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鄂鋼2號(hào)高爐降低燃料比生產(chǎn)實(shí)踐

時(shí)間:2019-05-14 08:41來(lái)源:鄂鋼煉鐵廠 作者:原 波 點(diǎn)擊:
摘 要 對(duì)鄂鋼2號(hào)高爐降低燃料比的生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行了總結(jié)。通過(guò)優(yōu)化原燃料管理及爐前生產(chǎn)組織管理等,爐內(nèi)加強(qiáng)關(guān)鍵參數(shù)控制,提高操作水平,改善高爐煤氣流分布,提高煤氣利用率,
  • 摘  要  對(duì)鄂鋼2號(hào)高爐降低燃料比的生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行了總結(jié)。通過(guò)優(yōu)化原燃料管理及爐前生產(chǎn)組織管理等,爐內(nèi)加強(qiáng)關(guān)鍵參數(shù)控制,提高操作水平,改善高爐煤氣流分布,提高煤氣利用率,燃料比降至約521 kg/t左右,為鄂鋼鐵成本最低戰(zhàn)略提供了有力保障。

    關(guān)鍵詞  高爐  操作  管理  燃料比


    1  前言

    在高爐噸鐵成本構(gòu)成中,燃料比所占比例僅次于礦石居第二位;在煉鐵工序能耗構(gòu)成中,燃料比所占比例約為80%;在噸鐵CO排放構(gòu)成中,燃料比有70%的貢獻(xiàn)率。因此,降低高爐燃料比無(wú)論是對(duì)降低噸鐵成本、提高鋼鐵企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力.還是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、改善環(huán)境均有非常重要的意義。特別是目前鋼鐵企業(yè)面臨重重挑戰(zhàn),不穩(wěn)定的市場(chǎng)需求,原材料成本居高不下,給鋼鐵企業(yè)帶來(lái)了巨大的成本壓力。鄂鋼同樣出現(xiàn)原燃料供應(yīng)緊張,品種變化頻繁,質(zhì)量波動(dòng)較大。在原燃料嚴(yán)重短缺的形勢(shì)下,不斷降低高爐燃料消耗意義重大。

    鄂鋼煉鐵廠2號(hào)高爐于2013年4月新建投產(chǎn),高爐投產(chǎn)以來(lái)一直保持較好的生產(chǎn)水平。該高爐運(yùn)用了多項(xiàng)先進(jìn)工藝技術(shù)和設(shè)備,分別為軟水密閉循環(huán)冷卻、銅冷卻壁、水冷炭磚爐底,長(zhǎng)壽爐底爐缸內(nèi)襯結(jié)構(gòu)嘉恒法渣處理、干法布袋除塵、TRT余壓發(fā)電、頂燃式熱風(fēng)爐、串罐爐頂。2015年,2號(hào)高爐充分發(fā)揮設(shè)備和技術(shù)優(yōu)勢(shì),不斷優(yōu)化高爐各項(xiàng)基本制度,各項(xiàng)指標(biāo)不斷提高。

    精料是高爐煉鐵的基礎(chǔ),高爐煉鐵工作者常用“七分原料三分操作”來(lái)說(shuō)明精料對(duì)高爐生產(chǎn)指標(biāo)的影響。近年來(lái),由于鋼鐵行業(yè)陷入寒冬,鋼鐵廠不得不使用經(jīng)濟(jì)礦。因此高爐原料綜合品位55%左右徘徊,為降低燃料比,盡可能通過(guò)合理優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),提高入爐綜合品位;同時(shí)從優(yōu)化原燃料管理及爐前生產(chǎn)組織管理等環(huán)節(jié),爐內(nèi)加強(qiáng)關(guān)鍵參數(shù)控制,提高操作水平,不斷改善高爐煤氣流分布,提高煤氣利用率,達(dá)到降低燃料比的目的。

    2  生產(chǎn)措施

    2.1  抓好原燃料篩分管理,降低入爐粉末

    準(zhǔn)確掌握原料變化,采取相應(yīng)應(yīng)變手段,確保高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行。建立完善的篩分制度,確保人爐粉末率低于5%,改善高爐上部透氣性。2號(hào)高爐經(jīng)常不定量不定時(shí)的配吃落地?zé)Y(jié)。通過(guò)和燒結(jié)還有原料聯(lián)系,固定落地?zé)Y(jié)倉(cāng),同時(shí)加強(qiáng)聯(lián)系,這樣有利于高爐工長(zhǎng)及時(shí)調(diào)整,穩(wěn)定爐況。

