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摘 要 對長鋼9號高爐采用打水空料線停爐法修補(bǔ)無冷區(qū)以及復(fù)風(fēng)過程進(jìn)行總結(jié),空料線耗時5小時,實現(xiàn)安全,快速,經(jīng)濟(jì),準(zhǔn)確的目標(biāo)。復(fù)風(fēng)通過對爐溫、堿度、上下部調(diào)劑等實現(xiàn)快速穩(wěn)定恢復(fù),噴涂造襯取得了停爐時間短,爐況恢復(fù)快,高爐指標(biāo)明顯改善。
關(guān)鍵詞 降料面 停爐 噴補(bǔ)造襯 復(fù)風(fēng)
1 概述
長鋼九號高爐有效容積1080m3,20個風(fēng)口,2個鐵口,于2009年6月開產(chǎn),至2016年11月噴補(bǔ)已安全生產(chǎn)7年零3個月。2014年由于無冷區(qū)爐皮溫度高,9月份對該部位進(jìn)行了噴涂造襯,距上次噴補(bǔ)已經(jīng)兩年,噴補(bǔ)料已經(jīng)磨損脫落,爐皮溫度再次升高,爐頂煤氣流分布不穩(wěn)定,煤氣利用率低,高爐指標(biāo)變差,若無冷區(qū)進(jìn)一步侵蝕,高爐安全穩(wěn)定生產(chǎn)受到威脅。2016年11月1日采用空料線打水的方法降料面到指定位置,準(zhǔn)備充分,操作合理,整個降料面過程耗時約5個小時,共耗用70t噴涂料對爐身上部爐墻進(jìn)行噴補(bǔ)造襯。于4日開風(fēng),6日爐況恢復(fù)至正常,歷時60小時,實現(xiàn)了安全快速降料面、順利開爐、快速達(dá)產(chǎn)的目標(biāo)。
2 停爐
2.1 停爐前材料準(zhǔn)備
爐頂備50個1m的鐵皮卷圓筒;J1皮帶側(cè)備水渣20噸,鏟車一臺;風(fēng)口平臺四角各備打水軟管1根(長度約15米);爐喉平臺備45袋水渣、35袋焦炭、約1t廢鋼。
2.2 停爐前操作調(diào)整
(1)提前一個天逐步調(diào)配比為95%(機(jī)燒)+5%(球團(tuán))+5%(生礦)+150kg(螢石);負(fù)荷退至3.90;物理熱≥1480℃,[Si]=0.5-0.7%,爐渣堿度R=1.05-1.13。
(2)提前8小時改全焦冶煉,根據(jù)噴補(bǔ)位置,計劃空料線空間為約370m3,為確保休風(fēng)后凈焦到達(dá)爐腹部位,制定如下休風(fēng)料單,采取單環(huán)布料,布料角度25°。
3 降料面操作
本次降料面,前期采用逐步減風(fēng)控制頂溫的方法,盡量減少向爐內(nèi)的打水量[1];后期通過控制風(fēng)量、風(fēng)溫及打水量控制頂溫,共歷時5小時,雷達(dá)探尺顯示料線10.76m。停風(fēng)后實際觀察,料面剛好露出第十段冷卻壁的凸臺上沿,降到了指定的位置;降料面過程壓量關(guān)系適宜,未出現(xiàn)明顯爆震,未出現(xiàn)管道行程。
3.1 頂溫的控制
綜合考慮料線、風(fēng)量、打水量、爐頂設(shè)備承受能力等來控制頂溫,在350℃左右。
3.2 風(fēng)量風(fēng)壓的控制
風(fēng)量、風(fēng)壓的控制要兼顧多個方面,既要防止因風(fēng)量過大造成管道行程又要不影響降料面進(jìn)程,降料面過程以穩(wěn)定煤氣流為前提,主動控制風(fēng)量水平,避免出現(xiàn)頂壓冒尖現(xiàn)象[2]。本次降料面過程發(fā)生頂壓冒尖現(xiàn)象2次,00:00頂壓突起至85kPa,減風(fēng)200m3/min控制,00:58頂壓突起至65kPa,再次減風(fēng)200m3/min控制。
3.3 煤氣成分的控制
每半小時分析一次爐頂煤氣成分。降料面過程中,爐頂煤氣中H2控制在5%以內(nèi),O2含量控制在0.4%以內(nèi)。
4 噴補(bǔ)作業(yè)
本次噴補(bǔ)采用濕法噴涂工藝。噴補(bǔ)前爐頂布水渣約10t,控制頂溫在170℃左右;向爐內(nèi)扔20個鐵皮桶,防止噴涂反彈料結(jié)殼;用N2對爐襯附著物進(jìn)行清洗;在侵蝕嚴(yán)重的十三段倒扣冷板下沿東南方向約800-1000mm的位置,開孔焊接兩根冷卻棒和7根400mm的螺紋鋼,用以增加噴涂料的附著點(diǎn),改善噴涂效果。噴補(bǔ)用時約7個小時,共用噴涂料70t,無冷區(qū)噴涂厚度約為300-500mm,反彈料約有5-6t,反彈率約為7%-8%左右。
5 開爐
由于休風(fēng)時間較長54小時48分鐘以及噴涂反彈料給本次爐況恢復(fù)帶來很大困難,通過各崗位人員的共同努力,歷經(jīng)60多個小時爐況恢復(fù)正常。
5.1 裝料制度
裝料采用不帶風(fēng)裝料,裝料體積約350m3,裝料至雷達(dá)料線3.9m,布料角度為18°。
復(fù)風(fēng)料礦批12t,負(fù)荷2.2,配比:85%機(jī)燒+15%球團(tuán)+450kg硅石+100kg螢石,布料方式為單環(huán)23°(8),根據(jù)邊緣氣流變化,擴(kuò)大布料角度,隨爐況好轉(zhuǎn)逐漸恢復(fù)礦批、負(fù)荷、布料矩陣。
