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武鋼6號高爐年修停開爐操作實踐

時間:2020-05-14 16:22來源:武鋼煉鐵廠 作者:苑興庭 點擊:
摘要 武鋼6號高爐年修開爐快速恢復(fù)達產(chǎn)總結(jié),通過制定合理的停開爐方案,在開爐過程中合理控制好開爐參數(shù)、選擇合理的送風(fēng)參數(shù)、布料制度,早送煤氣、控制好出渣鐵時間,爐況
  • 摘要  武鋼6號高爐年修開爐快速恢復(fù)達產(chǎn)總結(jié),通過制定合理的停開爐方案,在開爐過程中合理控制好開爐參數(shù)、選擇合理的送風(fēng)參數(shù)、布料制度,早送煤氣、控制好出渣鐵時間,爐況快速恢復(fù)達產(chǎn)。

    關(guān)鍵詞 開爐  高爐操作 風(fēng)口


    武鋼6號高爐,有效容積3200m ,于2004年7月16日點火投產(chǎn),采用并罐式無鐘爐頂,軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)。投產(chǎn)以來,實現(xiàn)了高強低耗、技術(shù)指標不斷優(yōu)化,長期保持高爐爐況穩(wěn)定順行。六高爐已經(jīng)工作12年,進入爐役中后期,由于爐身套管漏煤氣嚴重,特別是風(fēng)口、鐵口區(qū)域煤氣大嚴重影響到高爐的安全生產(chǎn),高爐1#料罐稱由于八角溜槽積灰嚴重不能正常使用重量法布料,為此定于4月18日~23日,年修5天。對爐身套管漏煤氣治理,料罐稱檢修,旋風(fēng)除塵檢修等。

    1 停爐前準備

    準備工作的關(guān)鍵是確保爐況穩(wěn)定順行,爐缸工作狀態(tài)良好。爐況能否在休風(fēng)后快速恢復(fù)主要取決于上休風(fēng)料及休風(fēng)前的爐況順行程度,這兩點是快速恢復(fù)爐況的前提和基礎(chǔ)。

    1.1 停爐料結(jié)構(gòu)

    1.1.1休風(fēng)料

    1) 負荷調(diào)劑:夜班調(diào)負荷到3.5。

    2) 先上凈焦180t,錳礦20t(裝料順序為:90t焦炭+10t錳礦+90t焦炭+10t錳礦)。

    3) 再上正常料:燒結(jié)礦(70.0%)+海南礦(17.0%)+球團(13%)+錳礦(800kg/批),焦批23t,根據(jù)實際量用小焦,焦炭負荷2.60。

    1.1.2 休風(fēng)后壓料

    為確保安全,保證壓料完后爐頂溫度降至100℃左右,壓料最后一批為礦石,最后一批礦50t,頂溫煤氣量降至安全線以內(nèi),以便檢修人員上場作業(yè),避免人身和設(shè)備事故,。

    1.2 休風(fēng)前高爐操作

    合理的加入休風(fēng)料,是爐況快速恢復(fù)的重要前提。休風(fēng)前科學(xué)制定了詳細的休風(fēng)方案,為了提供足夠的熱量,一是逐漸調(diào)輕焦炭負荷,中班開始逐步調(diào)輕負荷,二是考慮到夜班上休風(fēng)料,凈焦多,負荷輕,煤氣利用變化不確定,中班后期先凈焦20t,夜班接班又加凈焦20t,并加焦 800kg/批,確保休風(fēng)前爐溫充足。休風(fēng)料集中加凈焦180t和20t錳礦,休風(fēng)前集中加凈焦可以在復(fù)風(fēng)后及時補充爐缸熱量,提高高爐中下段的透氣性,有利于復(fù)風(fēng)后爐況的快速恢復(fù)。原則是休風(fēng)后第一批凈焦恰好到達風(fēng)口帶,爐溫[Si]控制在0.5%~0.7%。由于焦集中斗最大存量為25t左右,故在調(diào)輕負荷過程中保持焦批不變,減少礦批。在4月18日夜班1:00第11批開始上傳集團焦矩陣,凈焦中心焦1環(huán),主要參數(shù)見表1。夜班集中焦入爐后煤氣利用下至40% ,由于煤氣利用降低較多,布焦制度中心減半環(huán)。煤氣利用下多原因主要有原因是負荷輕、批重小料層薄,料柱透氣性太好。在休風(fēng)前期控制好壓差,避免出大管道,休風(fēng)料上完后,8:30高爐休風(fēng)完畢,休風(fēng)時爐溫[Si]0.887%,爐渣堿度R 1.1,渣鐵出凈。