    鄂鋼由于焦化廠部分焦炭外賣(mài),且受工序產(chǎn)能匹配的影響,經(jīng)常不定時(shí)不定量的配吃落地焦,對(duì)高爐操作帶來(lái)一定難度,并且焦炭水分波動(dòng)較大,經(jīng)常達(dá)到10%以上,造成焦粉粘附在焦炭上入爐情況較為嚴(yán)重,制約高爐指標(biāo)的提升,針對(duì)以上情況通過(guò)鐵廠和相關(guān)科室聯(lián)系,對(duì)落地焦定倉(cāng)定量,減少了焦炭水分波動(dòng)對(duì)焦炭負(fù)荷的影響,大幅度改善了原燃料條件,為高爐提升指標(biāo)攻關(guān)創(chuàng)造了條件。

    2.2  提高風(fēng)溫使用水平,穩(wěn)定理論燃燒溫度

    降低燃料比是降低生鐵成本的重要標(biāo)志,提高風(fēng)溫是最直接的節(jié)約燃料手段。風(fēng)溫是最廉價(jià)的能源,是用低熱值高爐煤氣換來(lái)的,并為高爐冶煉提供約19%的熱量。實(shí)踐證明,每提高100℃風(fēng)溫,可降低焦比15 - 20 kg/t。在條件允許的情況下,適當(dāng)提高高爐富氧量,制定合理的送風(fēng)制度,采用快速燒爐法,適當(dāng)延長(zhǎng)蓄熱期,及時(shí)換爐。上述措施的實(shí)施,風(fēng)溫長(zhǎng)期保持在1 200℃以上。

    在提高風(fēng)溫的基礎(chǔ)上,與噴煤量、富氧量結(jié)合,控制火焰溫度在2200 -2 250℃。一般認(rèn)為,高爐富氧每提高l%,燃料比將下降0.5%。這是因?yàn)?,富氧率提高后,高爐產(chǎn)量增加,噸鐵熱損失降低;富氧可以提高風(fēng)口前理論燃燒溫度,提高煤粉置換比;富氧可減小噸鐵煤氣發(fā)生量,煤氣帶走熱損失減少。

    2.3  上下部調(diào)劑,合理控制煤氣流分布

    通過(guò)摸索,2號(hào)高爐穩(wěn)定風(fēng)量,利用定修機(jī)會(huì),將開(kāi)爐之初的φ130 mm風(fēng)口全部調(diào)整為中φ120 mm風(fēng)口;同時(shí)在風(fēng)口內(nèi)加裝φ90mm的耐火澆注套來(lái)調(diào)整進(jìn)風(fēng)面積,最終將實(shí)際風(fēng)速提高到250 m/s左右。通過(guò)控制實(shí)際風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能,形成了適宜的風(fēng)口循環(huán)區(qū),保證了初始煤氣穩(wěn)定。最大限度提高煤氣利用率和降低高爐頂溫是降高爐燃料比的重要內(nèi)容。

    目前,高爐煤氣利用率的國(guó)際先進(jìn)水平達(dá)到了52%~54%,高爐頂溫的國(guó)際先進(jìn)水平降低到150℃以下,鄂鋼2號(hào)高爐調(diào)整風(fēng)口布局后,保證了煤氣流在爐缸初始分布合理,高爐煤氣利用率穩(wěn)定在 47%以上。

    加強(qiáng)對(duì)爐頂成像監(jiān)控,及時(shí)調(diào)整布料制度。隨著爐缸工作狀態(tài)的改善,中心氣流開(kāi)通,2號(hào)高爐通過(guò)不斷的摸索調(diào)整,優(yōu)化上部裝料制度,使其和送風(fēng)制度匹配,形成穩(wěn)定的理想爐喉料面,有寬度適宜的平臺(tái)和深度適宜的中心漏斗。

    提高頂壓也是高爐降低焦比和燃料比的一項(xiàng)重要措施。一般認(rèn)為,頂壓每提高10 kPa,以燃料比將下降0.3% - 0.5%。這是因?yàn)?,頂壓提高后,煤氣流速降低,在爐內(nèi)滯留時(shí)間延長(zhǎng),增加了煤氣與礦石的接觸時(shí)間,并且加快了煤氣在燒結(jié)礦和球團(tuán)礦微小空隙的擴(kuò)散,有利于礦石還原。同時(shí),頂壓的提高擴(kuò)大了間接還原區(qū),并大幅度減少了瓦斯灰?guī)ё叩奶妓負(fù)p失。2號(hào)高爐長(zhǎng)期堅(jiān)持高頂壓操作,頂壓不斷提高至210kpa。

    2.4 推行爐溫趨勢(shì)管理,嚴(yán)格工長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)化操作

