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邢鋼高爐爐料冶金性能探索

時間:2019-07-03 10:43來源:邢臺鋼鐵有限責(zé)任公司煉 作者:李炳岳 趙強(qiáng) 唐永 點(diǎn)擊:
摘 要 文中介紹了邢鋼煉鐵廠對高爐使用的燒結(jié)礦、球團(tuán)礦和塊礦的冶金性能進(jìn)行研究的情況,對于燒結(jié)礦堿度的選擇、各種爐料高溫性能的改善等提出了自己的看法。 關(guān)鍵詞 邢鋼 爐
  • 摘  要  文中介紹了邢鋼煉鐵廠對高爐使用的燒結(jié)礦、球團(tuán)礦和塊礦的冶金性能進(jìn)行研究的情況,對于燒結(jié)礦堿度的選擇、各種爐料高溫性能的改善等提出了自己的看法。

    關(guān)鍵詞  邢鋼  爐料  冶金性能


    1  前言

    邢鋼煉鐵廠擁有1050m3、450 m3高爐各1座,420 m3高爐2座, 配套180㎡、198㎡燒結(jié)機(jī)各一臺,8㎡豎爐一座。具有年產(chǎn)270萬噸生鐵、360萬噸燒結(jié)礦、40萬噸球團(tuán)的生產(chǎn)能力。高爐爐料結(jié)構(gòu)中燒結(jié)礦占75%、塊礦15%、球團(tuán)礦10%。各種礦石的冶金性能不盡相同,對高爐生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)產(chǎn)生重大影響,其中:燒結(jié)配料后,燒結(jié)礦的強(qiáng)度、粒度、低溫還原粉化、還原性、軟熔區(qū)間等性能變化較大;球團(tuán)礦的品位、SiO2和MgO含量等指標(biāo)對其冶金性能也有影響;另外,隨著塊礦比例和種類的增加,各單位對塊礦的冶金性能分析也逐步完善。因而,在生產(chǎn)過程中對入爐料的冶金性能進(jìn)行分析,逐步摸索出較佳的原料配比和提高入爐料質(zhì)量的方法非常重要。

    2  燒結(jié)礦的冶金性能摸索

    2.1  堿度對燒結(jié)礦理化性能指標(biāo)的影響

    2016年5月份我廠對在現(xiàn)有燒結(jié)原料結(jié)構(gòu)下進(jìn)行燒結(jié)礦降低堿度燒結(jié)杯實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下:

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    從實(shí)驗(yàn)結(jié)果來看燒結(jié)礦堿度低于1.8倍后燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度明顯降低。

    2.2  燒結(jié)礦高溫性能監(jiān)測情況

    自2016年4月份開始燒結(jié)用原料基本上以巴西礦(巴卡、巴粗和巴混)和澳礦(超特、紐曼和PB)為主要原料,在根據(jù)煉鋼對鐵水的成分要求和降成本需求配加小部分其它礦粉(麥克、南非和印度等)進(jìn)行調(diào)劑,每周對燒結(jié)礦的高溫性能進(jìn)行監(jiān)測,從實(shí)踐情況來看燒結(jié)礦高溫性能保持相對穩(wěn)定可控(見表4)。

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    3  球團(tuán)礦軟熔區(qū)間研究

    為摸索球團(tuán)礦的冶金性能,我廠于2006年對球團(tuán)礦冶金性能進(jìn)行了大量的實(shí)驗(yàn),相應(yīng)的結(jié)論在生產(chǎn)中得到驗(yàn)證(相對應(yīng)的球團(tuán)礦化學(xué)成分見表5)。

    blob.png

    blob.png

    數(shù)據(jù)總數(shù)n=18,則查相關(guān)系數(shù)檢定表【1】,n-2=16時

    rn(1%)=0.590

    rn(5%)=0.468

    球團(tuán)礦MgO和軟化區(qū)間的相關(guān)系數(shù)rMgO=-0.634

    |rMgO|=0.666> rn(1%)> rn(5%)

    可以看出:球團(tuán)礦MgO和軟化區(qū)間為線性關(guān)系很好的負(fù)相關(guān),其回歸系數(shù)為149.13,也就是說球團(tuán)礦MgO每升高0.01%,軟化區(qū)間降低1.49℃;

    另外球團(tuán)礦SiO2和軟化區(qū)間的相關(guān)系數(shù)rSiO2=0.410,雖然

    rn(1%)> rn(5%)>|rSiO2|

    但可以看出球團(tuán)礦SiO2和軟化區(qū)間仍有一定的正相關(guān)性,其回歸系數(shù)為-39.05,即球團(tuán)礦SiO2每增加0.01%,軟化區(qū)間約增加0.39℃;

    其他因素和軟化區(qū)間相關(guān)關(guān)系較差,或者有非線性關(guān)系,其回歸系數(shù)也沒有實(shí)際物理意義。

    4  塊礦冶金性能分析

    隨著降低鐵水成本的壓力不斷加大,各廠家入爐塊礦比例也在不斷增加,同時大家都提高了對入爐塊礦的高溫性能關(guān)注度,2016年我廠也參考燒結(jié)礦的實(shí)驗(yàn)方法,摸索著對塊礦的高溫性能進(jìn)行檢測,取得初步的數(shù)據(jù)(見表7)。

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    從檢測結(jié)果看:不同的塊礦高溫性能也有較大的差距,而且相對于燒結(jié)礦,塊礦的軟熔區(qū)間和低溫還原指標(biāo)(尤其是RDI-0.5)相對較差,所以在實(shí)際配加中塊礦配比應(yīng)根據(jù)高爐接受情況加以限制。

    5  結(jié)語

    (1)從實(shí)驗(yàn)結(jié)果來看燒結(jié)礦堿度低于1.8倍后燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度明顯降低,不建議生產(chǎn)低于1.8倍堿度的燒結(jié)礦。

    (2)提高球團(tuán)礦MgO和降低球團(tuán)SiO2,均有利于改善球團(tuán)高溫性能,尤其是提高球團(tuán)礦MgO,可以在相同爐渣堿度的情況,降低燒結(jié)礦MgO,對提高燒結(jié)礦質(zhì)量有利;

    (3)隨著塊礦比例的增加,加大對塊礦高溫性能檢驗(yàn)力度,是保證爐況順行和煉鐵經(jīng)濟(jì)指標(biāo)所必需的。

    6  參考文獻(xiàn)

    [1]郎志正.質(zhì)量控制方法與管理  國防工業(yè)出版社  1984年1月  106-121

    [2]周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊  冶金工業(yè)出版社  2002年8月  45-52

    (責(zé)任編輯:zgltw)
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