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湖北新冶鋼1780m3高爐節(jié)能降耗實(shí)踐

時間:2019-05-07 14:10來源:湖北新冶鋼鐵前事業(yè)部煉 作者:柯顯峰 李嚴(yán) 點(diǎn)擊:
摘 要 對高爐節(jié)能降耗工作進(jìn)行了總結(jié)和分析,并結(jié)合湖北新冶鋼1780m3高爐自身特點(diǎn),提出了一系列節(jié)能降耗措施,在高爐節(jié)能降耗方面取得了不錯的成績。 關(guān)鍵詞 高爐 節(jié)能降耗 措施
  • 摘  要  對高爐節(jié)能降耗工作進(jìn)行了總結(jié)和分析,并結(jié)合湖北新冶鋼1780m3高爐自身特點(diǎn),提出了一系列節(jié)能降耗措施,在高爐節(jié)能降耗方面取得了不錯的成績。

    關(guān)鍵詞  高爐  節(jié)能降耗  措施  操作


    1  概況

    目前全球鋼鐵行業(yè)陷入了前所未有的困境,國內(nèi)外市場形勢萎靡,國內(nèi)市場更是供大于求,市場嚴(yán)重飽和,鋼鐵企業(yè)利潤空間嚴(yán)重被壓縮,國內(nèi)多家鋼鐵企業(yè)面臨減產(chǎn)或停產(chǎn)的局面,煉鐵系統(tǒng)作為整個鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的能源消耗大戶,直接消耗的能源占鋼鐵生產(chǎn)總能耗50%以上,而高爐能耗 (煉鐵工序) 占煉鐵總能耗的7 %左右[1],因此如何搞好高爐的節(jié)能降耗工作尤為重要。

    湖北新冶鋼(以下簡稱新冶鋼)1780m3高爐2011年8月16日投產(chǎn),各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)取得了不錯的成績,進(jìn)入2014年后受爐缸環(huán)炭溫度偏高等影響,高爐被迫控風(fēng)限產(chǎn),較投產(chǎn)初期產(chǎn)量降低了約15%~20%,各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)也受到了一定的影響,在2015年中新冶鋼1780m3高爐結(jié)合自身特點(diǎn),在采取強(qiáng)化原燃料質(zhì)量的基礎(chǔ)上,優(yōu)化高爐操作、降低生鐵中硅的質(zhì)量分?jǐn)?shù)、高頂壓操作等措施下,通過不斷摸索和實(shí)踐,節(jié)能降耗工作取得了一定的成績。

    2  節(jié)能降耗措施

    2.1  提高精料水平

    精料是高爐強(qiáng)化的物質(zhì)基礎(chǔ),強(qiáng)化高爐冶煉必須將精料放在首位,高爐想要取得更好的指標(biāo),更好的實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目標(biāo),需要努力提高精料水平。

    2.1.1 提高綜合入爐品位

    在2015年以前國內(nèi)外礦價居高不下,新冶鋼1780m3高爐降本思路主要圍繞配礦進(jìn)行,導(dǎo)致綜合入爐品位整體偏低,綜合入爐品位僅56%左右,進(jìn)入2015年隨著國際礦價的下跌,新冶鋼停止低品位礦的采購,燒結(jié)配料中以含鐵品位相對較高的澳粉(楊迪粉、紐曼粉、PB粉)為主,燒結(jié)品位逐漸升高;并采用性價比相對較高的塊礦,如:紐曼塊、PB塊、巴西塊等,其含鐵品位基本都在62.5%以上;球團(tuán)礦以中信泰富特鋼集團(tuán)自產(chǎn)球團(tuán)為主,供貨穩(wěn)定,品位基本維持在63%以上;新冶鋼1780m3高爐在2015年綜合入爐品位基本維持在57.5%左右,隨著綜合入爐品位的升高,渣鐵比明顯下降(見圖1),熱量消耗降低,對降焦節(jié)能、改善爐內(nèi)料柱透氣性起到促進(jìn)作用。

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    2.1.2 強(qiáng)化原燃料篩分減少入爐粉末

    強(qiáng)化原燃料篩分管理,必須確保原燃料在進(jìn)入高爐礦槽之前盡量過篩,做好原燃料的清篩工作,嚴(yán)格控制各種原燃料的篩分速度,在滿足正常排料的前提下,盡量延長振料時間;另外對礦槽每個倉安裝了給料機(jī),并將篩分難度相對較大的塊礦(塊礦較為潮濕),進(jìn)行重點(diǎn)篩分,并將其塊礦的振動篩篩板,由雙層棒條篩改為單層棒條篩,大大提高了篩分效果(2015年原料平均粒度統(tǒng)計見表1)。

