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摘 要 本文主要介紹了宣鋼2#高爐為降低燃料比所采取的幾項技術措施。通過實施后,宣鋼2#高爐的燃耗大幅下降,焦比降低6kg/t,煤比降低3kg/t,燃料比降低5kg/t,二次能源焦丁提高了4kg/t,風溫提高了28℃。在獲得可觀經濟效益的同時,減少了噸鐵碳消耗,降低了環(huán)境污染,做到了經濟效益與環(huán)保的兼顧。
關鍵詞 高爐 燃耗 環(huán)保 低碳
1 前言
宣鋼2#高爐自開爐后,經過不斷的攻關,在高爐操作上取得了重大突破,2#高爐技術經濟指標逐步優(yōu)化,產量提高,焦比下降,降低工序能耗。但是只是與自身以往比較,與集團內部、全國同行業(yè)先進水平比較,還有較大的差距,CO2排放量較高,不能實現(xiàn)低碳煉鐵。各種能源介質消耗也有較大的差距。為進一步降低高爐燃料消耗,充分利用節(jié)能設備、節(jié)能工藝,提高二次能源和固體廢棄物的利用,降低煉鐵成本,提高宣鋼公司整體競爭力,2#高爐在高爐操作方面開展了一系列的優(yōu)化措施,取得了很好的效果。
2 優(yōu)化高爐操作
2.1 控制爐型,維持高爐長期穩(wěn)定順行
2012年10月份2#高爐轉順后,觀察各部溫度的變化,建立符合宣鋼原料條件的爐型的標準,尤其是進入2016年10月份以來,對爐型參數(shù)提出了更高的要求。隨著2#高爐順行期限的延長,不斷對爐型參數(shù)進行修正,如此良性循環(huán)。
某項爐型參數(shù)出現(xiàn)跑偏時,通過上部調劑結合中部調劑進行調整,以進一步提高爐況的穩(wěn)定性,提高爐況對外圍條件的適應能力。延長高爐順行期限是宣鋼2#高爐實現(xiàn)低碳煉鐵的基礎。
冷卻水量的調整要求是,當壁體溫度或水溫差偏離正??刂茦藴始皶r進行水量的增減,保持渣皮相對穩(wěn)定,保持規(guī)整的操作爐型。銅冷卻壁熱面的渣皮保護層厚度適當并穩(wěn)定,能夠減少銅冷卻壁區(qū)域熱損失和保持合理操作爐型。如渣皮結厚或大量脫落,破壞操作爐型,引起上部散料層溫度波動,容易造成爐況波動,因此,操作爐型管理對保證高爐爐況穩(wěn)定順行具有重要意義。根據(jù)高爐風量、爐體各部熱負荷、水溫差,控制水量3000±200t/h。通過控制操作爐型,爐況保持長期穩(wěn)定順行,并為進行低硅冶煉、進一步降低燃耗奠定基礎。
2016年冬季燒結生產使用直供料期間,由于燒結礦成分波動較大,導致燒結礦理化性能波動大,使上部溫度波動,爐體熱負荷升高,及時采取抑制邊緣氣流的上部裝料制度,或邊緣加礦或邊緣減焦,或外揚角度,同時減輕焦炭負荷,改善料柱透氣性,縮小礦批,保證一定的料速,焦比控制在370-380kg,爐型參數(shù)很快回歸正常,爐況能快速恢復。
1.2 高爐下部調劑
下部調劑的標準是提高風速、提高鼓風動能,鼓風動能要達到12000-13500kgm/s,風口回旋區(qū)向爐缸中心延伸,打透中心,均勻爐缸圓周工作,從高爐下部保證足夠的中心氣流,控制合適的風口回旋區(qū),保證初始煤氣流分布合理,活躍爐缸,提高高爐抵御外圍條件變化的能力。2016年1月份全開風口作業(yè),風口面積0.3248m2,由于鼓風動能未能達到打透爐缸中心的目的,爐況穩(wěn)定性變差,被迫堵一個風口作業(yè),送風風口面積問0.3153m2,鼓風動能達到了12500-13500kgm/s,爐缸工作進一步活躍,2#高爐具備了進一步降低燃料消耗的條件。
1.3 高爐上部調劑
高爐裝入制度的作用是,根據(jù)送風制度,選擇合理布料參數(shù),使煤氣流分布合理,提高煤氣利用率。形成平臺加淺漏斗的料面,既不主張發(fā)展邊緣,也不強調過分發(fā)展中心。形成有利于高爐穩(wěn)定順行的料面形狀是高爐上部調劑的目標。而料面形狀必須與下部的送風制度相匹配才能實現(xiàn)高爐長期的穩(wěn)定順行。宣鋼2#高爐基本的上部裝料制度是,礦批60t,班料速54±2批,料線1500mm,裝法為 。此上部裝料制度特點是,邊緣負荷重,礦批小,料速快,焦比高煤比低,中心部位焦量多,對外圍適應能力不強,爐況穩(wěn)定性不盡人意,進一步強化冶煉降低焦比難度較大。
