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邯寶熱軋廠堅持按照“低成本、高端產(chǎn)品、高售價”的原則,加強對薄規(guī)格生產(chǎn)的科學組織、優(yōu)化攻關(guān),不斷拓展產(chǎn)品規(guī)格,提升產(chǎn)品檔次,滿足高端客戶需求,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和服務能力得到大幅提升。
該廠深入推進精益生產(chǎn),強化生產(chǎn)組織管理,建立長周期穩(wěn)定運行的生產(chǎn)組織模式。加強標準化管理,在實施作業(yè)區(qū)、車間、廠級三級標準化檢查的同時,加大對重點崗位操作人員的標準化培訓力度,提高操作人員標準化執(zhí)行力度。進一步明確操作工崗位職責,強化設(shè)備點檢和產(chǎn)品質(zhì)量,嚴格事故考核和責任落實,增強員工崗位責任心。通過梳理去年以來的薄規(guī)格產(chǎn)品事故處理預案,壓減異常停機時間,不斷提高軋機有效作業(yè)率。
該廠加強攻關(guān)力度,確保攻關(guān)措施快速有效落實。為減少精軋區(qū)域頭部軋破和尾部甩尾,該廠通過對以往薄規(guī)格拓展發(fā)生的事故進行分析總結(jié),從邊部加熱器投用、精軋機機架間冷卻水優(yōu)化、終軋卷取溫度調(diào)整、層流冷速和上下水比優(yōu)化、庫內(nèi)緩冷、微中浪控制等方面攻關(guān)改進,通過改變粗軋軋制道次和機架間除鱗,進一步減少了粗軋溫降。同時通過調(diào)整精軋出口溫度,保證了軋制力預報的準確性,減少頭部穿帶的輥縫大幅調(diào)整導致頭部軋破堆鋼。
該廠梳理分析生產(chǎn)全流程逐個環(huán)節(jié),找出關(guān)鍵指標數(shù)據(jù),組建降低燃耗、水耗攻關(guān)、成材率提升等7個成本指標攻關(guān)團隊,持續(xù)降低成本,提高效益。降低燃耗攻關(guān)團隊在制定了薄規(guī)格產(chǎn)品加熱溫度標準規(guī)定的同時,通過對原有加熱制度進行調(diào)整,降低低溫段熱負荷,壓減步進周期,提高裝出鋼機速度,增加輥道傳送速度等措施,壓縮在爐時間,提升熱裝計劃執(zhí)行節(jié)奏,熱裝熱送率達到75%。
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