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    2.1.3 改善焦炭質(zhì)量

    焦炭是高爐生產(chǎn)最重要的燃料之一,但隨著噴出燃料的增加,焦比降低,焦炭作為料柱骨架的作用越來越重要。鑒于焦炭對于高爐的重要作用,穩(wěn)定焦炭質(zhì)量、避免成分較大波動對高爐的節(jié)能降耗尤為重要。目前新冶鋼1780m3高爐所使用的焦炭為直供搗固一級干熄焦,2015年以前由于焦化廠的降本需求,將主焦煤+肥煤配比基本維持在68%,焦炭CSR基本在67%左右,2015年針對高爐的實(shí)際生產(chǎn)需求,提出相應(yīng)的質(zhì)量要求,焦化廠調(diào)整主焦煤+肥煤配比穩(wěn)定維持在70%左右,焦炭質(zhì)量明顯改善(見表2),為1780m3高爐降低焦比提供了必要條件。

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    2.1.4 優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)

    新冶鋼1780m3高爐爐料結(jié)構(gòu)基本以75%燒結(jié)礦+10%球團(tuán)礦+15%塊礦為主,進(jìn)入2015年由于國際礦價下跌,高品位、低二氧化硅的塊礦資源與球團(tuán)礦相比性價比更高,通過在生產(chǎn)過程中不斷的摸索,適當(dāng)提高燒結(jié)堿度,降低燒結(jié)礦、球團(tuán)礦配比,提高塊礦配比。目前爐料結(jié)構(gòu)基本以74%燒結(jié)礦+8%球團(tuán)礦+18%塊礦為主,入爐堿度調(diào)整在維持(燒結(jié)礦+球團(tuán)礦)配比82%不變情況下,調(diào)節(jié)燒結(jié)礦和球團(tuán)礦配比,取得了不錯的效果。

    2.2  高風(fēng)溫操作

    高風(fēng)溫是高爐廉價、利用率最高的能源,每提高100℃風(fēng)溫約降低焦比4%~7%,在當(dāng)前能源緊張的形勢下,迫切的需進(jìn)一步提高風(fēng)溫[2]。新冶鋼1780m3高爐配備了3座頂燃旋切式熱風(fēng)爐,實(shí)行“兩燒一送”。新冶鋼1780m3高爐為兼顧護(hù)爐,穩(wěn)定控制爐缸環(huán)炭溫度在300℃以下,于2015年初開始停止富氧,同時高爐煤氣利用率基本維持在48%-50%,造成煤氣發(fā)熱值偏低,對熱風(fēng)爐燒爐帶來了一定困難,如何保證送風(fēng)風(fēng)溫大于1200℃,送風(fēng)時間60-90min,進(jìn)行了攻關(guān)。首先將熱風(fēng)爐燒爐廢氣溫度由410℃提至430℃,其次利用煙道廢氣提高預(yù)熱器溫度,使燒爐煤氣、空氣的預(yù)熱溫度控制在250℃以上,為熱風(fēng)爐燒爐創(chuàng)造了有利條件,實(shí)現(xiàn)了送風(fēng)風(fēng)溫1200℃以上,為降焦節(jié)能創(chuàng)造了條件。

    2.3  提高噴煤比

    爐況穩(wěn)定順行、高風(fēng)溫、高富氧是實(shí)現(xiàn)高煤比的前提,但新冶鋼1780m3高爐長期停氧操作,僅通過高風(fēng)溫提高煤粉的燃燒率,實(shí)現(xiàn)起來相對困難,通過優(yōu)化噴吹工藝,采用煙煤和無煙煤混合噴吹,煙煤和無煙煤混合噴吹有利于提高噴煤比和煤焦值換比,煙煤揮發(fā)分高,且含有一定水分,進(jìn)入風(fēng)口后會爆裂,促進(jìn)分解燃燒和殘?zhí)咳紵?,燃燒效率高,?jù)有關(guān)經(jīng)驗,提高揮發(fā)分可以增加制粉能力,提高煤粉在風(fēng)口內(nèi)的燃燒率,有利于提高煤比[3]。在生產(chǎn)過程中,通過不斷實(shí)踐和摸索,混合煤中煙煤配比控制在60%,煤粉在風(fēng)口內(nèi)的燃燒率得到明顯改善,另外高爐堅持全風(fēng)口操作,噴煤均噴、廣噴,取得了不錯的效果,高爐煤比始終穩(wěn)定維持在130-135kg/TFe。

    2.4  高頂壓操作

    高壓操作作為高爐強(qiáng)化冶煉的手段之一,根據(jù)爐頂設(shè)備的承受能力(260KPa)和操作要求,通過高爐煤氣余壓透平發(fā)電裝置(簡稱:TRT機(jī)組)自動控制,將頂壓穩(wěn)定控制在210±5KPa,減少了爐況的波動,降低了煤氣流速,抑制了壓差的升高,有利于降低生鐵中[Si]含量,改善煤氣分布,提高煤氣利用率。

    2.5  實(shí)現(xiàn)低硅冶煉

    冶煉低硅生鐵是高爐節(jié)能降耗的一項重要措施之一,生鐵中[Si]每降低0.1%,焦比降4-6kg/TFe。結(jié)合新冶鋼1780m3高爐的實(shí)際生產(chǎn)情況,長期護(hù)爐的目標(biāo),制定了操作方針[Si]:0.35%-0.60%,渣堿度R2:1.13-1.16,鐵水物理熱≥1480℃,保證爐缸工作活躍,渣鐵具有較好的流動性。日常生產(chǎn)過程中,加大對生鐵中[Si]的抽查管理力度,對違反操作方針的,按制度進(jìn)行相應(yīng)考核。2015年1~12月生鐵[Si]、[S]分布情況見圖2。

