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邯鋼7號(hào)高爐開(kāi)爐技術(shù)進(jìn)步

時(shí)間:2019-03-13 10:20來(lái)源:河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼公司 作者:班耀斌 朱建勇 點(diǎn)擊:
摘 要:河鋼邯鋼7#高爐,2017年11月停爐,2018年4月2日點(diǎn)火開(kāi)爐,在出現(xiàn)兩次設(shè)備事故休風(fēng)的情況下,實(shí)現(xiàn)7天達(dá)產(chǎn),煤比100kg/t以上,取得一定的技術(shù)進(jìn)步,開(kāi)爐以來(lái)保持利用系數(shù)2.6以上
  • 摘  要:河鋼邯鋼7#高爐,2017年11月停爐,2018年4月2日點(diǎn)火開(kāi)爐,在出現(xiàn)兩次設(shè)備事故休風(fēng)的情況下,實(shí)現(xiàn)7天達(dá)產(chǎn),煤比100kg/t以上,取得一定的技術(shù)進(jìn)步,開(kāi)爐以來(lái)保持利用系數(shù)2.6以上,實(shí)現(xiàn)了開(kāi)爐的快速達(dá)產(chǎn)和穩(wěn)定順行。

    關(guān)鍵詞:高爐;技術(shù); 進(jìn)步

    邯鋼7號(hào)高爐是從德國(guó)克虜伯公司引進(jìn)的二手設(shè)備,原有1700m3擴(kuò)容為2000 m3,2000年第一代爐役,第二代爐役于2008年7月投產(chǎn)至今,在2018年邯鋼煉鐵部7高爐受環(huán)保取暖期限產(chǎn)、爐缸西南側(cè)侵蝕加劇影響(停爐后發(fā)現(xiàn)殘厚僅90mm),于2017年11月23日停爐小修。

    本次小修項(xiàng)目主要包括改建出鐵場(chǎng)除塵系統(tǒng);新建單矩形出鐵場(chǎng)及風(fēng)口平臺(tái),出鐵場(chǎng)平臺(tái)平坦化;高爐本體東北側(cè)冷卻壁更換;爐頂上料系統(tǒng)料罐更換;爐缸西南側(cè)碳磚局部更換;熱風(fēng)爐全程保溫。于2018年3月21日19時(shí)16開(kāi)始點(diǎn)火烘爐,4月2日22:16送風(fēng)開(kāi)爐,實(shí)現(xiàn)了5天達(dá)產(chǎn),8天煤比110kg/t以上。

    1 烘爐和試壓情況

    1.1 烘爐情況

    烘爐主要按照高爐烘爐方案中的烘爐曲線和溫升標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,3月22日8:16高爐進(jìn)入300℃恒溫階段,3月23日14:16后進(jìn)入450度恒溫階段,其中25日9:00-14:43高爐受環(huán)保影響休風(fēng)。

    1.2 試壓情況

    3月29日高爐試壓試漏,對(duì)熱風(fēng)爐、高爐本體和煤氣除塵系統(tǒng)進(jìn)行試壓檢漏。以爐頂壓力為準(zhǔn),最高檢漏壓力190KPa,風(fēng)量控制在1000-1700m3/min。充壓范圍起始于放風(fēng)閥,經(jīng)過(guò)冷風(fēng)管道、混風(fēng)管道、混風(fēng)大閘、混風(fēng)調(diào)節(jié)閥、熱風(fēng)總管、熱風(fēng)圍管、高爐、爐頂煤氣上升管和下降管、重力除塵器、荒煤氣管道,布袋除塵、截止于煤氣除塵布袋眼睛閥。由于重力除塵2.8m眼睛閥保壓差,與以往高爐本體試壓不同,為預(yù)防熱空氣進(jìn)入布袋除塵,在試壓撿漏前兩小時(shí),要求布袋通氮?dú)?,高爐關(guān)閉爐頂放散,爐頂通氮?dú)狻?/span>

