-
1080m3高爐20個風口,雙出鐵場,爐頂采用串罐式多環(huán)布料模式,爐體采用不分段密閉循環(huán)軟水冷卻。由于外部條件的變化,此高爐每年的冬春季節(jié)都有爐況長時間不順的階段,短則半個月,最長6個月的爐況波動。2019年春季本人接手此座高爐的管理,當時高爐爐況不穩(wěn),常有管道氣流和懸料現(xiàn)象發(fā)生,風口小套損壞頻繁,爐缸堆積嚴重,爐墻也結(jié)厚,經(jīng)過整個團隊的努力,用時半個月,使高爐達到正常狀態(tài)并實現(xiàn)長周期穩(wěn)定順行,并于次年創(chuàng)造產(chǎn)量、焦比、燃料比最好紀錄。
此次爐況恢復分為兩個階段。
第一階段:3月2日-3月8日 這一階段集中處理爐缸中心堆積和爐墻結(jié)厚。
2日白班,17個風口工作,連續(xù)懸料4次,風量逐步萎縮到1300m3/min。焦比由485kg加到535kg (通過每10批料加一批凈焦方式折算),第四次懸料后休風堵6個風口,14:30開始加3組熱洗爐料。每組洗爐料都是焦炭+螢石,僅僅是焦炭量和螢石量。3日夜班洗爐料作用后,各個方向的風口大量下渣皮,尤其是西北方向,渣鐵熱量從1500℃下降到1430℃,熱量起來后逐步開風口加風。4日中班16號風口漏水,休風更換。
3月5日維持17個風口作業(yè),風量逐步加至1900m3/min,爐溫、熱量保持較好。為加強洗爐效果,又附加3組洗爐料??紤]到爐缸堆積及爐墻結(jié)厚較嚴重,需要較高熱量進行處理,中班后期焦比由535kg/t調(diào)整至620kg/t,配料[Si]由1.0%提高至1.8%,配料堿度由1.15調(diào)整至1.05,利用低頂壓,高風速(>240m/s)來滲透中心,透氣性指數(shù)逐步改善,6日夜班2:00加風至2000m3/min,5:00加至2100m3/min。3月7日8:00開一個風口,18個風口作業(yè),風量逐步加至2250m3/min,9:00焦比由625kg/t下調(diào)至605kg/t,后期探尺工作欠均勻,邊緣溫度偏高,壓量關(guān)系趨緊,小塌料不斷,經(jīng)常出現(xiàn)邊沿管道氣流,同時16#風口出現(xiàn)窩渣現(xiàn)象。7日中班16#小套漏水,休風更換,發(fā)現(xiàn)東邊小套周圍的渣皮消化了不少,但西北方向的渣皮仍挺厚,說明前期采取的措施有效果,但仍沒達到預(yù)期的效果。
(責任編輯:zgltw)







