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1號高爐空料線停爐操作實(shí)踐

時(shí)間:2021-06-07 00:54來源:第十三屆全國煉鐵系統(tǒng)高 作者:zgltw 點(diǎn)擊:
余 浩 (北港新材料有限公司) 摘 要 對1號高爐停爐進(jìn)行總結(jié),停爐前調(diào)節(jié)爐況,清洗爐墻,降料面期間對風(fēng)量、風(fēng)壓、風(fēng)溫、頂壓的合理控制,控制打水量和H2的產(chǎn)生,避免停爐期間
  • 余  浩

    (北港新材料有限公司)


    摘  要  對1號高爐停爐進(jìn)行總結(jié),停爐前調(diào)節(jié)爐況,清洗爐墻,降料面期間對風(fēng)量、風(fēng)壓、風(fēng)溫、頂壓的合理控制,控制打水量和H2的產(chǎn)生,避免停爐期間發(fā)生大的爆震,實(shí)現(xiàn)了安全順利的停爐,停爐后風(fēng)口中心區(qū)域沒有大的渣鐵和渣焦融合物,停爐效果良好。

    關(guān)鍵詞  高爐停爐  空料線  降料面


    1  概況

    北新材1號高爐爐容450m3,設(shè)計(jì)風(fēng)口14個(gè),1個(gè)鐵口。陶瓷杯爐底,爐缸采用碳磚砌筑。爐頂采用PW無料鐘串罐爐頂,2017年7月大修后,至今已正常生產(chǎn)近3年。

    2020年10月以來,由于爐缸側(cè)壁T1160點(diǎn)溫度升高,處于鐵口右下方,標(biāo)高7.68米,距鐵口中心線0.35米,熱電偶溫度超過800℃,區(qū)域水溫差高,嚴(yán)重制約高爐安全生產(chǎn)。先后采取堵13#風(fēng)口,控制冶煉強(qiáng)度,并對爐缸側(cè)壁進(jìn)行灌漿,炮泥改用釩鈦炮泥護(hù)爐等措施,溫度仍然沒有明顯下降,存在很大的安全隱患。于12月23日開始停爐大修,進(jìn)行爐缸整體澆筑,對冷卻水管進(jìn)行改造,采用空料線爐頂打水停爐。

    2  停爐作業(yè)內(nèi)容

    2.1  停爐前準(zhǔn)備工作

    (1)送風(fēng)制度,停爐前3天捅開13#風(fēng)口,增加送風(fēng)面積和鼓風(fēng)動能,全風(fēng)作業(yè),活躍爐缸。

    (2)裝料制度,焦礦同縮1度。縮小礦石批重,退焦炭負(fù)荷至3.1倍,降低爐渣二元堿度。

    (3)附加螢石進(jìn)行洗爐。螢石比例按15kg/t礦配。爐溫提升到[Si]0.6%-1.0%,物理熱保證在1500℃以上,保證渣鐵具有良好的流動性能。

    改變料制,疏松邊緣,減輕負(fù)荷,讓高溫煤氣流對爐墻黏結(jié)的渣皮進(jìn)行熱沖刷,減少停爐時(shí)空料線期間的爆震,爐墻沖刷干凈后,停爐檢修期間可以加快后續(xù)的檢修進(jìn)度。

    2.2  停爐前一天改全焦冶煉,最后一個(gè)冶煉周期焦比750kg/t,[Si]1.3%,[Mn]0.93%,爐渣二元堿度0.95倍,降料面前加蓋面焦30t,體積50m3。

    2.3  停爐前進(jìn)行了預(yù)休風(fēng),重新安裝四根爐頂直徑DN65mm*L3000mm的打水槍,爐內(nèi)長度2500mm,在每根打水管前段2000mm上圓周打孔徑5mm的圓孔40個(gè),打水流量提高到100m3/h,對爐頂溫度、打水流量和氮?dú)饬髁考袄走_(dá)料線進(jìn)行校對,保證停爐期間探尺正常,打水流量和氮?dú)饬髁磕軡M足降料面需要。

    2.4 對損壞的冷卻設(shè)備停止供水,對停爐的原燃料用量進(jìn)行計(jì)算,盡量使料槽空倉,保證后續(xù)開爐后原燃料的使用質(zhì)量。

    2.5 槽下料車處設(shè)置打水管,預(yù)防頂溫過高時(shí),爐頂打水槍水量滿足不了爐頂溫度要求。風(fēng)口區(qū)域及高爐各層平臺設(shè)備用打水管,防止降料面期間風(fēng)口燒穿和爐殼發(fā)紅時(shí)應(yīng)急冷卻。