    爐溫趨勢(shì)管理是高爐操作的難點(diǎn)。所謂趨勢(shì)管理就是把影響爐溫的各類因素(包括原因和作用時(shí)間)、風(fēng)口的狀況變化、爐溫的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)、作量的方向和作用效果等等,進(jìn)行綜合分析和判斷,依照 爐溫變化趨勢(shì),預(yù)先調(diào)整熱量水平。而不是以爐溫現(xiàn)狀(現(xiàn)在的[Si]水平)調(diào)爐溫,這樣可減少爐溫的波動(dòng),達(dá)到早動(dòng)少動(dòng)的效果。如果不是按爐溫趨勢(shì)進(jìn)行管理,只靠看現(xiàn)時(shí)的[Si]或鐵水溫度來(lái)調(diào)爐溫,就會(huì)發(fā)生 滯后于爐溫變化而加熱過(guò)頭引起爐溫大熱或連續(xù)減熱造成爐溫急劇向涼,使?fàn)t溫大起大落地波動(dòng)。

    現(xiàn)時(shí)的[Si]或鐵水溫度是反映了以前冶煉過(guò)程熱平衡的結(jié)果,雖有對(duì)爐溫判斷的參考價(jià)值,但不能做 調(diào)爐溫的依據(jù)。因?yàn)榇笮透郀t的熱慣性大,爐溫正在隨著各種因素的變化正在演變之中,現(xiàn)時(shí)爐溫涼的爐 子可能正在向熱,也可能繼續(xù)向涼,現(xiàn)時(shí)爐溫?zé)岬臓t子可能已在向涼,也可能繼續(xù)向熱,如果只是依照現(xiàn)時(shí)爐溫調(diào)爐溫,就可能滯后于爐溫的發(fā)展趨勢(shì) 3-4 小時(shí),且方向不明地在調(diào)爐溫,往往只會(huì)加劇爐溫的波動(dòng)。而爐溫的大幅波動(dòng)對(duì)高爐影響極大,容易引起渣皮脫落引發(fā)邊緣氣流,造成減風(fēng)減氧。此外,高爐操作者的操作習(xí)慣對(duì)爐溫波動(dòng)也有較大影響,極有必要推行標(biāo)準(zhǔn)化操作,形成統(tǒng)一的操作習(xí)慣。為此,車(chē)間制定了標(biāo)準(zhǔn)化操作管理規(guī)定,對(duì)煤粉、風(fēng)溫等規(guī)定每次動(dòng)作的調(diào)劑量,對(duì)工長(zhǎng)日常調(diào)劑、特殊爐況理、休復(fù)風(fēng)等全部實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理制度。要求工長(zhǎng)超前判斷,細(xì)化量化調(diào)劑量,減少對(duì)爐況的影響。通過(guò)推行標(biāo)準(zhǔn)化管理制度, 2號(hào)高爐硅偏差明顯減小,爐況穩(wěn)定性大大增強(qiáng)。

    選擇適當(dāng)?shù)慕K渣堿度,將R2控制在1.15 - 1.20,以有利于改善爐渣的脫硫效果,保證生鐵質(zhì)量。堅(jiān)持對(duì)爐渣堿度日常調(diào)劑定量化、特殊情況過(guò)量化原則,根據(jù)原料成分變化情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)劑校核,當(dāng)原料出現(xiàn)大的波動(dòng)時(shí),采取過(guò)量調(diào)劑的辦法,及時(shí)穩(wěn)定造渣制度。工長(zhǎng)嚴(yán)格執(zhí)行好憋鐵標(biāo)準(zhǔn)化操作,避免渣鐵排放差時(shí)爐況失常。

    2.5  控制好煤氣分布,控制合理的爐體水溫差和熱負(fù)荷是日常操作的核心問(wèn)題

    合理的煤氣分布是高爐煉鐵的核心,是高爐操作制度合理的集中體現(xiàn)。中心氣流充沛,邊緣氣流穩(wěn)定,才能保證爐體冷卻壁和渣皮的動(dòng)態(tài)穩(wěn)定,才能保證爐體水溫差和熱負(fù)荷的穩(wěn)定,才能保持爐溫穩(wěn)定, 進(jìn)而保持爐況穩(wěn)定。爐身中上部區(qū)域主要是檢測(cè)該區(qū)域的測(cè)溫?zé)犭娕嫉臏囟龋攸c(diǎn)關(guān)注該區(qū)域溫度變化趨勢(shì)及其沿圓周 方向的均勻性,來(lái)判斷邊緣氣流的分布狀況。

