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摘 要 2016年初到今六高爐在高爐爐齡后期取得連續(xù)穩(wěn)定順行19個月的成績,經(jīng)過分析總結(jié)了一些長期穩(wěn)定順序的經(jīng)驗,如在高爐原燃料的控制,爐內(nèi)操作,爐前技術(shù),設(shè)備管理等方面取得的進(jìn)步。這些都是影響高爐長期穩(wěn)順的重要條件,相鋪相成缺一不可。
關(guān)鍵詞 長期穩(wěn)定順行 原燃料 爐內(nèi)操作 管理
漣鋼6號高爐投產(chǎn)于2003年12月,今年已經(jīng)第14個年,處于一代爐齡的末期。高爐處于護(hù)爐狀態(tài),高爐穩(wěn)順尤為關(guān)鍵。在高爐爐齡末期高爐的穩(wěn)順顯得更加的重要,因為高爐的長期穩(wěn)順是對高爐護(hù)爐最大的支持。只有高爐穩(wěn)順,所有的護(hù)爐措施才能取得相應(yīng)的效果。因此6號高爐相應(yīng)做了一系列調(diào)整。
1 加強(qiáng)了高爐原燃料的優(yōu)化
1.1 加強(qiáng)了原燃料粒度的控制
高爐到了爐齡后期,相應(yīng)的槽下設(shè)備也都到出現(xiàn)了老化嚴(yán)重和更換配件不配套的現(xiàn)象,槽下的振動篩篩分效果不好,篩分結(jié)果不能達(dá)到高爐所要求的粒度級別。為了解決這一問題,車間在保證不影響生產(chǎn)的情況下,逐個更換了焦炭和燒結(jié)礦振動篩。從圖1可以看出,焦丁在2016年8月份開始就逐步減少,到10月分只有1.23%的焦丁比,說明篩分效果極為不好。大量小粒度的焦丁按焦炭粒度入爐。發(fā)現(xiàn)問題后為了不影響生產(chǎn)就逐個更換焦炭篩。從圖中可以看出,隨著新焦炭篩更換焦丁量逐步提高,優(yōu)化了入爐焦炭的指標(biāo)。對高爐穩(wěn)順提供了保證。
1.2 實行定倉入爐模式
6號高爐使用的焦炭種類多,有干熄焦、水熄焦、外購焦、搗固焦等。各種焦炭水分差別較大,且外購焦質(zhì)量不穩(wěn)定。在以前的隨便裝的模式下已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)在的操作方針,混裝水分難控制,波動大,給高爐爐溫調(diào)節(jié)帶了很大難度,對高爐穩(wěn)順不利。通過生產(chǎn)科和槽上系統(tǒng)協(xié)調(diào),槽下的4個焦炭倉,3、4號焦炭倉一般情況下裝水焦,1、2號倉裝外購焦。有干熄焦和搗固焦的時候,一般裝入3.4號倉。嚴(yán)禁與外購焦混裝。首先這樣有利于優(yōu)質(zhì)焦炭可以布到高爐中心有利于爐況。其次有利于焦炭綜合水分的估算,便于調(diào)節(jié)負(fù)荷。
燒結(jié)礦成品倉料由于有部分是開機(jī)停機(jī)料和質(zhì)量異常的料。加上放置問題,燒結(jié)礦易出現(xiàn)氧化,粉化等情況。質(zhì)量相對沒有直供燒結(jié)礦好,所以在正常置換時,也是固定裝在一個燒結(jié)礦倉,與其他直供燒結(jié)礦搭配使用,減少對高爐順行的影響。
2 爐內(nèi)精心操作
2.1 高爐爐溫控制
高爐最基礎(chǔ)也是最關(guān)鍵的任務(wù)就是控制好高爐爐溫。要做到高爐爐況穩(wěn)順,首先必須做到爐溫穩(wěn)定。對高爐鐵水Si穩(wěn)定率提出了更高要求,在最近兩年取得了很好的成績。這需要操作人員綜合判斷爐況,適當(dāng)調(diào)整負(fù)荷,精心操作控制好鐵水Si含量。圖2是2016年初至今的Si含量??梢钥闯鲈跔t溫的控制方面均達(dá)到了指標(biāo)要求。且穩(wěn)定性不錯平均都在0.4%到0.5%之間。Si穩(wěn)定率達(dá)到96.7%
