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摘要 首鋼長(zhǎng)鋼8號(hào)高爐因制氧機(jī)故障突然停機(jī),無(wú)法提供氮?dú)狻⒀鯕?,被迫無(wú)計(jì)劃休風(fēng)。因檢修時(shí)間較長(zhǎng),休風(fēng)后進(jìn)行了一系列保溫措施,詳細(xì)制定復(fù)風(fēng)方案。復(fù)風(fēng)后精準(zhǔn)把控,穩(wěn)步推進(jìn),高爐在63小時(shí)后全面恢復(fù)正產(chǎn)生產(chǎn)。
關(guān)鍵詞 高爐 無(wú)計(jì)劃休風(fēng) 恢復(fù)
長(zhǎng)鋼8號(hào)高爐有效爐容1080m3,設(shè)計(jì)有20風(fēng)口,2個(gè)鐵口,鐵口夾角80°。爐體采用磚壁合一的薄內(nèi)襯結(jié)構(gòu),爐底爐缸采用陶瓷杯綜合爐底爐缸結(jié)構(gòu)。采用皮帶上料,SS型無(wú)料鐘爐頂,配套干法布袋除塵,三座改進(jìn)型內(nèi)燃式熱風(fēng)爐。2017年11月15日夜班,因動(dòng)力廠三萬(wàn)制氧機(jī)UPS故障突然停機(jī),沒(méi)有氮?dú)?、氧氣,高爐被迫于05:20時(shí)休風(fēng)。由于事發(fā)突然,高爐沒(méi)有任何準(zhǔn)備就進(jìn)行了休風(fēng)操作。休風(fēng)后經(jīng)過(guò)59小時(shí)16分鐘的檢修處理,至17日16:36時(shí)開(kāi)風(fēng)。開(kāi)風(fēng)后經(jīng)過(guò)63小時(shí)的精心恢復(fù),高爐于20日08:00時(shí)全面恢復(fù)正常生產(chǎn)。
1 休風(fēng)前的爐況
爐況穩(wěn)定順行,料線均勻順暢,爐溫含硅量0.30%,物理熱1480℃,鐵水流動(dòng)性良好。爐渣二元堿度1.15,流動(dòng)性良好。風(fēng)量3040m3/min,風(fēng)壓330Kpa,風(fēng)溫1118℃,氧氣量4000m3/h,透氣性指數(shù)10.5,礦批32噸,負(fù)荷4.55,料線1.2m,焦丁500kg/批,配比為86%(機(jī)燒):1.7%(高硅塊)+1%(高鈦礦):11.3%生礦,裝料制度為O32.5331.5430.54C322303282262231
{C32(2)30(3)28(2)26(2)23(1)O32.5(3)31.5(4)30.5(4)}。開(kāi)19個(gè)風(fēng)口,標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速240m/s。(堵4號(hào)風(fēng)口,該方位爐缸熱電偶溫度較高護(hù)爐需要)具體操作參數(shù)控制見(jiàn)表1。
事發(fā)當(dāng)時(shí),高爐南鐵口正在出鐵,在風(fēng)量急劇下降過(guò)程中沒(méi)有造成風(fēng)口灌渣。待風(fēng)量降低至1000m3/min后25分鐘休風(fēng)。在事情發(fā)生時(shí),最初得到的信息是休風(fēng)4小時(shí)左右,所以在最后時(shí)間內(nèi),只下進(jìn)爐內(nèi)2批焦炭。
2 休風(fēng)后采取的措施
休風(fēng)4小時(shí)后,才得知預(yù)計(jì)需60小時(shí)才能恢復(fù)生產(chǎn),于是高爐立即按非計(jì)劃長(zhǎng)期休風(fēng)準(zhǔn)備,進(jìn)行了如下操作:
