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近日,首鋼高端連退外板關(guān)鍵表面質(zhì)量控制技術(shù)研究取得顯著成效,連退外板白印缺陷封閉率由平均12%降低至0.22%,徹底消除了針尖缺陷等問題,開發(fā)出了滿足豐田汽車磷化工藝需求的連退外板SPC270C產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)磷化膜覆蓋率100%。這標(biāo)志著首鋼連退外板產(chǎn)品成功進(jìn)入高端用戶領(lǐng)域,具備替代國外先進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品的能力。
連退外板產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車頂蓋、翼子板、后背門外板等關(guān)鍵部位,高端用戶要求外板產(chǎn)品表面必須“零缺陷”,生產(chǎn)難度極大。為了啃下這塊“硬骨頭”,首鋼成立了連退外板攻關(guān)團(tuán)隊,重點(diǎn)圍繞幾個“卡脖子”難題開展科研攻關(guān)。
連退白印缺陷號稱“幽靈缺陷”,屬于行業(yè)性難題,國內(nèi)外鋼鐵企業(yè)都深受其擾。該缺陷高發(fā)于IF系列鋼種,在首鋼遷順產(chǎn)線發(fā)生率一度高達(dá)12%。雖然經(jīng)過多次產(chǎn)線工藝調(diào)整,但缺陷問題仍舊反復(fù)發(fā)生。沒有找準(zhǔn)“病根”怎么能指望“疾病”自行痊愈?為了搞清楚缺陷發(fā)生的真正機(jī)理,抓住這一“幽靈缺陷”在全流程的發(fā)生規(guī)律和真實(shí)表現(xiàn)形式,該團(tuán)隊與基地生產(chǎn)技術(shù)人員一起,開發(fā)出了連退外板表層織構(gòu)均勻化控制技術(shù),通過軋制潤滑等的耦合管控,優(yōu)化鐵皮形態(tài)與結(jié)構(gòu),從而獲得更加均勻的表層織構(gòu),成功將連退外板白印缺陷封閉率由平均12%大幅降低至0.22%。
在連退外板推進(jìn)過程中,針尖缺陷高發(fā)于BH鋼。為此,該團(tuán)隊經(jīng)過3個多月晝夜不停地攻關(guān),探明了BH鋼針尖缺陷與普通麻坑缺陷的核心差異,并自主開發(fā)了新工藝控制體系,徹底消除了BH鋼外板的針尖缺陷。此后,首鋼成功通過了吉利汽車的連退外板產(chǎn)品認(rèn)證,實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口,并成為吉利連退外板第一大供應(yīng)商。
首鋼在擴(kuò)大國產(chǎn)品牌市場份額的同時,還積極向日系品牌市場進(jìn)軍。豐田等日系品牌對汽車外板產(chǎn)品的性能指標(biāo)要求極為嚴(yán)苛,想要通過產(chǎn)品認(rèn)證,拿下進(jìn)門許可著實(shí)不易。首鋼連退外板產(chǎn)品在力學(xué)性能方面完全符合豐田的要求,但磷化膜卻存在晶粒尺寸過大、涂裝后覆蓋率不足的致命傷,這一性能短板成了首鋼外板產(chǎn)品通過豐田認(rèn)證的最大“攔路虎”。為此,首鋼組建攻關(guān)小組,從材料表面組織結(jié)構(gòu)控制與磷化工藝兩方面同時開展攻關(guān)。經(jīng)過深入試驗研究,他們開發(fā)出連退外板材料組織與析出物調(diào)控技術(shù),結(jié)合鋼板表面結(jié)構(gòu)控制,成功研發(fā)出滿足豐田汽車磷化工藝需求的連退外板SPC270C產(chǎn)品,磷化膜覆蓋率100%,實(shí)物質(zhì)量與新日鐵水平相當(dāng),順利通過豐田產(chǎn)品認(rèn)證。
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