與自動(dòng)扳手連接,當(dāng)出現(xiàn)大塊后,大塊自動(dòng)下落,減少布料波動(dòng)的同時(shí)減輕了勞動(dòng)量。
(2)調(diào)整梭式布料機(jī)形成和機(jī)頭機(jī)尾的時(shí)間間隔,使下落混合料合理偏析。
(3)增加松料器,改善料層透氣性,在點(diǎn)火爐膛前增加瓶料壓料器,改善料層鋪料狀態(tài),合理控制點(diǎn)火爐下方風(fēng)箱開度,實(shí)現(xiàn)低負(fù)壓點(diǎn)火,減少煤氣消耗的同時(shí)提升了燒結(jié)礦質(zhì)量。
3.3 增強(qiáng)混合料治粒改造
(1)在二混入料口增加蒸汽噴吹器,二次預(yù)熱混合料,通過(guò)調(diào)整蒸汽流量,可將混合料預(yù)熱到“露點(diǎn)”以上,為了提高預(yù)熱效果,我們采用了噴吹的方式,使蒸汽支管迎合混合料翻滾的方向,有利于蒸汽與混合料充分接觸,支管頭部安裝霧化噴頭,增加蒸汽與混合料接觸面積,以利于混合料充分吸收蒸汽。
(2)一混改造加水管加水方式,加水眼全部采用螺旋式霧化噴頭,全方位進(jìn)行噴灑,使混合料與水完全融合,同時(shí)對(duì)一二混增加了清掃裝置、內(nèi)部全部采用耐磨陶瓷襯片覆蓋,在內(nèi)部通過(guò)計(jì)算安裝治粒擋片,增強(qiáng)了治理效果也減少了粘料
3.4 改造點(diǎn)火裝置
節(jié)能燒嘴投入使用,將以前的三排燒嘴減少為2排燒嘴,直接經(jīng)濟(jì)效益凸顯,每噸燒結(jié)礦節(jié)約煤氣3m3
4 大修后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效果
(1)料層厚度由700㎜提高到750㎜后,月平均產(chǎn)量提高了7.3%,利用系數(shù)由平均值1.19t/㎡h提升到1.37t/㎡h,入爐率由67.92%提高到76.05%。
(2)燒結(jié)礦質(zhì)量得到進(jìn)一步提高,轉(zhuǎn)股指數(shù)由月平均72.3%提高到79.21%。
(3)固然單耗進(jìn)一步下降,由54.92kg/t,下降到52.98kg/t
(4)成品率進(jìn)一步提升,返礦配比由平均42.9%下降到29.7%。
(5)燒結(jié)電耗下降,主抽風(fēng)機(jī)電耗由24.17KWh/t下降到21.22KWh/t,噸礦下降電耗2.95KWh/t
(6)成品礦低溫還原粉化率(RDI+3.15)明顯改善,2016年比2015年提升1.79%
(7)設(shè)備作業(yè)率進(jìn)一步提升,由大修前的72%提升到目前的92%。
5 結(jié)語(yǔ)
龍鋼400m2燒結(jié)機(jī)大修后生產(chǎn)能力得到大幅度提升,通過(guò)一系列改進(jìn)措施,包括設(shè)備方面和工藝方面,通過(guò)穩(wěn)定配料,合理布料,精心維護(hù)設(shè)備,使改造后的優(yōu)點(diǎn)逐漸凸顯出來(lái)。同時(shí)提升轉(zhuǎn)股強(qiáng)度,降低煤耗仍是我們一直探索的難題,我們?nèi)詰?yīng)不斷努力前行為降低燒結(jié)礦總體成本做出積極貢獻(xiàn)。
6 參考文獻(xiàn)
[1]周取定,對(duì)首鋼后料層燒結(jié)工藝技術(shù)的分析,中國(guó)鐵礦石燒結(jié)研究(周取定教授文集),1997第一版.
[2]范曉慧,鐵礦燒結(jié)優(yōu)化配礦原理與技術(shù),冶金工業(yè)出版社,2013第一版.
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