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本鋼北營新2號高爐操作技術(shù)進步

時間:2019-02-23 11:02來源:北營煉鐵廠新2爐作業(yè)區(qū) 作者:李 杰 王光亮 孫 點擊:
摘 要:本鋼北營新2號高爐是北營煉鐵廠置換產(chǎn)能新建的第二座大型高爐,開爐后由于受原燃料條件所限,爐況穩(wěn)定性一般,平均生產(chǎn)指標較低。2015年末,通過把控原燃料質(zhì)量、合理控
  • 摘  要:本鋼北營新2號高爐是北營煉鐵廠置換產(chǎn)能新建的第二座大型高爐,開爐后由于受原燃料條件所限,爐況穩(wěn)定性一般,平均生產(chǎn)指標較低。2015年末,通過把控原燃料質(zhì)量、合理控制高爐各項操作制度后,高爐爐況得到明顯好轉(zhuǎn),并且高爐生產(chǎn)指標持續(xù)上升:截止2016年8月,實現(xiàn)高爐一氧化碳利用率48.5%~49.5%、燃料比518kg/t、高爐利用系數(shù)2.43以上的良好成績。

    關(guān)鍵詞:高爐,原燃料,一氧化碳利用率,燃料比,利用系數(shù)

    1 前言

    本鋼北營新2#高爐公稱容積3200m3,設(shè)有4個鐵口,32個風口,采用盧森堡PW串罐無料鐘爐頂裝料設(shè)備等十幾項國內(nèi)外煉鐵新技術(shù)、新工藝,于2014年7月26日開爐。開爐后,由于所用燒結(jié)礦和焦炭質(zhì)量存在階段性下降及不穩(wěn)現(xiàn)象,導致高爐爐況順行在一定程度上受到限制,生產(chǎn)指標較低,能耗較高。截至2015年末,為了實現(xiàn)高爐長期穩(wěn)定順行以及獲得良好的生產(chǎn)指標,對高爐原燃料質(zhì)量進行嚴格管控,并結(jié)合之前高爐主要參數(shù)進行分析、總結(jié),優(yōu)化高爐各項操作制度,使高爐實現(xiàn)長期穩(wěn)定順行,同時生產(chǎn)指標得到有效改善。

    2 開爐后主要生產(chǎn)指標

    根據(jù)對高爐爐況調(diào)整、優(yōu)化的時間,總結(jié)起來可分為三個階段:第一階段為基準期:2014年8月至2015年11月;第二階段為調(diào)整期:2015年12月至2016年1月;第三階段為優(yōu)化期:2016年2月至2016年7月,各階段生產(chǎn)指標見表1。

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    3 高爐穩(wěn)定生產(chǎn)技術(shù)措施

    3.1強化原燃料質(zhì)量管理

    3.1.1 穩(wěn)定爐料結(jié)構(gòu),提高入爐品位

    2015年初,400㎡燒結(jié)機投入生產(chǎn),新2號高爐燒結(jié)礦供料緊張情況得到緩解,由原有300㎡燒結(jié)機供料,改為以360㎡燒結(jié)為主,配吃部分300㎡燒結(jié)礦,但受燒結(jié)礦產(chǎn)能影響,300㎡燒結(jié)礦配吃比例波動較大,綜合入爐品位不穩(wěn)。2015年末,隨著燒結(jié)系統(tǒng)的不斷改進,產(chǎn)能增加,300㎡燒結(jié)礦配吃比例實現(xiàn)穩(wěn)定控制15%~20%之間,使高爐綜合入爐品位由原57.00%~58.00%穩(wěn)定至58.0%~58.50%之間,階段性實現(xiàn)59.00%。

    3.1.2 加強篩分,減少入爐粉末

    首先,定期檢測和及時控制原燃料的T/H值,滿足篩分要求,其中焦炭控制70~80t/h,燒結(jié)礦控制200~240t/h,球團礦160~200t/h,這樣不僅可以降低高爐入爐粉末,同時可以監(jiān)控原燃料質(zhì)量;其次,強化篩網(wǎng)使用、更換及檢查制度,礦焦篩要根據(jù)使用壽命定期更換,并加強巡檢,對堵篩或斷齒及時處理,提高篩分效果,確保原燃料粒級穩(wěn)定,降低入爐粉末量。

    3.1.3 加強原燃料質(zhì)量跟蹤

    原料方面:對于入爐前的燒結(jié)礦,要求每隔兩小時進行一次質(zhì)量分析,主要查看燒結(jié)礦品位、堿度以及FeO變化情況,以便及時調(diào)整四燒、五燒配比,穩(wěn)定爐況;燃料方面:要求每隔12小時對焦炭質(zhì)量進行一次全分析,重點關(guān)注CSR變化,若低于65%,則要求技術(shù)科對焦炭再次檢測,以便確認焦炭質(zhì)量實際變化情況,并及時調(diào)整裝料制度,穩(wěn)定中心氣流,確保高爐穩(wěn)定順行。

    3.2優(yōu)化高爐操作制度

    3.2.1 熱制度

    熱制度是高爐生產(chǎn)的生命線,是高爐長期保持順行的基礎(chǔ)條件,合理的熱制度控制,有利于改善高爐爐缸活躍性以及渣鐵流動性等。新2號高爐在爐況調(diào)整期要求高爐在滿足合理壓差的同時,確保爐溫穩(wěn)定控制在0.45%~0.55%之間,PT 控制1500±10℃,以便改善爐缸活躍性。

    2016年3月,爐況順行程度明顯好轉(zhuǎn),爐芯溫度由560℃上升至580℃(如圖1所示),爐缸活躍性增強,并且爐溫穩(wěn)定率實現(xiàn)上升10%。此時,考慮高爐爐缸活躍性以及爐況運行狀態(tài),綜合分析,新2號高爐已經(jīng)具備低硅冶煉條件,所以,決定于同年4月份將爐溫降低0.10%,控制0.35%~0.45%之間,PT控制 1500±10℃。