2.1 風(fēng)口堵泥,外刷黃油密封,防止休風(fēng)期間空氣進(jìn)入爐內(nèi)和焦炭反應(yīng),造成風(fēng)口區(qū)域焦炭變碎和生成熔融渣鐵。
2.2 爐頂點(diǎn)火,關(guān)閉一個(gè)爐頂大放散,減少爐內(nèi)抽力。停爐頂打水,關(guān)閉氣密箱冷卻水。
2.3 降低高爐冷卻強(qiáng)度。為保存爐內(nèi)熱量,將爐底水控制到最小,風(fēng)口及其以上冷卻設(shè)備水壓水量,根據(jù)各段冷卻壁的水溫差逐步將水量控制到最小,以不斷流為止。關(guān)閉爐皮外噴水。
2.4 系統(tǒng)全面的查找高爐本體開(kāi)焊及可能漏煤氣的部位,進(jìn)行處理。
2.5 檢查冷卻設(shè)備,更換損壞的冷卻設(shè)備,防止向爐內(nèi)漏水。
3 復(fù)風(fēng)前的準(zhǔn)備
考慮到非計(jì)劃休風(fēng)時(shí)間較長(zhǎng),且休風(fēng)前未調(diào)整負(fù)荷的不利因素,為實(shí)現(xiàn)復(fù)風(fēng)后能夠快速恢復(fù)并避免燒壞風(fēng)口,煉鐵廠非常重視此次復(fù)風(fēng)操作,詳細(xì)制定了復(fù)風(fēng)方案。
3.1焦炭添加及負(fù)荷確定。復(fù)風(fēng)料的原則是采取集中加凈焦,輕負(fù)荷料帶循環(huán)焦的方式,控制綜合負(fù)荷在全焦冶煉還低的水平,待爐溫升高,渣鐵流動(dòng)性改善后,再(在)逐步恢復(fù)負(fù)荷及綜合負(fù)荷。具體復(fù)風(fēng)料單見(jiàn)表2
3.2裝料制度的調(diào)整。復(fù)風(fēng)后的布料角度調(diào)整為二環(huán),調(diào)整礦批為10噸,確保邊緣和中心煤氣流暢通??紤]此次休風(fēng)時(shí)間較長(zhǎng)爐缸虧熱多,為保證復(fù)風(fēng)后的渣鐵流動(dòng)性,在凈焦后加硅石,爐料結(jié)構(gòu)按二元堿度1.0配料。
3.3送風(fēng)制度的確定。集中堵12個(gè)風(fēng)口,開(kāi)8個(gè)風(fēng)口送風(fēng),送風(fēng)風(fēng)口面積0.0868m2。為有效消除風(fēng)口破損,保證風(fēng)口前生成的渣鐵及時(shí)滲入爐缸。復(fù)風(fēng)后要保證單個(gè)送風(fēng)風(fēng)口的風(fēng)速,確定開(kāi)風(fēng)口的原則。
3.4爐前出鐵控制。無(wú)計(jì)劃休風(fēng)后,爐內(nèi)堆積大量的涼渣鐵,送風(fēng)后要積極組織爐前出鐵。第一爐鐵尤其要困難一些,時(shí)間越長(zhǎng),越困難。如果開(kāi)鐵口過(guò)早,爐缸渣鐵沒(méi)有充分加熱,渣鐵量小流動(dòng)性差,淤積在渣鐵溝內(nèi),將增加爐前的工作量。如果開(kāi)鐵口過(guò)晚,料柱透氣性差,高爐受憋,將影響加風(fēng)進(jìn)程,不利于爐況恢復(fù),同時(shí)也可能造成許多不確定的生產(chǎn)事故。當(dāng)理論出鐵量達(dá)到正常鐵量的1/3時(shí)組織開(kāi)鐵口。之后是清理完渣鐵溝內(nèi)的凝渣鐵就開(kāi)鐵口,兩個(gè)鐵口出鐵后執(zhí)行零間隔出鐵,以盡快排出涼渣鐵,確保有效消除風(fēng)口破損,以實(shí)現(xiàn)煤氣流的合理重建,爐料均勻下降,加快爐況恢復(fù)進(jìn)程。
3.5聯(lián)動(dòng)試車。復(fù)風(fēng)前6小時(shí),在設(shè)備檢修調(diào)試完畢后,按照規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查,并進(jìn)行設(shè)備的聯(lián)動(dòng)試車,試車完畢,解決所有試車中出現(xiàn)的問(wèn)題,確保復(fù)風(fēng)后設(shè)備正常工作。
