久久久久成人香蕉网站|天堂精品大全一区|玖玖资源av在线|伊人自拍日本视频|日韩中文字幕免费观看|91国内精品久久久久|亚洲成人一区二区|不卡无码福利视频|亚洲中文字幕va亚洲无码视频不卡|久草首页免费电影

中國煉鐵網(wǎng)歡迎您!

中國煉鐵網(wǎng)

當(dāng)前位置: 主頁 > 技術(shù)文摘庫 >

本鋼北營新1#高爐長期休風(fēng)爐況恢復(fù)實踐

時間:2019-03-14 09:29來源:北營煉鐵廠新1#高爐作業(yè)區(qū) 作者:黃 波 點擊:
摘 要:本文對本鋼北營新1#高爐2017年11月1日長達(dá)8.5天(204小時)長期休風(fēng)的爐況恢復(fù)過程操作得失進(jìn)行了總結(jié)。包括做好休風(fēng)前的準(zhǔn)備工作,休風(fēng)期間的注意事項,復(fù)風(fēng)恢復(fù)過程中爐內(nèi)
  • 摘  要:本文對本鋼北營新1#高爐2017年11月1日長達(dá)8.5天(204小時)長期休風(fēng)的爐況恢復(fù)過程操作得失進(jìn)行了總結(jié)。包括做好休風(fēng)前的準(zhǔn)備工作,休風(fēng)期間的注意事項,復(fù)風(fēng)恢復(fù)過程中爐內(nèi)操作原則,復(fù)風(fēng)初期爐外生產(chǎn)組織的重點等方面工作,從而實現(xiàn)長期休風(fēng)后高爐爐況的快速恢復(fù)達(dá)產(chǎn)。

    關(guān)鍵詞:長期休風(fēng),爐況恢復(fù)

    本鋼北營新1#高爐是由中冶京城設(shè)計,有效容積3200m3,共設(shè)有4個鐵口,32個風(fēng)口,采用串罐無料鐘爐頂,配置三座旋切頂燃式熱風(fēng)爐和兩座預(yù)熱爐。于2012年11月6日投產(chǎn),2017年投產(chǎn)5年多后,熱風(fēng)爐熱風(fēng)出口三岔口部位磚襯脫落嚴(yán)重,使得該部位外皮溫度長期超高,存在重大安全生產(chǎn)隱患,也制約了高爐的強化冶煉以及降成本工作,年中在計劃季休時對該部位進(jìn)行了兩次澆注耐材和灌漿處理,但并非根本解決之道,集團(tuán)公司根據(jù)實際情況,決定利用高爐年休機會,定于2017年11月1日計劃休風(fēng)8.5天,對該部位進(jìn)行扒磚重砌,從根本上排除隱患。本文總結(jié)了此次計劃休風(fēng)204小時后高爐爐況的快速恢復(fù)過程。

    1 高爐休風(fēng)前狀態(tài)

    休風(fēng)前高爐爐況穩(wěn)定順行,高爐休風(fēng)前運行狀況如下:

    風(fēng)量5350 m3/min,風(fēng)壓0.380 MPa,頂壓0.220Mpa,富氧率4.5%,風(fēng)溫1200℃,煤氣利用率45.2%;礦批90t,焦批18.3t,負(fù)荷4.918;利用系數(shù)2.5 t/m3?d,煤比150 kg/t。

    2 休風(fēng)前及休風(fēng)期間高爐處置措施

    2.1 休風(fēng)料處理

    正確選擇封爐料總焦比是保證開爐后爐缸熱量充足、加速殘留渣鐵熔化及出鐵出渣的關(guān)鍵。1#高爐從爐容及考慮封爐期較長出發(fā),封爐總焦比定為1.2t/t.Fe。