    2 開爐

    2.1開爐前的準備工作

    1)送風(fēng)前提前4小時啟動風(fēng)機,確認爐頂相關(guān)設(shè)備檢修試車合格后,經(jīng)煤氣技師認可,封爐頂各人孔、除塵器各人孔、爐頂檢修大方孔。爐頂、除塵器、荒煤氣管道、回壓管等部位均通蒸氣。

    2) 爐前渣鐵溝要具備出鐵條件。

        3) 風(fēng)口堵泥要扣干凈,風(fēng)口見紅焦,風(fēng)口前的焦炭和渣鐵凝結(jié)物要清干凈,要堵的風(fēng)口重新堵泥,確保不自行吹開,但又要好捅。

        4) 送風(fēng)前冷卻水系統(tǒng)運行正常,蒸汽、壓縮空氣、氮氣等系統(tǒng)暢通。

    5)對爐頂、送風(fēng)系統(tǒng)、爐前設(shè)備進行調(diào)試正常。

    2.2 恢復(fù)方案

    1)風(fēng)口布局:共開22個風(fēng)口送風(fēng)。2個出鐵鐵口上方各開11個風(fēng)口送風(fēng),不出鐵鐵口上方風(fēng)口2#、3#、4#、5#、6#、以及19#、20#、21#、22#、23#共10個風(fēng)口堵上,風(fēng)口布局及堵風(fēng)口情況如表1。

     2)送風(fēng)風(fēng)壓0.08~0.10Mpa,送風(fēng)后先按風(fēng)壓操作,吹松料柱后,視爐況恢復(fù)情況逐漸增加風(fēng)量。

        3)布料矩陣根據(jù)休風(fēng)前爐況而定,確保兩股氣流暢通,便于恢復(fù)。

        4)視情況出第一次鐵,并根據(jù)出鐵及高爐恢復(fù)情況逐漸提壓加風(fēng)。

     2.3開爐過程

    2.3.1 復(fù)風(fēng)操作

    4月23日11∶28高爐具備復(fù)風(fēng)條件,堵住不出鐵鐵口上的10風(fēng)口,共開22送風(fēng),進風(fēng)面積為0.2696M2,開風(fēng)口的順序為對開。23日11:28通知相關(guān)單位做好復(fù)風(fēng)準備。爐內(nèi)逐漸關(guān)放風(fēng)閥送風(fēng),起步熱風(fēng)風(fēng)壓0.080 Mpa,先是將風(fēng)量加至3400m3/min,檢查風(fēng)口平臺有無漏風(fēng)現(xiàn)象,送風(fēng)后加20噸焦碳,后每隔6批加凈焦20.0t,負荷調(diào)至3.5,14:20風(fēng)量加至4000m3/min,頂壓0.200 Mpa,風(fēng)壓0.325 Mpa,15:20送煤15t,13:00  4# 場出第一次鐵直接過砂口,出鐵 387.0t  物理熱1350℃ 17:00開始根據(jù)出鐵及恢復(fù)情況逐步開風(fēng)口。18:00 4#場連鐵一次,中班21:40 2#場出鐵 350.0t 之后兩個場正常出鐵, 由于復(fù)風(fēng)后物理熱一直較差,集團焦下后爐溫0.5%.物理熱仍很低1370℃,物理熱低影響到恢復(fù)進度,中班21:00風(fēng)逐漸加至4400m3/min,負荷逐步調(diào)至4.0。中班后期爐溫起0.96%,但物理熱較差1390℃,夜班后期物理上至1430℃。白班繼續(xù)控制壓差恢復(fù),由于煤氣利用差40%左右,白班又共加凈焦60.0t,24日白班中期夜班凈焦逐步下達物理熱起1470左右,由于爐溫高風(fēng)量基本4000~4200 m3/min左右,中班17:20休風(fēng)145min, 更換壞風(fēng)口,送風(fēng)后逐步開風(fēng)口恢復(fù),中班后期逐步恢復(fù)至5200m3/min,堵2個風(fēng)口,負荷調(diào)至4.2,爐況恢復(fù)正常。25日夜班風(fēng)量5600m3/min。年修開爐恢復(fù)基本順利。

