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白林豎爐位于白林工業(yè)園區(qū),主要裝備為10m2豎爐兩座,現(xiàn)有員工128人。該工序原隸屬于伊春天源爐料有限公司,始建于2010年6月,為西林區(qū)招商引資項(xiàng)目,年設(shè)計(jì)產(chǎn)能為60萬噸球團(tuán)礦。自2019年4月由煉鐵廠負(fù)責(zé)管理,建龍西鋼自主經(jīng)營以來,通過大力推進(jìn)技術(shù)改造、全面加強(qiáng)管理,該工序在短短的一年時(shí)間里實(shí)現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身。今年8月份產(chǎn)量、質(zhì)量、煤氣單耗、電耗等指標(biāo)全部超額完成計(jì)劃,其中產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)103982.34噸,超出計(jì)劃目標(biāo)6382.34噸。
球團(tuán)礦場地
收回白林豎爐工序后,公司和煉鐵廠對白林豎爐格外重視,結(jié)合白林豎爐的工藝和設(shè)備改造投入上千萬元,使白林豎爐生產(chǎn)裝備硬件條件得到了顯著提升。同時(shí)作業(yè)區(qū)全面加強(qiáng)管理,努力提升員工技術(shù)操作水平和安全素養(yǎng),在一年的時(shí)間里,通過死看硬守、言傳身教、細(xì)化考核、績效管理等有效管理手段,把白林豎爐這支雜牌軍打造成了正規(guī)軍。
改人制為法制
煉鐵廠白林豎爐作業(yè)區(qū)根據(jù)生產(chǎn)中存在的實(shí)際問題,會同各班工長及骨干先后研究制定了多項(xiàng)制度,推動產(chǎn)量、質(zhì)量、成本指標(biāo)和消耗指標(biāo)持續(xù)優(yōu)化。 作業(yè)區(qū)從公平、有效入手積極推進(jìn)制度的執(zhí)行。班組長是制度的執(zhí)行者,作業(yè)區(qū)主張每個(gè)班組長都做紅綠燈而不做交警,在執(zhí)行制度時(shí)不考慮人情和客觀,一視同仁按制度進(jìn)行考核。作業(yè)區(qū)嚴(yán)格考核班組長層面的制度執(zhí)行情況,在這個(gè)過程中有工長因?yàn)橹贫葓?zhí)行不到位,單月考核累計(jì)達(dá)1200元,也有班組長因?yàn)椴粓?zhí)行安全管理制度而被調(diào)離崗位。作業(yè)區(qū)通過讓每名員工都感受公平,從而提升制度的權(quán)威性,推動標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)水平的提升。對于個(gè)別不服從管理的員工上交廠部或公司,一年來因?yàn)榫坪笊蠉彽葐栴}上交13名員工,在崗位缺員的情況下保證制度執(zhí)行的嚴(yán)肅性,員工們體驗(yàn)到了公平,同時(shí)也看到了作業(yè)區(qū)嚴(yán)格管理的決心。同時(shí),員工提出對生產(chǎn)有促進(jìn)作業(yè)的建議或改造,作業(yè)區(qū)積極給予表揚(yáng)和獎勵,有效調(diào)動了員工的積極性,崗位操作從隨意性向標(biāo)準(zhǔn)化迅速邁進(jìn)。
生產(chǎn)現(xiàn)場
推行可視化管理
為推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化操作,作業(yè)區(qū)給造球、配料等崗位配備了卡尺、圓孔篩、電子秤、雜物清撿耙,并細(xì)化相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),確保工作細(xì)節(jié)有效管控。 作業(yè)區(qū)要求配料工每2小時(shí)跑盤一次,保證能夠按布料要求給料。如果圓盤卡堵料造成給料不均,配料工及時(shí)進(jìn)行處理,保證下料順暢穩(wěn)定;造球工每小時(shí)用卡尺測量一次生球粒度,用圓孔篩測量生球粒度組成,用扁尺把生球壓在電子秤上測量生球抗壓強(qiáng)度,并發(fā)圖片到生產(chǎn)管理微信群。生球如有指標(biāo)不達(dá)標(biāo),造球工第一時(shí)間作出調(diào)整,造球崗位負(fù)責(zé)指揮造球前各崗工藝操作。布料崗位每小時(shí)用卡尺測一次生球粒度、做一次生球在爐上的落下強(qiáng)度,不達(dá)標(biāo)立即溝通調(diào)整,布料工負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各崗操作以滿足布料操作要求。鏈板崗位隨時(shí)向布料崗位反饋下料情況,為布料工調(diào)整電振頻率和下料速度提供準(zhǔn)確依據(jù)。同時(shí)每2小時(shí)測量一次成品球團(tuán)粒度,并把測量結(jié)果反饋到生產(chǎn)管理微信群。通過細(xì)化流程、操作、責(zé)任,有效促進(jìn)了全工序協(xié)調(diào)管理,綜合生產(chǎn)水平有效提升。
