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摘 要 2017年8月下旬至9月上旬,由于爐內(nèi)堿金屬和鋅顯著增加,通鋼3#高爐順行變差,風(fēng)壓、壓差升高,壓量關(guān)系不匹配,產(chǎn)量降低,焦比和燃料比升高。煉鐵廠通過采取措施,控制堿金屬和鋅入爐量,爐況穩(wěn)定性得到改善。
關(guān)鍵詞 堿金屬 危害 措施
1 概況
通鋼3#高爐2014年7月12日開爐,高爐有效容積2680m3,設(shè)計產(chǎn)能220萬噸/年。投產(chǎn)后,高爐生產(chǎn)基本穩(wěn)定順行。但自2017年8月25日開始,在高爐爐料結(jié)構(gòu)、原燃料指標(biāo)、高爐裝料制度和熱制度沒有調(diào)整的情況下,高爐無征兆爐況穩(wěn)定性變差,經(jīng)分析認(rèn)為,主要原因為入爐堿金屬大量富集,對高爐產(chǎn)生影響。
2 有害元素對高爐生產(chǎn)影響
對高爐生產(chǎn)產(chǎn)生危害的堿金屬有害元素有K、Na、Zn等,它們進(jìn)入高爐后對高爐操作會產(chǎn)生不利影響。
2.1堿金屬在高爐內(nèi)循環(huán)富集原理
K、Na的沸點為799℃和882℃。堿金屬的氧化物在爐身中溫區(qū)還原出堿金屬蒸氣,隨煤氣流上升,與爐料中的礦物結(jié)合生成堿的氰化物、碳酸鹽和硅酸鹽等。再隨爐料返回到高爐下部高溫區(qū),又被還原成堿金屬蒸氣上升,除部分隨煤氣和溶解于渣鐵中排出爐外,其余相當(dāng)一部分在爐內(nèi)上部和下部之間循環(huán)富集。
Zn在1000℃以上高溫區(qū)域,爐料中的鋅氧化合物被CO還原為氣態(tài)鋅,氣態(tài)鋅隨煤氣上升,部分排出爐外,部分冷凝附著在爐料上被氧化為ZnO,再隨爐料下降并在爐內(nèi)循環(huán)富集。
2.2有害元素對高爐生產(chǎn)的危害
(1)堿金屬加劇球團(tuán)礦產(chǎn)生異常膨脹,還原性顯著降低,還原粉化加劇。
(2)降低礦石軟化溫度,在礦石還沒有充分還原就融化滴(低)落,增加高爐下部直接還原,燃料比增加。
(3)引起高爐爐料透氣性惡化,冶煉強度降低,嚴(yán)重時可引起崩料、懸料和結(jié)瘤等爐況失常。
(4)通過爐襯空隙滲入到高爐不同部位,引起硅鋁質(zhì)耐火材料異常膨脹,耐材剝落和嚴(yán)重侵蝕,縮短高爐壽命。
(5)上升的堿金屬及其化合物遇焦炭會冷凝在間隙中,降低料柱透氣性,同時與焦炭形成化合物,增加焦炭的反應(yīng)性,促進(jìn)焦炭溶損反應(yīng),降低強度,使焦炭下降過程中破碎,嚴(yán)重影響高爐透氣性。
(6)鋅蒸氣冷凝,同風(fēng)口組合磚內(nèi)耐火材料發(fā)生化學(xué)反應(yīng),體積膨脹,風(fēng)口中套變形和上翹,導(dǎo)致風(fēng)口漏風(fēng),改變高爐的送風(fēng)狀況(參數(shù))。
3通鋼3#高爐有害元素現(xiàn)狀
3.1爐況變差期間3#高爐堿負(fù)荷及鋅負(fù)荷的具體情況如表1,通鋼ZnO負(fù)荷標(biāo)準(zhǔn)≤0.3kg/t,通鋼(K2O+Na2O)負(fù)荷標(biāo)準(zhǔn)≤3.5kg/t,從表1可以得出,鋅負(fù)荷為0.95 kg/t,高出通鋼標(biāo)準(zhǔn)3.17倍,堿負(fù)荷為4.79 kg/t,高于通鋼標(biāo)準(zhǔn)1.37倍。