2.2 統(tǒng)一操作
爐內(nèi)班是一個倒班制班組,高爐要長期穩(wěn)順不是一個班組能夠解決的,必須做到三班統(tǒng)一思想。車間給爐內(nèi)班的要求就是絕不長時間低爐溫或者高爐溫操作,不準(zhǔn)出現(xiàn)長時間低料線等。而且本班操作必須照顧好下班。
2.3 原燃料監(jiān)控
為了高爐“吃得”明明白白,時刻監(jiān)控入爐原燃料質(zhì)量。高爐值班室派專人每班到槽下系統(tǒng)觀察原燃料的變化情況,有異常及時跟值班工長聯(lián)系,讓工長有時間調(diào)整,減少原燃料異常帶來的不利影響。保證高爐順行。
2.4 加強(qiáng)外圍聯(lián)系
6號高爐的鐵水罐是一個大問題,經(jīng)常待罐。為了保證高爐能夠及時出盡渣鐵,減少出鐵不暢引起爐憋。操作人員要提前跟調(diào)度室溝通。預(yù)計自己堵口時間,煉鋼返罐時間,這些都必須做到心里有數(shù)。
3 爐前技術(shù)進(jìn)步
3.1 爐前優(yōu)質(zhì)炮泥使用
優(yōu)質(zhì)炮泥的使用提高了6號高爐的鐵口深度,由以前平均2.7米提高到了2.9米有利于護(hù)爐。且在抗渣性,出鐵時間方面大幅提高。6號高爐使用優(yōu)質(zhì)炮泥以前爐前全天出鐵13到15次,每次出鐵時間在80分鐘左右。這給本身對罐難度大的6號高爐帶來了更大挑戰(zhàn)。后面采用優(yōu)質(zhì)炮泥延長出鐵時間,現(xiàn)在基本每天9到10次鐵。每次鐵基本在120分鐘以上。這給高爐對罐減少了難度,減少爐憋的情況。
3.2 開口機(jī)霧化技術(shù)的運用
在霧化技術(shù)使用前,經(jīng)常出現(xiàn)漏鐵口燜炮開口,開口機(jī)鉆桿被渣鐵卡死退不出用氧氣燒開等情況。這樣對鐵口維護(hù)極為不利,且渣鐵不能及時排出對高爐的穩(wěn)定順行不利,容易造成停氧減風(fēng),嚴(yán)重的造成渣皮脫落,水溫差波動。在霧化技術(shù)運用后,漏鐵口燜炮,燒鐵口的現(xiàn)象大幅減少。開口時間基本控制在5到10分鐘。給高爐穩(wěn)定順行提供了條件。
4 設(shè)備管理技術(shù)的進(jìn)步
設(shè)備是為生產(chǎn)服務(wù)的,生產(chǎn)工藝決定了設(shè)備應(yīng)該有的能力,但是生產(chǎn)中部分設(shè)備往往不能滿足生產(chǎn),這需要設(shè)備維護(hù)人員的細(xì)心維護(hù)。煉鐵廠以前設(shè)備維修是由檢修廠維護(hù),由于操作和維護(hù)人員屬于兩廠,操作方面不愛護(hù)設(shè)備,在維護(hù)方面沒那么盡心,都是在被動維護(hù)設(shè)備,有問題才來維修。今年煉鐵廠給高爐車間成立了設(shè)備承包班。這種管理制度的改變后,設(shè)備維護(hù)人員屬于高爐管理后,可以經(jīng)??吹骄S護(hù)人員對暫時空閑設(shè)備的檢查和維護(hù),這在以前很難看到。而且操作和維護(hù)人員經(jīng)常交流,有什么問題都能提前解決。成立設(shè)備承包班組后高爐設(shè)備零事故已經(jīng)長達(dá)了8個月了。設(shè)備正常運行給高爐穩(wěn)定順行創(chuàng)造了條件。
5 結(jié)語
(1)高爐原燃料的好壞決定高爐順行的程度,是高爐穩(wěn)順的基礎(chǔ)。
(2)提高操作水平,精心的操作可以把高爐操作得更平穩(wěn)。
(3)按時排盡渣鐵,為高爐穩(wěn)順創(chuàng)造條件。
(4)管理可以降低不必要消耗,得到更好指標(biāo)。
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