4 復(fù)風(fēng)過(guò)程把控
考慮到爐況恢復(fù)的實(shí)際難度較大,本著積極穩(wěn)妥的思路穩(wěn)步恢復(fù)爐況。整個(gè)恢復(fù)期大致可分四個(gè)階段:第一(個(gè))階段是置換爐內(nèi)的重負(fù)荷料;第二階段是逐步開(kāi)風(fēng)口,恢復(fù)風(fēng)量,恢復(fù)爐況;第三階段是控制恢復(fù)節(jié)奏,穩(wěn)定煤氣流,穩(wěn)定爐況,避免爐況出現(xiàn)反復(fù),開(kāi)始富氧、噴煤;第四階段是優(yōu)化指標(biāo),全面恢復(fù)至正常水平。
4.1第一階(間)段。
17日16:36(時(shí))送風(fēng),送風(fēng)風(fēng)量500m3/min,開(kāi)1、2、3、4、17、18、19、20號(hào)風(fēng)口。利用小風(fēng)量開(kāi)風(fēng),逐步緩慢加風(fēng)、提風(fēng)溫的措施,合理控制風(fēng)速,形成小冶煉區(qū),逐步排出爐內(nèi)熔化的冷渣鐵。截止17日24:00(時(shí))為第一階(間)段,這一階(間)段的主要任務(wù)是置換爐內(nèi)重負(fù)荷料。
4.2第二階(間)段
待爐內(nèi)重負(fù)荷料置換完后,接下來(lái)就是控制壓差,過(guò)渡焦炭。然后是加風(fēng)、開(kāi)風(fēng)口。期間要注意合理控制風(fēng)速,并且及時(shí)打開(kāi)鐵口排出渣鐵,避免出現(xiàn)大的連續(xù)塌料、懸料、管道、風(fēng)口套損壞等事故。具體操作參數(shù)控制見(jiàn)表4。開(kāi)風(fēng)口時(shí)間具體是:18日03:15(時(shí))捅開(kāi)16號(hào)風(fēng)口。04:33(時(shí))捅開(kāi)5號(hào)風(fēng)口。5:22(時(shí))高爐休風(fēng)(更換1號(hào)、19號(hào)風(fēng)口漏水)。06:40時(shí)開(kāi)風(fēng)。09:58(時(shí))捅開(kāi)6號(hào)風(fēng)口。11:58(時(shí))捅開(kāi)7號(hào)風(fēng)口。15:20(時(shí))捅開(kāi)8號(hào)風(fēng)口。18:35(時(shí))捅開(kāi)9號(hào)風(fēng)口。截止18日21:00(時(shí))為第二階段,這一階(間)段的主要任務(wù)是根據(jù)實(shí)際情況,把握加風(fēng)、開(kāi)風(fēng)口的時(shí)機(jī),逐步恢復(fù)風(fēng)量、開(kāi)風(fēng)口,恢復(fù)爐況。
4.3第三階(間)段
隨著風(fēng)量、風(fēng)口的增加,風(fēng)速提高,渣鐵溫度升高,爐缸工作狀況好轉(zhuǎn),工作區(qū)域擴(kuò)大。爐內(nèi)要適當(dāng)控制開(kāi)風(fēng)口速度,緩慢恢復(fù)風(fēng)量,緩慢提高風(fēng)速接近正常水平,并將料線控制在一定水平自動(dòng)下料,以穩(wěn)定煤氣流合理分布,避免爐況出現(xiàn)反復(fù)。同時(shí)要計(jì)劃開(kāi)始富氧、噴煤。11月18日21:30(時(shí))已捅開(kāi)15個(gè)風(fēng)口,風(fēng)量1650m3/min,風(fēng)速181m/s,料線2.0米,均勻順暢,高爐開(kāi)始富氧、噴煤。18日23:59 (時(shí))捅開(kāi)10號(hào)風(fēng)口,19日06:40(時(shí))捅開(kāi)11號(hào)風(fēng)口。截止19日17:00(時(shí))為第三階(間)段,這一階(間)段的主要任務(wù)是控制恢復(fù)節(jié)奏避免爐況出現(xiàn)反復(fù),找準(zhǔn)時(shí)機(jī)開(kāi)始富氧、噴煤。
