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摘 要 文中介紹了邢鋼煉鐵廠對高爐使用的燒結(jié)礦、球團礦和塊礦的冶金性能進行研究的情況,對于燒結(jié)礦堿度的選擇、各種爐料高溫性能的改善等提出了自己的看法。
關鍵詞 邢鋼 爐料 冶金性能
1 前言
邢鋼煉鐵廠擁有1050m3、450 m3高爐各1座,420 m3高爐2座, 配套180㎡、198㎡燒結(jié)機各一臺,8㎡豎爐一座。具有年產(chǎn)270萬噸生鐵、360萬噸燒結(jié)礦、40萬噸球團的生產(chǎn)能力。高爐爐料結(jié)構(gòu)中燒結(jié)礦占75%、塊礦15%、球團礦10%。各種礦石的冶金性能不盡相同,對高爐生產(chǎn)技術經(jīng)濟指標產(chǎn)生重大影響,其中:燒結(jié)配料后,燒結(jié)礦的強度、粒度、低溫還原粉化、還原性、軟熔區(qū)間等性能變化較大;球團礦的品位、SiO2和MgO含量等指標對其冶金性能也有影響;另外,隨著塊礦比例和種類的增加,各單位對塊礦的冶金性能分析也逐步完善。因而,在生產(chǎn)過程中對入爐料的冶金性能進行分析,逐步摸索出較佳的原料配比和提高入爐料質(zhì)量的方法非常重要。
2 燒結(jié)礦的冶金性能摸索
2.1 堿度對燒結(jié)礦理化性能指標的影響
2016年5月份我廠對在現(xiàn)有燒結(jié)原料結(jié)構(gòu)下進行燒結(jié)礦降低堿度燒結(jié)杯實驗,實驗結(jié)果如下:
從實驗結(jié)果來看燒結(jié)礦堿度低于1.8倍后燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度明顯降低。
2.2 燒結(jié)礦高溫性能監(jiān)測情況
自2016年4月份開始燒結(jié)用原料基本上以巴西礦(巴卡、巴粗和巴混)和澳礦(超特、紐曼和PB)為主要原料,在根據(jù)煉鋼對鐵水的成分要求和降成本需求配加小部分其它礦粉(麥克、南非和印度等)進行調(diào)劑,每周對燒結(jié)礦的高溫性能進行監(jiān)測,從實踐情況來看燒結(jié)礦高溫性能保持相對穩(wěn)定可控(見表4)。
3 球團礦軟熔區(qū)間研究
為摸索球團礦的冶金性能,我廠于2006年對球團礦冶金性能進行了大量的實驗,相應的結(jié)論在生產(chǎn)中得到驗證(相對應的球團礦化學成分見表5)。
數(shù)據(jù)總數(shù)n=18,則查相關系數(shù)檢定表【1】,n-2=16時
rn(1%)=0.590
rn(5%)=0.468
球團礦MgO和軟化區(qū)間的相關系數(shù)rMgO=-0.634
|rMgO|=0.666> rn(1%)> rn(5%)
可以看出:球團礦MgO和軟化區(qū)間為線性關系很好的負相關,其回歸系數(shù)為149.13,也就是說球團礦MgO每升高0.01%,軟化區(qū)間降低1.49℃;
另外球團礦SiO2和軟化區(qū)間的相關系數(shù)rSiO2=0.410,雖然
rn(1%)> rn(5%)>|rSiO2|
但可以看出球團礦SiO2和軟化區(qū)間仍有一定的正相關性,其回歸系數(shù)為-39.05,即球團礦SiO2每增加0.01%,軟化區(qū)間約增加0.39℃;
其他因素和軟化區(qū)間相關關系較差,或者有非線性關系,其回歸系數(shù)也沒有實際物理意義。
4 塊礦冶金性能分析
隨著降低鐵水成本的壓力不斷加大,各廠家入爐塊礦比例也在不斷增加,同時大家都提高了對入爐塊礦的高溫性能關注度,2016年我廠也參考燒結(jié)礦的實驗方法,摸索著對塊礦的高溫性能進行檢測,取得初步的數(shù)據(jù)(見表7)。
從檢測結(jié)果看:不同的塊礦高溫性能也有較大的差距,而且相對于燒結(jié)礦,塊礦的軟熔區(qū)間和低溫還原指標(尤其是RDI-0.5)相對較差,所以在實際配加中塊礦配比應根據(jù)高爐接受情況加以限制。
5 結(jié)語
(1)從實驗結(jié)果來看燒結(jié)礦堿度低于1.8倍后燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度明顯降低,不建議生產(chǎn)低于1.8倍堿度的燒結(jié)礦。
(2)提高球團礦MgO和降低球團SiO2,均有利于改善球團高溫性能,尤其是提高球團礦MgO,可以在相同爐渣堿度的情況,降低燒結(jié)礦MgO,對提高燒結(jié)礦質(zhì)量有利;
(3)隨著塊礦比例的增加,加大對塊礦高溫性能檢驗力度,是保證爐況順行和煉鐵經(jīng)濟指標所必需的。
6 參考文獻
[1]郎志正.質(zhì)量控制方法與管理 國防工業(yè)出版社 1984年1月 106-121
[2]周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術手冊 冶金工業(yè)出版社 2002年8月 45-52
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