表2為通鋼高爐堿金屬負(fù)荷(K2O+Na2O)列表,表3為通鋼高爐鋅負(fù)荷(ZnO)列表。從表2和圖1可以看出堿負(fù)荷在8月份末9月初有明顯升高,從表3和圖2可以看出鋅負(fù)荷在8月份末9月初有明顯升高。
注:2#高爐處于停爐檢修狀態(tài),表中附帶1#高爐負(fù)荷作為參照,1#高爐9月份停爐
3.2有害元素升高期間對3#高爐操作的影響
(1)對3#高爐負(fù)荷的影響,從4.92-5.08t/t降到4.59t/t。
(2)對燃料比的影響,從540-554Kg/t升至590Kg/t。
(3)對風(fēng)量的影響,在風(fēng)壓和壓差不變的情況下,風(fēng)
量由4611m3/h降至4360m3/h。7-9月份高爐旬平均指標(biāo)變化見表4。
4有害元素主要來源
通鋼采購原燃料時綜合考慮性價比,以價格為主導(dǎo),原料主要控制品位、CaO、SiO2等指標(biāo),燃料主要控制含碳量、灰分、熱值等指標(biāo),兼顧堿金屬含量,個別原燃料堿金屬把關(guān)不嚴(yán),造成燒結(jié)礦堿金屬含量大幅升高。
4.1通過對3#高爐各種原燃料堿金屬負(fù)荷和鋅負(fù)荷分析,從表5可以看出帶入爐內(nèi)的堿金屬和ZnO主要由燒結(jié)礦帶入,其中ZnO負(fù)荷比例92.7%,堿金屬負(fù)荷比例為72.8%,其余ZnO大部分由球團(tuán)帶入,堿金屬由焦炭帶入。
4.2由于煉鐵工序堿金屬和鋅主要由燒結(jié)礦帶入,通鋼對燒結(jié)工序各種原燃料堿金屬和鋅帶入量進(jìn)行分析如表5,從表5可以得出,堿金屬主要由燒結(jié)電除塵和煉鐵工序布袋灰?guī)?,鋅主要由煉鐵工序布袋灰、預(yù)混料、撫順金隆精粉和秘魯粉帶入。
5 有害元素控制對策
5.1加強對進(jìn)廠大宗原燃料堿金屬含量檢測和采購時對進(jìn)廠原燃料堿金屬重點把控。
5.2 控制有害元素的來源。通鋼有害元素的來源主要由燒結(jié)工序電除塵帶入和高爐除塵灰?guī)?,其中堿金屬主要由燒結(jié)工序電除塵帶入,采取停配燒結(jié)工序電除塵灰方式來控制。鋅主要來源為高爐除塵灰?guī)?,采取含鋅除塵灰外銷,在鋅被提取后燒結(jié)工序重新配入,控制鋅元素的帶入。
5.3 定期排堿排鋅,高爐本體排出有害元素主要通過兩個途徑實現(xiàn),第一,主要通過爐渣排出爐外,第二,主要從爐頂伴隨煤氣排出爐外,其中堿金屬主要通過爐渣排出,控制爐渣堿度,抑制K2O和Na2O還原,提高爐渣的排堿能力,增加出鐵次數(shù),做到“零間隔”出鐵。鋅主要通過爐頂伴隨煤氣排出爐外。充分發(fā)展中心氣流,有利于鋅元素的排出。
6 結(jié)語
6.1 通過采取上述對策,堿負(fù)荷和鋅負(fù)荷得到有效的控制,從圖1和圖2可以得出。
6.2 通鋼采取每周一、周三和周五對高爐布袋除塵灰做成分分析,密切關(guān)注高爐布袋除塵灰有害元素含量變化情況,當(dāng)ZnO含量超過5%,單獨堆放,停止配入燒結(jié)工序。
6.3 和高爐休風(fēng)同步,把變形的中套進(jìn)行更換。
(責(zé)任編輯:zgltw)