    爐身下部、爐腰、爐腹區(qū)域的冷卻結(jié)構(gòu)為銅冷卻壁,爐內(nèi)軟熔帶的根部位置處于該區(qū)域,冷卻壁經(jīng) 受著初成渣的侵蝕和高溫煤氣的沖刷,依靠銅冷卻壁熱面形成的渣皮保護(hù)層的保護(hù),才能實(shí)現(xiàn)自身的長(zhǎng)壽,銅冷卻壁熱面的渣皮對(duì)爐內(nèi)煤氣分布的變化十分敏感,圓周方向局部渣皮脫落對(duì)高爐冶煉進(jìn)程危害極大,是爐內(nèi)煤氣分布不穩(wěn)定的表現(xiàn),必須及時(shí)調(diào)整,穩(wěn)定煤氣分布,否則形成邊緣管道,爐溫控制困難,燃料比大幅上升。通過(guò)爐身下部、爐腰、爐腹區(qū)域的銅冷卻壁溫度變化來(lái)判斷中心氣流的強(qiáng)弱。

    車(chē)間根據(jù)目前的冶煉狀況,制定了水溫差和熱負(fù)荷控制范圍,超過(guò)控制范圍,及時(shí)判斷煤氣分布變化,及時(shí)調(diào)整氣流分布,穩(wěn)定煤氣分布,從而穩(wěn)定爐況。

    2.6  加強(qiáng)爐前生產(chǎn)管理,提高出鐵作業(yè)率

    (1)加強(qiáng)鐵口的維護(hù)。禁止潮鐵口出鐵,若鐵口有潮泥,應(yīng)及時(shí)烘烤鐵口。檢查并維護(hù)好泥套,防止跑泥。確保鐵口深度不低于2800 mm,避免淺鐵口出鐵。

    (2)增加出鐵次數(shù)。為了確保及時(shí)出凈渣鐵,出鐵次數(shù)每天不少于13爐次,緩解了鐵前憋風(fēng)現(xiàn)象,且慢風(fēng)時(shí)間減少,在適宜的條件下組織二次開(kāi)口。

    (3)穩(wěn)定炮泥質(zhì)量。由于不放上渣,渣鐵全部從鐵口排出,在確保鐵口深度的前提下,要求炮泥質(zhì)量具有更高的抗渣侵蝕能力,以確保渣鐵安全、順利地從鐵口排出。

    (4)在正常配罐情況下,30 min之內(nèi)具備出鐵條件,30 min內(nèi)打開(kāi)鐵口。在配罐晚點(diǎn)的情況下(超過(guò)30 min配罐),要求10 min內(nèi)打開(kāi)鐵口,盡量縮短鐵間間隔。

    (5)優(yōu)化配合好拉重配空工作,減少流鐵時(shí)間長(zhǎng)現(xiàn)象。通過(guò)落實(shí)上述措施,鐵口出鐵作業(yè)率有了較大的提高。

    3  生產(chǎn)情況

    鄂鋼2號(hào)高爐通過(guò)采取優(yōu)化原燃料管理及爐前生產(chǎn)組織管理等環(huán)節(jié),爐內(nèi)加強(qiáng)關(guān)鍵參數(shù)控制,提高操作技術(shù)水平,不斷改善高爐煤氣流分布,提高煤氣利用率,實(shí)現(xiàn)了低燃料比生產(chǎn)。高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,指標(biāo)不斷優(yōu)化,燃料比不斷降低,尤其8月降低到521 kg/t,實(shí)踐表明,高爐降低燃料比所采取的措施是科學(xué)有效的,2號(hào)高爐低燃料比生產(chǎn)實(shí)踐為鄂鋼煉鐵技術(shù)進(jìn)步提供了寶貴經(jīng)驗(yàn),為鄂鋼煉鐵廠降本增效、指標(biāo)提升工作做出了貢獻(xiàn)。 

    4  結(jié)語(yǔ)

    (1)高爐低燃料比冶煉要求較高且穩(wěn)定的原燃料條件,尤其是焦炭質(zhì)量指標(biāo),對(duì)高爐指標(biāo)提高有較大影響。

    (2)熱負(fù)荷管理是高爐操作制度中的一項(xiàng)重要內(nèi)容,尤其對(duì)于2號(hào)高爐平臺(tái)加漏斗料制來(lái)說(shuō),如何穩(wěn)定邊緣氣流是重中之重。

    (3)爐前出鐵質(zhì)量對(duì)于大型高爐來(lái)說(shuō)非常重要,強(qiáng)化爐前出鐵組織是高爐穩(wěn)定順行的必要條件。

    (4)2號(hào)高爐富氧率偏低,在全國(guó)同類型高爐中處于較低水平,如何實(shí)現(xiàn)在低富氧條件下提高噴煤比是高爐操作者面臨的一大難題。

    (責(zé)任編輯:zgltw)
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