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    2.6  合理的上、下部調(diào)劑相結(jié)合

    合理的上、下部調(diào)劑,能夠?qū)崿F(xiàn)煤氣流合理分布,爐缸工作良好,爐況穩(wěn)定順行。結(jié)合新冶鋼1780m3高爐的實(shí)際生產(chǎn)特點(diǎn),操作制度上堅持以“發(fā)展中心,適當(dāng)抑制邊緣為主”的措施,改善煤氣流合理分布,取得了很好的效果。上部調(diào)劑:2015年以前日常調(diào)劑中布料矩陣調(diào)整較為頻繁,效果不理想,主要反映在爐內(nèi)渣皮波動頻繁,靜壓不穩(wěn),給操作上帶來一定難度,而且渣皮波動后進(jìn)入爐缸耗熱,被迫補(bǔ)焦或提高噴煤量額外補(bǔ)熱,對降本十分不利,進(jìn)入2015年4月通過討論研究最終將布料矩陣最終調(diào)整為C1098764  122224O10987  1332(見表3),爐內(nèi)渣皮穩(wěn)定情況有所好轉(zhuǎn),煤氣利用始終維持在48%~50%之間。下部調(diào)劑:由于長期護(hù)爐的需要,為更好的發(fā)展中心,鼓風(fēng)動能按≮10000kg.m/s進(jìn)行控制,全部使用斜5°風(fēng)口,并將風(fēng)口長度由555mm加長至580mm,風(fēng)口直徑以¢115mm為主。通過上、下合理調(diào)劑,使得爐缸活躍程度的改善,初始煤氣流分布更為均勻。

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    2.7  強(qiáng)化工藝管理

    高爐的長期穩(wěn)定順行是節(jié)能降耗的前提和保證,如何確保高爐的長期穩(wěn)定順行,需要高爐各崗位人員的精心操作、對設(shè)備精心點(diǎn)檢維護(hù),生產(chǎn)過程中提高各崗位員工在對操作方針的執(zhí)行力,對逆向操作、責(zé)任心不到位引起高爐慢風(fēng)、休風(fēng)或造成爐況波動的,加大考核管理力度。爐外放鐵做好各項確認(rèn)工作,加大爐前三大設(shè)備的點(diǎn)檢維護(hù)工作,杜絕跑大流、鐵口淺等,對炮泥、鉆頭、鉆桿實(shí)行定量控制,建立完善的獎懲機(jī)制。

    3  節(jié)能降耗取得的成績

    新冶鋼1780m3高爐始終堅持以精料為基礎(chǔ),以節(jié)能為中心,改善煤氣能量利用,選擇適宜冶煉強(qiáng)度,各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)明顯進(jìn)步,工序能耗逐步降低,2015年平均工序能耗329.5kgce/TFe,較2014年平均工序能耗344.83kgce/TFe相比,下降了近15.63kgce/TFe,節(jié)能降耗取得了一定效果,具體指標(biāo)見表4。

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    4  結(jié)語

    新冶鋼1780m3高爐結(jié)合目前生產(chǎn)現(xiàn)狀,在長期護(hù)爐操作的不利局面下,不斷優(yōu)化操作,并對節(jié)能降耗中存在的瓶頸進(jìn)行攻關(guān),并總結(jié)了一系列節(jié)能降耗措施,在節(jié)能降耗方面取得了不錯的成績。

    (1)始終堅持以“精料”為基礎(chǔ),原燃料條件的改善,為高爐節(jié)能降耗,奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。

    (2)高爐穩(wěn)定順行是節(jié)能降耗的前提和保證,建立符合新冶鋼1780m3高爐合適的操作制度尤為關(guān)鍵,堅持以高風(fēng)溫操作、提高焦丁比、高頂壓操作、降低生鐵中[Si]的質(zhì)量分?jǐn)?shù)等措施,降低能耗。

    (3)通過建立各項管理制度,發(fā)動各崗位員工,對高爐生產(chǎn)的各個工藝環(huán)節(jié)積極挖潛,不斷優(yōu)化操作及工藝參數(shù)。加大對對生產(chǎn)中出現(xiàn)能源浪費(fèi)、逆向操作、違規(guī)操作等行為的考核管理力度,使每位員工的節(jié)能降耗意識得到提升。

    5  參考文獻(xiàn)

    [1] 陳聰. 高爐節(jié)能[J].科技情報開發(fā)與經(jīng)濟(jì),2004,14(6):122.

    [2] 周傳典. 高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2008:501.

    [3] 馬輝,周永平,唐利霞. 安鋼9號高爐富氧噴煤生產(chǎn)實(shí)踐[J].南方冶金,2009,2(1):53.

    (責(zé)任編輯:zgltw)
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