    2 開(kāi)爐過(guò)程介紹

    2.1 裝料情況

    3月29日高爐陸續(xù)將干焦炭、燒結(jié)礦、螢石、灰石、錳礦、硅石按計(jì)劃裝入高爐指定料倉(cāng)中,30日20:00加15.8鋪底焦,31日凌晨加16t鋪底焦,31日21:15木柴、吹管裝完,21:50--23:34加凈焦(228t),2#探尺18.7m,人工實(shí)測(cè)18.45m,0:10-1:45空焦A(1-14),9:07空焦B(15-27批)+2批(28.29批),4月2日14:00開(kāi)始裝負(fù)荷料,負(fù)荷料入爐前高爐實(shí)測(cè)料流軌跡,重新調(diào)整布料矩陣,實(shí)際入爐布料矩陣見(jiàn)下表。裝料過(guò)程測(cè)量了料罐的有效料流開(kāi)度,測(cè)量了布料最大角度,對(duì)計(jì)劃布料最大角度進(jìn)行修正49°改為43°。

    2.2開(kāi)風(fēng)口、出鐵情況

    4月2日22:16送風(fēng)開(kāi)爐,堵8個(gè)風(fēng)口,其中26#、27#風(fēng)口為¢120*525風(fēng)口,其余的風(fēng)口為¢120*500風(fēng)口,送風(fēng)面積0.2260㎡ 。開(kāi)爐熱量恢復(fù)較快,第5爐鐵物理熱達(dá)到1500℃以上,渣鐵流動(dòng)性良好,第一爐鐵使用水沖渣。

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    3 存在的主要問(wèn)題

    1)5日6:30風(fēng)口全開(kāi),15:00風(fēng)量加至4000m3/min,中班20:30,全焦比降至420kg/t,煤比80kg/t,礦批加至50t,爐況基本恢復(fù)正常。

    2)6日13:38—17:30(北料車(chē)后輪軸承壞)無(wú)計(jì)劃休風(fēng) ,虧料線8.19m,堵4個(gè)風(fēng)口,加凈焦30t,加焦比40kg/t,由于慢風(fēng)時(shí)間長(zhǎng),送風(fēng)后爐涼(硅素1.0,熱量?jī)H1310℃左右),渣鐵難流, 8日19:50風(fēng)口全開(kāi),9日日產(chǎn)5022.3t,延長(zhǎng)開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)進(jìn)程。

    3)本次開(kāi)爐過(guò)程中爐外事故偏多,影響爐況恢復(fù)進(jìn)程:(1)、4日2:28—2:58,北場(chǎng)第一次開(kāi)口,渣跑大流,高爐被迫未來(lái)風(fēng)堵口。(2)、4日22:40—23:39北場(chǎng)出鐵過(guò)程中鐵溝漏,被迫未來(lái)風(fēng)堵口。(3)、5日2:54—6:25北場(chǎng)出鐵末期渣溝漏。

    4)5日10:50發(fā)現(xiàn)槽下焦丁稱零點(diǎn)跑(零點(diǎn)顯示-900kg),料制?;兀笈袛嚅_(kāi)爐初期卡料造成焦丁稱跑,影響焦比30kg/t,造成焦丁吃空,高爐配焦炭補(bǔ)焦丁,每批少補(bǔ)900kg/t焦丁,造成高爐氣流、爐溫波動(dòng)。

    5)6日13:38—17:30卷?yè)P(yáng)北料車(chē)后輪軸承壞造成高爐休風(fēng)、灌渣、送風(fēng)爐涼。

    4 結(jié)語(yǔ)

        本次開(kāi)爐開(kāi)爐方案準(zhǔn)備了4版,開(kāi)爐嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)爐方案的節(jié)點(diǎn)計(jì)劃,爐況恢復(fù)過(guò)程基本順利。

    1)開(kāi)爐方案準(zhǔn)備充分,是高爐實(shí)現(xiàn)高爐開(kāi)爐初期爐況穩(wěn)定的基礎(chǔ),是高爐快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效的保障。

    2)高爐開(kāi)爐初期的爐況恢復(fù),主要取決于設(shè)備保障能力,即開(kāi)爐就是開(kāi)設(shè)備,不考慮設(shè)備休風(fēng),高爐可實(shí)現(xiàn)3天達(dá)產(chǎn)。

    3)開(kāi)爐初期,高爐爐缸熱量沒(méi)有貯備充足,開(kāi)爐初期休復(fù)風(fēng),必須保守重視,避免出現(xiàn)爐涼事故。

    4)邯鋼七高爐開(kāi)爐基本順利,在出現(xiàn)兩次設(shè)備事故休風(fēng)的情況下,實(shí)現(xiàn)7天達(dá)產(chǎn),煤比100kg/t以上,取得一定的技術(shù)進(jìn)步。


    (責(zé)任編輯:zgltw)
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