    2.1.1 休風(fēng)料負(fù)荷調(diào)整

    10月30日夜班22:00開始上休風(fēng)料,爐腹、爐腰及爐身下部全部填充凈焦,爐身中上部裝輕負(fù)荷料,并在后期加入兩段凈焦,全爐共計加凈焦704t,輕負(fù)荷料礦批重減至68t,焦批加至22噸,焦比由正常生產(chǎn)時的355.4kg/t提高到538.6 kg/t,并減少焦丁配量1t/批,全爐焦比1.18t/t.Fe。休風(fēng)料見表1

    blob.png

    2.1.2 休風(fēng)料堿度調(diào)整

    休風(fēng)前以【si】0.4%,爐渣堿度為1.28倍調(diào)整堿度,休風(fēng)料預(yù)計【si】2.5%,爐渣堿度為1.0倍調(diào)整堿度。

    2.2 休風(fēng)期間高爐保溫措施

    為最大限量減少爐缸熱量損失,高爐采取以下保溫措施:(1)休風(fēng)后立即卸下32個風(fēng)口小套,進(jìn)行徹磚封堵全部風(fēng)口;(2)第一時間更換漏水風(fēng)口,十字測溫停水,并且兩小時檢查一次冷卻設(shè)備,杜絕漏水入爐。(3)優(yōu)先安排爐頂設(shè)備的檢修,檢修完成后及早關(guān)爐頂大門。(4)休風(fēng)兩小時后將Ⅰ系、Ⅱ系、高壓水各停一臺泵,高壓水壓由1.06 Mpa→0.61Mpa,Ⅰ系水壓由0.63 Mpa→0.5Mpa,Ⅱ系水壓由0.67 Mpa→0.45Mpa,其水流量變化情況見表2,最大限度減少爐缸熱量流失。(5)風(fēng)口安裝選擇在復(fù)風(fēng)前最后一天作業(yè)。

    blob.png

    2.3 復(fù)風(fēng)前的準(zhǔn)備工作

    2.3.1 做好設(shè)備調(diào)試工作

    做好檢修設(shè)備項目的驗收工作及送風(fēng)前的設(shè)備試運轉(zhuǎn),確保設(shè)備的可靠性,避免二次休風(fēng)及減風(fēng),延緩爐況恢復(fù)或者惡化爐況的現(xiàn)象發(fā)生,為加快爐況的恢復(fù)創(chuàng)造了條件。

    2.3.2 做好爐前出鐵的準(zhǔn)備工作

    送風(fēng)前準(zhǔn)備好工具、河沙、鉤機等機械設(shè)備,復(fù)風(fēng)后考慮爐溫高,渣鐵物理熱差,加上風(fēng)少壓低,渣鐵流動性極差,爐前只用1場鐵口出鐵,將1場主溝砸制旱溝,溝底填充一定量的焦粉,根據(jù)風(fēng)量恢復(fù)情況及渣鐵流動性改善狀況轉(zhuǎn)為1場、3場兩鐵口交替出鐵。

    3復(fù)風(fēng)操作

    3.1 風(fēng)口布置情況

    11月9日19:45復(fù)風(fēng),堵12個風(fēng)口,送風(fēng)風(fēng)口面積0.2575㎡。

    3.2 恢復(fù)過程

    11月9日19:45送風(fēng),風(fēng)量1500m3/min,風(fēng)壓50kpa,風(fēng)溫800℃,20:30開始走尺,22:00加風(fēng)至2000 m3/min,23:50開第一次鐵口,鐵口空吹,隨即堵口,0:44再次打開鐵口,出鐵7噸,未見渣,而后按堵口后間隔一小時左右開鐵口一次,連續(xù)三次均未見渣,至10日早8:00第五次出鐵開始出渣,見渣后開始開風(fēng)口加風(fēng),第一次開鄰近1場鐵口的兩個26#、32#風(fēng)口,風(fēng)量加至2500 m3/min ,而后每兩小時左右捅開兩個風(fēng)口,圍繞1場鐵口先后依次捅開1#、25#、16#、24#、2#、17#風(fēng)口,并隨開風(fēng)口相應(yīng)恢復(fù)對應(yīng)風(fēng)量, 保持風(fēng)速在220m/s左右,至10日15時,風(fēng)量恢復(fù)到4400 m3/min,16時,渣鐵物理熱得到改善,第一次開3場鐵口出鐵,之后出鐵改為1場、3場交替正常出鐵,17時,捅開3場上方10#風(fēng)口,并恢復(fù)富氧量7000 m3/h,并隨渣鐵排放正常,每兩小時捅開一個風(fēng)口,至21時捅開8#風(fēng)口,風(fēng)量恢復(fù)至5000 m3/min,富氧量10000 m3/h,至此,1#高爐在計劃停風(fēng)8.5天,送風(fēng)25小時左右,順利恢復(fù)爐況,兩天后,捅開最后一個風(fēng)口,開始強化冶煉。風(fēng)量恢復(fù)各操作參數(shù)趨勢見圖1,復(fù)風(fēng)后出鐵出渣情況見表3:

    blob.png

    3.3 負(fù)荷處理及爐溫變化

    送風(fēng)后保持休風(fēng)料各物料批重,5批后將焦批減至18.3t/批,焦比降為450Kg/t,20批后礦批增加到75t/批,焦比恢復(fù)到410Kg/t,40批后礦批增加到80t/批,焦比恢復(fù)到380Kg/t ,60批后礦批恢復(fù)到85t/批,負(fù)荷恢復(fù)到休風(fēng)前狀態(tài)。其送風(fēng)后前8次鐵爐溫及渣鐵物理熱情況見表4:

    blob.png

    4 幾點總結(jié)

    長期休風(fēng)復(fù)風(fēng)順利與否同休風(fēng)爐料的焦比選擇和凈焦安排有直接關(guān)系。因此,高爐長期休風(fēng)時,休風(fēng)料的成分、物化性能、裝料順序等方面都要謹(jǐn)慎,要以開爐送風(fēng)容易,保證爐缸熱量恢復(fù)為目的。本次休風(fēng)料凈焦分兩段裝入,第一段凈焦裝至風(fēng)口上方爐腹部位,接一段輕料后再裝入一段凈焦,有利于復(fù)風(fēng)初期保證料柱的透氣性,避免過早生成熔渣,為恢復(fù)風(fēng)量,爐缸補充熱量創(chuàng)造條件。

    復(fù)風(fēng)前期較長一段時間,爐內(nèi)操作要與爐前操作緊密配合。復(fù)風(fēng)初期,爐溫高,爐缸嚴(yán)重虧熱,渣鐵物理熱不足,渣鐵流動性極差,加之渣鐵量少,爐內(nèi)操作必須以爐前操作為指導(dǎo),控制好風(fēng)量,不可僅考慮爐內(nèi)參數(shù)而過早過急過大恢復(fù)風(fēng)量,以保證恢復(fù)過程中涼渣涼鐵及時排出,待爐缸熱量得到補充,渣鐵流動性改善后,爐前可以按需隨時出渣出鐵時,可以隨開風(fēng)口加快風(fēng)量恢復(fù)節(jié)奏。

    負(fù)荷的恢復(fù)前期幅度可大一些,調(diào)整周期要稍長一點,保證恢復(fù)過程中下放爐溫時爐況的平穩(wěn)過渡,避免出現(xiàn)爐溫大幅下行,爐缸熱量積蓄不足,造成恢復(fù)時發(fā)生連續(xù)塌料等事故,焦批較大的可以先恢復(fù)焦批,保持原來較小礦批不變,后期隨著風(fēng)量的恢復(fù),再做礦批上的恢復(fù)加重負(fù)荷。

    本次休風(fēng)爐渣堿度選擇過低,雖有利于改善渣鐵的流動性,但使得恢復(fù)過程中長時間內(nèi)出現(xiàn)高溫高硫鐵水,給鋼廠生產(chǎn)及魚雷罐的運行帶來一定困難。此點可以在休風(fēng)料中做適當(dāng)修正,也可以在復(fù)風(fēng)后恢復(fù)負(fù)荷時作出快速調(diào)整,兼顧爐況順行的同時考慮脫硫要求,減少恢復(fù)爐況期間的高硫生鐵量。

    參考文獻(xiàn)

    [1] 王筱留. 高爐生產(chǎn)知識問答[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2005.146—147.

    [2] 朱苗勇. 現(xiàn)代冶金學(xué) [M],北京:冶金工業(yè)出版社,2005,32-41.

    (責(zé)任編輯:zgltw)
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔線----------------------------
織夢二維碼生成器