5.2 造渣制度
實際渣堿度與預(yù)期相差甚小,恢復(fù)過程主要通過調(diào)整硅石量控制渣堿度。
5.3 送風(fēng)制度
采取集中開北鐵口上方兩側(cè)1#、2#、3#、4#、17#、18#、19#、20#共8個風(fēng)口送風(fēng),進(jìn)風(fēng)面積為0.0868m2;,恢復(fù)初期一直使用北鐵口出鐵,綜合考慮風(fēng)量、風(fēng)壓、爐溫和出鐵情況以及風(fēng)口的水溫差,逐步開風(fēng)口加風(fēng)量,控制標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速≤200 Nm/s;開風(fēng)口順序順著南鐵口方向依次開,加快南鐵口附近的爐缸活躍度。
5.4 爐前組織
開風(fēng)前預(yù)先用搗打料將北場貯鐵式大壕變?yōu)楦墒酱蠛荆醚鯕夤軐⒈辫F口燒透,前端約500mm用有水炮泥堵口,后端用低強(qiáng)度炮泥堵好,以便于復(fù)風(fēng)后能夠及時打開鐵口。
開風(fēng)后盡力增加開鐵口次數(shù),活躍鐵口部位爐缸,待南鐵口上方的風(fēng)口捅開后,南場鐵口投入使用,出鐵前期渣鐵分離差不過撇渣器,改走紅渣場,第5次出鐵渣鐵分離較好,過撇渣器。
5.5 爐況恢復(fù)
4日9:08開風(fēng),雷達(dá)料線3.9m,初始風(fēng)量920m3/min,風(fēng)壓70KPa,標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速177 Nm/s,壓量關(guān)系適宜;反彈料下達(dá)后,渣中Al2O3含量21.19%,壓量關(guān)系偏緊,風(fēng)量萎縮,間歇性發(fā)生4次塌料,最深塌至雷達(dá)料線5.58米;反彈料排出后,壓量關(guān)系好轉(zhuǎn),頂溫逐漸升高;集中開風(fēng)口開風(fēng),南北料線偏尺最大達(dá)2米,煤氣分布不均,四點(diǎn)頂溫相差較大,雷達(dá)料線周期性滑尺,至23:00左右南北料線基本一致,煤氣分布改善,利用率提高,爐況基本恢復(fù)正常。
6 效果
6.1 噴補(bǔ)效果
此次噴補(bǔ)無冷區(qū)圓周方向噴涂厚度約為300-500mm左右,厚度均勻,表面基本平滑。高爐復(fù)風(fēng)后測量無冷區(qū)爐殼溫度,基本維持在40-50℃,較噴補(bǔ)前120-150℃,爐殼溫度下降明顯,取消爐殼外部打水。
6.2 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)改善
噴涂后,高爐焦比、燃料比明顯下降,噴涂前后指標(biāo)對比如表6所示。
6.3 高爐上部氣流分布改善
高爐噴涂后,上部爐型近似于新開爐爐型,煤氣三次分布趨于合理,高爐邊緣氣流容易控制,中心氣流穩(wěn)定。
7 總結(jié)
本次降料面過程用時約5h,料線成功降到了目標(biāo)值10.76m;噴補(bǔ)采用濕法噴涂工藝,作業(yè)效果良好,用時約7h,反彈率約為7%-8%,噴補(bǔ)后爐型基本規(guī)整平滑?;謴?fù)爐況歷時60個小時,復(fù)風(fēng)雖然時間較長,但復(fù)風(fēng)過程中沒有出現(xiàn)爐況的反復(fù),風(fēng)口化損減少,主要經(jīng)驗總結(jié)如下:
(1)在2014年9月11日的噴補(bǔ)開風(fēng)經(jīng)驗基礎(chǔ)上,改變了開風(fēng)口方式,采取集中開北鐵口上方8個風(fēng)口,形成小冶煉區(qū),單鐵口出鐵,較上次風(fēng)口損壞減少7個。與上次噴補(bǔ)對比如下表7:
(2)復(fù)風(fēng)前期,充分考慮到反彈料和水渣的影響,渣堿度R2=1.07-1.09,確保反彈料順利排出,渣鐵流動性較好,利于盡早加風(fēng),同時有利于減輕爐前勞動強(qiáng)度,及時排凈渣鐵。
(3)休風(fēng)時間長,復(fù)風(fēng)有意識放慢開風(fēng)口加風(fēng)速度,充分考慮爐溫、爐前出鐵、爐內(nèi)壓量關(guān)系以及風(fēng)口水溫差和周圍工作狀況,控制風(fēng)速≤200 Nm/s,避免了爐況的反復(fù)波動和風(fēng)口化損。
空料線降料面噴涂造襯是第二次在長鋼1000m3級高爐的應(yīng)用,目前國內(nèi)多數(shù)操作都將料面降到風(fēng)口水平,長鋼9號高爐將料面降至爐身中下部,噴涂后爐型趨于圓滑規(guī)整,爐況順行,經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)明顯改善,效益顯著。
8 參考文獻(xiàn)
[1] 張賀順.首鋼2號高爐空料線降料面實踐[J].煉鐵,2007,26(3):16-18.
[2] 黃澤文,王加山.韶鋼7號高爐2200m3降料面操作實踐[J].煉鐵,2009,28(4):16-18.
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