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在深入推進(jìn)“提檔升級”攻關(guān)中,河鋼宣鋼煉鐵事業(yè)部緊密結(jié)合實際,創(chuàng)新管理模式,使能耗呈階梯狀下降。剛剛過去的2017年,該事業(yè)部在節(jié)水、節(jié)電項目上“淘金”達(dá)314萬余元,從“能耗大戶”變?yōu)椤肮?jié)能先鋒”。
應(yīng)用新技術(shù) 降服“電老虎”
煉鐵工序作為冶金長流程中的核心工序之一,素有“電老虎”之稱。為將節(jié)能措施真正落到實處,該事業(yè)部首先從降服“電老虎”入手。
實施避峰運行是該事業(yè)部緩解電力供應(yīng)緊張的有效措施,更是降低生產(chǎn)成本、實現(xiàn)挖潛增效的重要舉措。在實際生產(chǎn)中,該事業(yè)部對3臺負(fù)荷總量約為7810千瓦的中速磨,重新制定了可量化的運行管理模式,根據(jù)料位及噴煤量情況實施錯峰運行。在具體工藝操作中,該事業(yè)部還強化了設(shè)備管理,在停機階段全力組織好設(shè)備檢修與維護(hù),為谷時生產(chǎn)提供保障,確保每臺中速磨生產(chǎn)期間達(dá)到最高臺時產(chǎn)量,節(jié)電效益凸顯。
與此同時,該事業(yè)部還把節(jié)電新技術(shù)作為突破口,努力向高新節(jié)電技術(shù)要效益。高壓變頻調(diào)整是使節(jié)電效果顯著的新技術(shù),一直以來,該事業(yè)部在生產(chǎn)實踐中不斷完善、普及變頻技術(shù)的使用,目前已在各高爐爐前的除塵風(fēng)機安裝高壓變頻器,結(jié)合爐前出鐵作業(yè)和堵口作業(yè)工作特點,充分利用高壓變頻器和液力偶合器的調(diào)整作用,按照高爐的出鐵時間及時調(diào)整負(fù)荷。通過采用高壓變頻調(diào)整新技術(shù),該事業(yè)部爐前除塵耗電平均減少了20%。
在抓好大設(shè)備“大”節(jié)電的同時,該事業(yè)部還進(jìn)一步抓好常明燈等“小”節(jié)電管理。在日常節(jié)電管理中,該事業(yè)部注重從細(xì)節(jié)之處抓節(jié)電,特別是針對過去停產(chǎn)檢修期間用電規(guī)定較為模糊的情況進(jìn)行了量化規(guī)定。例如,該事業(yè)部要求皮帶系統(tǒng)2個小時以上的檢修,凡與之相匹配的設(shè)備全部停止運行;燒結(jié)、球團(tuán)工序所使用的500千瓦以上的風(fēng)機,停產(chǎn)檢修3小時以內(nèi),風(fēng)機必須進(jìn)行關(guān)風(fēng)作業(yè),超過3小時的檢修項目必須進(jìn)行停風(fēng)機作業(yè),并且生產(chǎn)前啟動風(fēng)機時間不得大于半小時。另外,該事業(yè)部還通過實施1號、2號燒結(jié)機環(huán)冷機密封改造項目,進(jìn)一步改善了密封效果,減少了環(huán)冷鼓風(fēng)機運行數(shù)量,全年節(jié)電量達(dá)7700萬千瓦時;通過實施循環(huán)水系統(tǒng)水泵綜合節(jié)電改造項目,使全年節(jié)電量達(dá)到1350萬千瓦時。
念好“三本經(jīng)” 節(jié)水見實效
在深入推進(jìn)節(jié)電工作的同時,該事業(yè)部還瞅準(zhǔn)用水量這一能耗“至高點”,通過念好“三本經(jīng)”,使2017年初至今的節(jié)水量達(dá)到了52.2萬噸。
第一,念好“管理經(jīng)”。在公司下達(dá)的用水指標(biāo)基礎(chǔ)上,該事業(yè)部緊密結(jié)合生產(chǎn)實際,開展“瘦身管理”,根據(jù)作業(yè)區(qū)生產(chǎn)特點,將指標(biāo)進(jìn)一步分解,并制定了用水“節(jié)獎超罰”考核辦法———低于考核指標(biāo),根據(jù)具體情況進(jìn)行嘉獎;超過用水上限,對作業(yè)區(qū)各級主管進(jìn)行連帶責(zé)任考核。另外,該事業(yè)部還深入推進(jìn)“日統(tǒng)計、周通報、月考核”管理,每日對用水情況進(jìn)行統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,有效堵塞管理漏洞,增強全員節(jié)水意識。
第二,念好“創(chuàng)新經(jīng)”。本著“找準(zhǔn)癥結(jié)、深入技改”的原則,該事業(yè)部對循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行問題排查,并“對癥下藥”開展技術(shù)攻關(guān),徹底整改;對水系統(tǒng)過濾器進(jìn)行維護(hù)、修復(fù),并制作安裝濾網(wǎng),提高循環(huán)水過濾精度,減少新水用量;高爐作業(yè)區(qū)合理控制爐型,穩(wěn)定煤氣流,降低爐表溫度,減少噴淋降溫用水量;加強循環(huán)水系統(tǒng)設(shè)備使用及維護(hù)管理,做好冷卻系統(tǒng)運行優(yōu)化,保持風(fēng)扇運行正常、噴頭噴灑均勻有效,保證涼水設(shè)備降溫能力良好;進(jìn)一步加強系統(tǒng)水質(zhì)管理,建立系統(tǒng)水質(zhì)日報制度。
第三,念好“提效經(jīng)”。該事業(yè)部進(jìn)一步加大節(jié)水設(shè)備優(yōu)化工作力度,消除設(shè)備各類運行短板,有效提高節(jié)水能力。具體表現(xiàn)在,該事業(yè)部持續(xù)開展沖渣設(shè)備攻關(guān),解決由沖渣備件破損等造成的漏水現(xiàn)象;加大“沖渣兩低操作法”執(zhí)行力度,運用低水位、低轉(zhuǎn)速的操作,減少脫水器跑水、皮帶含水及渣場積水造成的水資源浪費;通過優(yōu)化技改,將鍋爐工業(yè)廢水、焦化廢水引入沖渣系統(tǒng),替代部分新水進(jìn)行沖渣作業(yè),減少了新水用量;對高爐沖渣系統(tǒng)進(jìn)行改造,采用“組合式錐斗沉淀池細(xì)渣沉淀+提升式細(xì)渣機械分離”的沖渣新技術(shù),渣水分離效果良好,設(shè)備故障率及維護(hù)成本大大降低。2017年初以來,該事業(yè)部沖渣用水量同比平均降低4.9萬噸,節(jié)水率達(dá)到33.8%。
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