1.4 低硅冶煉
熱渣制度的調整、控制要求是保證充沛的渣鐵熱量和良好流動性,促進爐缸工作的進一步改善。宣鋼2#高爐控制鐵水溫度在1490~1510℃,保證了熱量收支平衡和高爐安全運行。由于宣鋼入爐原料中TiO2含量相對偏高,據(jù)有關資料介紹,當生鐵中[Ti]含量達到0.080%以上時將會起到護爐作用,或多或少的會影響爐缸工作狀態(tài)。為了降低鈦還原帶來的弊端,在保證充沛的渣鐵熱量前提下,降低生鐵含[Si]0.25-0.40%(原0.35~0.50%),最大限度的降低生鐵含[Ti],保持良好渣鐵流動性。由于降低了生鐵含[Si]量,為了保證爐缸充沛的熱量,提高爐渣堿度至1.10~1.20倍。
1.5 經濟噴煤
為了實現(xiàn)低燃料比低碳煉鐵,必須實現(xiàn)經濟噴煤比,即提高噴煤比不增加燃料比、提高噴煤比高爐除塵灰含碳量不上升。經濟噴煤比是最低焦比、最低燃料比、最高利用系數(shù)下的噴煤比。為了實現(xiàn)低碳冶煉、經濟噴煤,宣鋼2#高爐富氧率由3.0%提高至3.8%,風溫由1100℃提高至1150℃,風口前的理論燃燒溫度提高至2350-2400℃之間,為風口前的煤粉充分燃燒創(chuàng)造了良好的條件,確保了較高的噴煤置換比。高爐上下部操作制度調整匹配,氣流分布均勻穩(wěn)定后,在高爐降低焦比過程中,實現(xiàn)了降低焦比降低燃料比,高爐煤比替代焦比,從而實現(xiàn)了經濟噴煤。
1.6 精料技術
高質量的燒結礦能較好的滿足高爐生產的要求,為高爐生產提供了精料,是高爐長期穩(wěn)定順行降低燃料消耗實現(xiàn)低碳煉鐵的物質基礎。燒結生產通過料面壓料,調整焦粉、煤粉配比以及合適的燃料粒度,廠計劃物流組合理制定入燒原料結構,根據(jù)燒結礦成分燒結車間微調高低硅含量的礦粉,以及改善進場鈣鎂灰質量,保證了燒結礦成分的穩(wěn)定,進而保證了燒結礦質量。通過高爐穩(wěn)定順行期間燒結礦質量變化對爐況的影響,對相關數(shù)據(jù)連續(xù)統(tǒng)計,查找對應關系,結合我廠燒結生產情況,2016年1月份提出了對燒結礦成分要求是, SiO2含量5.4~5.8%,F(xiàn)eO含量9.0~10.0%,燒結礦堿度2.1~2.3倍。
穩(wěn)定煤粉質量。由于煤粉的揮發(fā)分、固定碳波動較大,影響高爐下部熱制度的穩(wěn)定性,進而影響高爐爐況的長期穩(wěn)定性,導致高爐燃料消耗升高,不利于宣鋼2#高爐低碳環(huán)保煉鐵。為了穩(wěn)定煤粉質量,與采購分公司、物流公司等單位協(xié)調,從貨源、進廠驗質、配煤、噴吹等過程加強管理,改造配煤計量等部分設備,實現(xiàn)了煤粉質量的改善,穩(wěn)定率煤粉質量。
1.7 高壓、高風溫、高富氧率操作
宣鋼2#高爐爐頂壓力215 kpa,維持壓差≤170kpa,減緩了爐內煤氣流速,進一步改善了爐況順行和提高了煤氣能量利用,發(fā)展爐內間接還原,抑制直接還原,減少爐塵吹出量,促進爐溫穩(wěn)定并逐步降低,保證高爐進一步強化冶煉。
高風溫主要是通過廉價的煤氣燃燒獲得的,它增加高爐的下部熱量,以及改善煤粉在風口前的燃燒狀態(tài),提高煤粉的置換率,有利于降低高爐的燃料比。為了提高風溫,根據(jù)公司煤氣平衡狀況,各高爐按照公司有關管理規(guī)定按時換爐,如不能按時換爐及時向有關單位協(xié)調;充分發(fā)揮空氣煤氣雙預熱,提高煤氣空氣溫度;摻燒轉爐煤氣提高煤氣熱值;充分發(fā)揮自動燒爐技術,控制合理的空燃比,降低空氣煤氣消耗;加強熱風工的技能培訓,提高操作水平。
增加富氧率有利于提高噴吹煤粉的燃燒率,減少未燃煤粉對高爐爐況不利影響,降低灰鐵比和燃料比。宣鋼2#高爐富氧率由3.0%提高至3.8%。
1.8 優(yōu)化爐前出鐵組織