    2.3.2 開爐布料矩陣用料結(jié)構(gòu)以及負荷調(diào)整

    為了有利于恢復(fù)爐爐況,及休風(fēng)前煤氣利用率低、負荷輕,焦炭多,中心焦偏多情況下 本次開爐布料矩陣較正常生產(chǎn)時邊緣略松,中心焦布1環(huán),采用C876541 333332O87654 23322。根據(jù)爐況恢復(fù)情況,負荷逐漸調(diào)重,批重逐漸擴大,用料結(jié)構(gòu)及負荷、批重調(diào)劑過程。

    2.3.3開風(fēng)口情況

    開風(fēng)口原則:開風(fēng)口速度必須謹慎,渣鐵出順暢后方能逐步開風(fēng)口,以渣鐵出得好的鐵口為主,本著先慢后快的原則逐步向鐵口兩側(cè)擴散。

    2.3.4開爐出渣出鐵

    本次開爐于24日11:28送風(fēng),13:00  4#場開第一次鐵口,第一次出鐵情況較好,出了387.1t噸的渣鐵混合物,一次過砂口出鐵。隨后由于爐溫低,物理熱差,4#場煉鐵一次。21:40 2#場出鐵 350.0t也是一次鐵過砂口,之后鐵口情況基本正常,爐溫、渣鐵物理熱上行趨勢,兩個鐵口開始交替出鐵。

    3  結(jié)語

    1)控制好年修停爐時爐溫及爐渣堿度。由于提前考慮了上休風(fēng)料對煤氣利用的影響,提前通過加凈焦,調(diào)輕負荷等措施,休風(fēng)時達到了停爐時爐溫及R控制要求。

    2)停爐前確保爐況良好。停爐前爐況好,爐溫充沛,爐缸活躍,休風(fēng)前排盡渣鐵,減少了爐缸存鐵量,為送風(fēng)恢復(fù)創(chuàng)造了條件。

    3) 停爐期間嚴格執(zhí)行保溫、查漏措施。做好停爐前查漏工作,杜絕一切漏水可能性,盡可能地減少熱量損失,為爐況恢復(fù)創(chuàng)造條件。

    4) 開爐方案合理。送風(fēng)后通過補加凈焦的方式盡可能快地提升爐溫和爐缸熱量,并及時把料線趕起來。

    5) 控制好送風(fēng)參數(shù)??刂坪脡翰罴皶r將風(fēng)量加至3400m3/min以上,盡可能地增加風(fēng)量和鼓風(fēng)動能來吹活爐缸。

    6) 控制好送煤氣及出渣鐵時機。送風(fēng)后1個小時送煤氣,3個小時出鐵,而且鐵水一次通過砂口。送煤氣較早,改高壓快,提高了融化渣鐵的速度,渣鐵融化后,還要累計到一定量才能開第一次鐵,這樣能保證渣鐵量足夠一次通過砂口。送風(fēng)后爐前沒有耽誤一次過砂口,4#場首次鐵出完只連鐵一次,2個場就正常的交替出鐵。

    (責任編輯:zgltw)
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