    3.2.2 裝料制度

    布料矩陣是高爐裝料制度中的核心調(diào)劑手段,也是高爐上部調(diào)劑的重點。確定一種合理的布料矩陣應根據(jù)原燃料條件、高爐內(nèi)型以及高爐操作水平等因素,并且其形成的基礎(chǔ)布料矩陣應該是穩(wěn)定的,即使外圍條件發(fā)生變化,也是在基礎(chǔ)布料矩陣上進行微調(diào),比如中心加焦比例、邊緣負荷、中心負荷等。

    新2號高爐在開爐初期,因受原燃料條件限制,采用中心加焦布料模式,雖爐況順行較好,但燃料比偏高。2014年12月,400㎡燒結(jié)機投入生產(chǎn),新2號高爐燒結(jié)礦供料緊張情況得到緩解,同時結(jié)合北營降耗攻關(guān)要求,決定采用“平臺+漏斗”布料模式,調(diào)整初期高爐各項生產(chǎn)指標得到穩(wěn)定提升,但“平臺+漏斗”布料模式對原燃料波動適應能力較差,不能滿足高爐長期穩(wěn)定順行要求。

    2016年3月,為進一步強化生產(chǎn)指標,在調(diào)整期布料矩陣的基礎(chǔ)上,通過在生產(chǎn)實踐中不斷地對高爐主要參數(shù)進行總結(jié)、分析,最終確定新2爐礦批在83t~89t,焦批18t條件下的布料矩陣主要參數(shù):焦炭控制料線1.3m時,焦炭平臺寬度1.50m~1.60m,占半徑比例33.3%~35.6%,最大角距離爐墻0.2m~0.3m,焦角差11.5°;礦石控制料線1.5m時,礦石平臺寬度1.1m~1.2m,占半徑比例24.4%~26.7%,最大角距離爐墻0.05m~0.15m,礦角差8.5°,邊緣負荷8.5~9.5,中心負荷1.30~1.55。并根據(jù)原燃料質(zhì)量變化對邊緣及中心負荷進行微調(diào),控制好焦、礦平臺寬度,穩(wěn)定料面,防止中心氣流受阻。

    3.2.3 送風制度

    新2爐高爐風口為32個,風口面積由原0.3997m2,調(diào)整至目前0.4137m2,其中21個φ130mm風口,11個φ125mm風口,風口長度由原610mm和580mm調(diào)整為16個643mm、16個610mm。在現(xiàn)有原燃料及各項制度的匹配下,標準風速220m/s~230m/s,實際風速245m/s~255m/s,鼓風動能12000 kg.m/s左右,理論燃燒溫度2200℃~2300℃,爐缸初始煤氣流分布合理,爐缸活躍。

    另外,在風量調(diào)劑方面,遵循以壓差為中心思想,以K值為操作依據(jù),合理調(diào)節(jié)風量,目前風量基本控制在5500m3/min左右,壓差155kpa~160kpa,k值2.7~3.0之間,穩(wěn)定性較好。在風溫控制方面,新2爐結(jié)合理論燃燒溫度控制及燃料比攻關(guān)要求,目前風溫控制1220℃。

    3.2.4 冷卻制度

    新2爐冷卻壁本體系統(tǒng)由軟水Ⅰ系供水,沿本體縱向分為三個冷卻區(qū)域:一區(qū):爐缸(1-5段光面冷卻壁)、二區(qū):爐腹、爐腰和爐身下部(6-9段銅冷卻壁)單獨供水;三區(qū):爐身中上部(10-16段鑄鐵冷卻壁),隨冶煉強度的提高,爐體熱負荷增大,通過調(diào)整旁通閥開度,平衡水量。爐底、風口大套、中套由由軟水Ⅱ系供水。

    通過控制水泵站的風扇及噴淋泵的數(shù)量控制Ⅰ系進水溫度:34℃~36℃,壓力0.65Mpa,流量8500m3/h;Ⅱ系進水溫度:26℃~28℃,壓力0.65Mpa,流量1650m3/h;高壓水進水溫度23℃~25℃,壓力1.0Mpa,流量2100m3/h。

    3.2.5 出渣鐵制度

    新2爐共有4個鐵口,采取兩用兩備制度,交叉鐵口出鐵。在鐵口維護方面,嚴格控制打泥量,保證鐵口深度3.5m~3.8m之間;渣鐵排放控制方面,堅持無間隔出鐵,出鐵時間控制在2.5h~3.0h之間,且40分鐘出鐵鐵口不見渣則立即打開另一鐵口,防止因虧渣而影響高爐順行,總體控制效果顯著。

    3.3 強化操作人員技術(shù)水平

    為了更好的維護高爐生產(chǎn),提升高爐操作人員業(yè)務水平,新2爐車間每月均對高爐操作人員進行考核,其中包括理論知識競賽、高爐實際操作競賽、觀察生鐵成分競賽等等,通過以上考試,對考核結(jié)果優(yōu)秀的人員進行獎勵,有效帶動了車間員工的學習熱潮。

    4 結(jié)語

    本鋼北營新2爐通過合理應用現(xiàn)有原燃料條件,采取與原燃料條件相適應的各項操作制度,并提升操作人員業(yè)務水平,實現(xiàn)新2爐長期穩(wěn)定順行,而且各項經(jīng)濟技術(shù)指標得到很大提升,總體效果顯著。

    參考文獻

    [1] 王筱留.高爐生產(chǎn)知識問答.北京,冶金工業(yè)出版社,2008

    (責任編輯:zgltw)
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