4.4第四階(間)段
隨著爐況趨于穩(wěn)定,要逐步恢復(fù)風(fēng)量、風(fēng)溫、風(fēng)速,以及礦批、負(fù)荷至正常水平。19日22:30(時(shí))捅開(kāi)14號(hào)風(fēng)口,至此風(fēng)口已捅開(kāi)18個(gè),風(fēng)量2600m3/min,富氧1500m3/h,噴煤11.0t/h,負(fù)荷4.20,礦批23.8噸。20日07:10(時(shí))捅開(kāi)12號(hào)風(fēng)口,高爐恢復(fù)正常生產(chǎn)。截止20日08:00(時(shí))為第四階段,這一階(間)段的主要任務(wù)是全面恢復(fù)各項(xiàng)參數(shù)、控制指標(biāo)至正常水平?;謴?fù)過(guò)程中各階(間)段風(fēng)壓、風(fēng)量、風(fēng)速、風(fēng)口個(gè)數(shù)關(guān)系圖(圖1);
5 爐前出鐵組織
在恢復(fù)爐況過(guò)程中,爐前出鐵工作是最為繁重,最為重要的。要及時(shí)打開(kāi)鐵口,保證一定流速排出渣鐵,要保證鐵口一定深度避免虧渣鐵,避免燒化風(fēng)口,為爐內(nèi)恢復(fù)打好基礎(chǔ)。與往次不同的是,本次恢復(fù)過(guò)程中僅使用北鐵口出鐵,南鐵口在19日捅開(kāi)15號(hào)風(fēng)口,只剩12號(hào)、13號(hào)、14號(hào)風(fēng)口時(shí)才投入使用。實(shí)踐證明,并沒(méi)有影響爐況恢復(fù)。復(fù)風(fēng)過(guò)程爐前出鐵、出渣情況統(tǒng)計(jì)表。
6 結(jié)束語(yǔ)
6.1 休風(fēng)前爐況穩(wěn)定順行,爐溫適宜,渣鐵流動(dòng)性好,休風(fēng)后做好爐體密封保溫工作,減少高爐熱量損失是爐況快速恢復(fù)的基礎(chǔ)。
6.2 采取集中加焦的方式,有利于及時(shí)把爐缸熱量聚起。小礦批有利于疏松壓量關(guān)系,接受風(fēng)量。集中堵風(fēng)口的方式有利于形成一個(gè)小冶煉區(qū),加快恢復(fù)進(jìn)程。
6.3 開(kāi)風(fēng)口速度要把控到位,完全滿足以下條件后再開(kāi)風(fēng)口:高爐接受風(fēng)量,料尺順暢,爐溫充沛,渣鐵流動(dòng)性好,爐前排渣鐵正常,風(fēng)口水溫差上升大于1.0℃,有一爐鐵的時(shí)間間隔。
6.4 恢復(fù)過(guò)程中,爐內(nèi)操作要計(jì)算好冶煉進(jìn)程,加風(fēng)、開(kāi)風(fēng)口要嚴(yán)格控制壓差和風(fēng)速,調(diào)劑上要保證充沛的爐溫和良好的渣鐵流動(dòng)性。
6.5 恢復(fù)爐況過(guò)程中,爐前要及時(shí)排出爐內(nèi)的渣鐵,能減少風(fēng)口前窩渣燒化風(fēng)口,有助于及早恢復(fù)爐況。所以爐前出鐵組織,顯得尤為重要。要從人員分配,開(kāi)堵鐵口,清理渣鐵方面細(xì)化安排,確保按時(shí)具備出鐵條件,及時(shí)排出渣鐵。
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