為了減緩鐵口布置對爐缸工作不均勻性對高爐降低燃料消耗的影響,通過改造澆筑模具和提高施工質量,提高大壕、鐵鉤的使用壽命,熱修補技術,某一個鐵口連續(xù)出鐵,優(yōu)化出鐵組織和修補大壕盡量使用1#、3#鐵口或2#、3#鐵口(即南北對出),減少1#、2#號鐵口同時使用的時間,以進一步提高爐缸圓周工作的均勻性,保持爐況長期穩(wěn)定順行,利于高爐節(jié)能降耗,利于低碳環(huán)保煉鐵。
由于上述爐型管理改善爐況順行程度、上下部操作制度等技術措施的成功實施,宣鋼2#高爐爐況穩(wěn)定性明顯改善,達到了長期穩(wěn)定順行,具備了降低燃料比的條件。宣鋼2#高爐下部送風制度部分參數(shù)。
2 充分發(fā)揮節(jié)能設備和節(jié)能工藝的作用
宣鋼2#高爐煤氣處理系統(tǒng)采用干法除塵工藝。由于宣鋼2#高爐經過系統(tǒng)的調整后,爐況穩(wěn)定性大大改善,對外圍條件的適應能力提高,減風現(xiàn)象大大減少,爐頂壓力比較穩(wěn)定,干法除塵余壓發(fā)電設備(TRT)較濕法的噸鐵發(fā)電量高,提高了二次能源的利用效率,從根本上解決了二次水污染及污泥處理問題,減少環(huán)境污染,是鋼鐵工業(yè)發(fā)展循環(huán)經濟、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要技術途徑,進一步加快宣鋼節(jié)能減排、建設環(huán)境友好型企業(yè)起到積極作用。
高爐能源介質消耗包括水、電、煤氣、氮氣、氧氣和鼓風等消耗。節(jié)能設備和工藝的利用有效地降低了高爐能源消耗。由于爐況穩(wěn)定順行,爐頂溫度低于200℃,杜絕了爐頂打水;爐頂布料準確率提高后,不再使用氮氣進行二次均壓。TRT余壓發(fā)電技術是通過透平機將高爐爐頂煤氣的壓力能轉變?yōu)闄C械能,再由機械能轉為電能的裝置,是煉鐵余壓利用一項很好的節(jié)能措施。
3 二次能源和固廢的回收利用
高爐除塵灰和煤氣除塵灰中含有大量的碳和鐵元素,重力除塵灰、旋風除塵灰經過廠內運輸用于燒結原料,干除塵灰經過脫鋅后再次返回燒結原料,不僅節(jié)約了成本,還有效地減少了污染。小塊焦為高爐焦槽下篩網(wǎng)的篩下物,宣鋼2#高爐槽下設有小塊焦回收系統(tǒng),粒度一般大于10mm的小塊焦回收,以礦焦混裝形式入爐回收利用,小于10mm的小塊焦用于燒結燃料。小塊焦的回收利用是提高煉鐵能源利用率的有效途徑。生產實踐表明,一定比例的小塊焦使用比例有利于高爐的穩(wěn)定順行。因此,小塊焦的回收利用對高爐冶煉和降低能耗具有顯著的效果。
4 取得的效果
4.1 提高了TRT發(fā)電量
由于宣鋼2#高爐爐況順行程度明顯改善,爐況順行周期延長,爐頂壓力能維持較高水平并比較穩(wěn)定,有利于提高TRT發(fā)電量,2105年發(fā)電量為28599.57萬kw?h,2016年發(fā)電量為30106.3萬kw?h,增加發(fā)電量1506.73萬kw?h。
4.2 增加小塊焦消耗
2015年月均外加小塊焦552.44t,2016年月均外加小塊焦722.75t,月均增加170.31t,充分利用了二次能源。
4.3 宣鋼2#高爐技術經濟指標改善
宣鋼2#高爐2014年技術經濟指標逐步改善。
與2015年前比較,宣鋼2#高爐利用系數(shù)提高0.003t/m3.d,焦比降低6kg/t,煤比降低3kg/t,燃料比降低5kg/t。降低了燃料消耗,實現(xiàn)了經濟噴煤,實現(xiàn)了低碳環(huán)保煉鐵。
5 結語
通過開展攻關活動,推動了宣鋼煉鐵技術進步和生產管理水平的提高,不僅降低了生鐵成本,而且減少了CO2、SO2排放,充分利用率二次能源和廢棄物,減少場地占用,實現(xiàn)了低碳環(huán)保煉鐵,實現(xiàn)了綠色發(fā)展
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