質(zhì)量檢查
小改小革助力指標(biāo)優(yōu)化
作業(yè)區(qū)積極推動小改小革,助推產(chǎn)量、質(zhì)量和消耗等指標(biāo)優(yōu)化。輥篩改造和烘床篦板改造等項(xiàng)目的實(shí)施,有效提升了設(shè)備作業(yè)水平以及相關(guān)指標(biāo)的優(yōu)化。 今年5月份,豎爐作業(yè)區(qū)作業(yè)長滕百臣隨技術(shù)中心和廠部領(lǐng)導(dǎo)到黑龍江建龍考察皂土消耗時(shí)獲得靈感,提出輥篩改造和烘床篦板改造并迅速組織實(shí)施。輥篩由40輥改造為54輥,改造后生球篩分面積提升為原來的1.9倍。改造前生球過40輥輥篩后落下強(qiáng)度降低2次,改造后生球在輥篩上形成二次造球,過輥篩后落下強(qiáng)度增加1.2次,在大幅度提升生球落下強(qiáng)度的同時(shí)控制住了生篩返礦率,在增加篩分面積、提升生球落下強(qiáng)度的同時(shí)降低了皂土消耗。多年來豎爐烘床一直使用篦條,在考察后進(jìn)行改造使用篦板。改造后布料更加均勻平整,干球帶界線分明,更利于指導(dǎo)布料操作。同時(shí)改善了氣流走向,既有利于生球干燥,也降低了布料車故障率、油品消耗。篦板改造后,整體牢固性有效控制了小水梁彎曲變形,解決了因熱氣流上竄烘烤導(dǎo)致布料車軸承油損大、故障率高的問題,軸承故障原來平均45天一次,6月份改造后到目前未出現(xiàn)故障,布料車油脂消耗從原來的每周三桶降到現(xiàn)在的每月三桶。
設(shè)備檢修維護(hù)
專項(xiàng)攻關(guān)提升生產(chǎn)水平
豎爐作業(yè)區(qū)持續(xù)關(guān)注生產(chǎn)運(yùn)行中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),積極開展專項(xiàng)攻關(guān),優(yōu)化關(guān)鍵指標(biāo)、提升生產(chǎn)水平。其中膨潤土消耗攻關(guān)、預(yù)留干粉調(diào)節(jié)含水量,對作業(yè)區(qū)綜合生產(chǎn)水平提升作用明顯。 建龍西鋼膨潤土消耗指標(biāo)曾一度淪為集團(tuán)倒數(shù),公司及煉鐵廠對此非常重視。作業(yè)區(qū)從外出考察學(xué)習(xí)、與同行交流、請專家指導(dǎo)、抓內(nèi)部操作挖潛等多渠道入手,積極開展專項(xiàng)攻關(guān)。作業(yè)區(qū)先找自身原因彌補(bǔ)漏洞,對配料室膨潤土下料口重新做封閉處理,避免膨潤土在下料過程中損耗;在配料皮帶上設(shè)置翻料耙,使膨潤土和礦粉提前接觸混合;制定礦槽存料制度,延長膨潤土和礦粉反應(yīng)時(shí)間;對生球轉(zhuǎn)運(yùn)落點(diǎn)進(jìn)行改造,避免生球直接摔在布料皮帶上,使生球在爐上的落下次數(shù)增加了0.5次。通過這些措施的推進(jìn),6月份膨潤土消耗較5月份降低了2.9kg/t。7月份開始組織試用復(fù)合膨潤土,經(jīng)過一個(gè)月的摸索、實(shí)驗(yàn),單耗指標(biāo)基本控制在預(yù)想范圍。去年夏天由于雨水大,因?yàn)榈V料含水量太大造成配料、烘干、礦槽等物料轉(zhuǎn)運(yùn)崗位經(jīng)常性堵料、蓬槽,增加了崗位員工的勞動強(qiáng)度及安全風(fēng)險(xiǎn),球團(tuán)產(chǎn)量和作業(yè)率均受到影響。今年作業(yè)區(qū)提前準(zhǔn)備,預(yù)留一萬多噸冬季低水份礦粉,在雨季兌濕料配用保生產(chǎn)順行。9月初進(jìn)入連雨天,用留存的礦粉配合基姆坎濕料使用,為緩解濕礦粉給生產(chǎn)帶來的壓力發(fā)揮了顯著作用。
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