    3  空料線降料面操作

    本次停爐采用回收煤氣降料面操作,停爐從22日17點(diǎn)10分開始降料面,到23日5點(diǎn)10分休風(fēng),共計(jì)12小時(shí)。整個(gè)降料面期間未發(fā)生大的爆震,安全順利停爐。

    停爐過程中控制合理的風(fēng)量,打水量是控制頂溫的有效措施,保安氮?dú)獾某渥懔髁靠刂屏嗣簹庵蠬2的含量,合適的高頂壓控制也保證了煤氣流的穩(wěn)定,使停爐期間渣鐵具有較好的流動性,停爐期間爐頂溫度按200-400℃控制,降料面參數(shù)見表1。

    (1)風(fēng)量:降料面初期維持較大風(fēng)壓風(fēng)量,促進(jìn)降料面快速進(jìn)行。根據(jù)爐頂溫度變化情況進(jìn)行調(diào)節(jié)。隨著料線的加深和料柱變薄,為了減少爐內(nèi)H2的增加和管道的產(chǎn)生,逐漸減少風(fēng)量降低壓差到合理水平。

    (2)風(fēng)溫和頂壓,隨著料線的加深,減少風(fēng)溫確保理論燃燒溫度降低,保持較高風(fēng)量,加快料速,目的是降低頂溫,減少打水量。降料面期間頂壓基本平穩(wěn),沒有大的波動。

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    (3)頂溫,停爐最關(guān)鍵的是爐頂溫度的控制,爐頂溫度控制是否合適直接影響爐頂設(shè)備、煤氣系統(tǒng)安全和煤氣回收利用減風(fēng)、降低風(fēng)溫,控制打水量相結(jié)合控制。過多的打水量有可能把水直接打在料面上,造成爐頂溫度偏低,容易水氣化產(chǎn)生爆震,造成爐頂煤氣中H2的增多,不利于安全停爐。爐頂溫度過高,容易造成干法箱體布袋的損壞;引起爐頂著火,造成爐頂設(shè)備損壞。所以對頂溫的控制要保持合適的打水量。前期為了保護(hù)爐頂和干法除塵設(shè)備,頂溫控制在250℃以下,12月23日00:43分開爐頂放散閥,關(guān)閉煤氣切斷閥,停止回收煤氣。料線進(jìn)入12m,后期料線深,風(fēng)量小,煤氣量少,產(chǎn)生的熱量也少,煤氣雖有溫度但熱量不足,為了保證渣鐵的流動性,頂溫控制在350-450℃之間(如圖1所示),累計(jì)打水量618t。

    image.png

    4  出渣出鐵

    在停爐過程中適當(dāng)?shù)难娱L兩爐鐵的間隔時(shí)間。根據(jù)風(fēng)量來確定渣鐵量,爐缸中保持一定量的渣鐵,會適當(dāng)抬高料柱,促進(jìn)風(fēng)口區(qū)域以上焦炭盡量燃燒,當(dāng)風(fēng)口以上的蓋面焦燃燒完以后,最后一爐出鐵風(fēng)口有混濁,暗紅現(xiàn)象時(shí),加大風(fēng)量,打開鐵口出盡渣鐵。出鐵情況詳見表2。

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    5  結(jié)語

    本次空料線停爐較為成功,期間未發(fā)生大的爆震,實(shí)現(xiàn)了安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)的停爐。

    (1)停爐前期操作制度的調(diào)整,停爐后打開爐頂人孔觀察,爐身上下部和爐腹區(qū)域均比較干凈,說明前期爐內(nèi)調(diào)整的各項(xiàng)制度效果明顯。

    (2)利用頂壓控制回收高爐煤氣,有效的控制了爐內(nèi)煤氣流的穩(wěn)定。減少環(huán)境污染。

    (3)提前對爐頂打水槍的水量,保安氮?dú)獾牧髁俊⑻匠哌M(jìn)行校正,前期工作準(zhǔn)備充分。雷達(dá)探尺能滿足降料面的需要,與計(jì)算的料面相差不大,避免機(jī)械探尺在使用過程中受高溫?zé)龘p引起重錘脫落。

    (4)控制好出鐵時(shí)間和出鐵次數(shù),停爐過程中出盡渣鐵,減少停爐后扒爐的工作量。

    6  參考文獻(xiàn)

    [1] 張勁松,王玉全,樸喜海,等,通鋼2號高爐干法除塵回收煤氣降料面停爐實(shí)踐.煉鐵,2016(4);60-62.


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