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首鋼通鋼3號高爐高堿度燒結礦過渡生產(chǎn)實踐

時間:2018-10-10 08:00來源: 作者: 于新錄 王合英 于海新 點擊:
  • 摘要 首鋼通鋼3號高爐自2014年7月12日開爐以來,高爐一直穩(wěn)定順行。2017年10月18日燒結廠(隸屬煉鐵事業(yè)部)1號燒結機的吸風機故障,無法正常運轉,而2號燒結機生產(chǎn)的燒結料無法同時滿足2座高爐的原料需求。因此,燒結廠計劃提高2號燒結機的燒結礦堿度,基數(shù)從2.0調(diào)到2.5,以滿足高爐配礦要求。高爐通過調(diào)整入爐料配比、合理調(diào)整高爐參數(shù)、優(yōu)化操作等,確保了高爐的穩(wěn)定順行,平穩(wěn)過渡。

    關鍵詞  高堿度燒結礦 高爐操作 穩(wěn)定順行 

    1  概述

    通鋼3號高爐于2014年7月12日開爐,高爐有效容積2680m3,設計產(chǎn)能220萬噸/年,是目前通鋼在產(chǎn)的容積最大、工藝裝備最先進高爐。為了配合燒結廠1號燒結機的吸風機故障檢修,3號高爐于2017年10月18日開始調(diào)整入爐料配比,高爐同時制定出相應的操作方針,合理選擇高爐各項參數(shù),優(yōu)化高爐操作,高爐以穩(wěn)定順行為主。經(jīng)過3天的時間,燒結1號機事故處理完畢,生產(chǎn)正常,高爐入爐料配比逐步恢復正常,在此期間高爐穩(wěn)定順行沒有發(fā)生任何爐況波動。

    2   調(diào)整入爐料配比,平衡爐渣堿度

    3號高爐于2017年10月18日零點開始對入爐料配比進行了調(diào)整,有計劃地調(diào)整球團礦配比,第一次把入爐的球團礦由原來的全板石球改成1/2板石球+1/2印度球。在穩(wěn)定運行兩個冶煉周期后,將燒結比例由原來的72%左右水平,逐步調(diào)整到53%左右。在高爐穩(wěn)定順行的基礎上進行了第二次調(diào)整,球團礦全部改成高堿度印度球入爐,同時燒結料堿度基數(shù)提高到2.5。伴隨高堿度燒結料的入爐與印度球入爐,最終燒結比例穩(wěn)定在50%的水平,球團比例從18%提到40%。具體調(diào)整過程見表1。

    由于3號高爐開爐以來沒有作類似的大變料,因此此次高堿度燒結礦入爐及球團比例調(diào)整,對于高爐操作者來說,是一次巨大的考驗。在此之前高爐一直使用鈦礦護爐,因此本次變料鈦礦配比不變。在爐溫控制上,為了確保鐵水中鈦含量,要求高爐提高爐溫(鐵水中的硅含量)到0.45%-0.55%的水平。同時為進一步穩(wěn)定好爐況,高爐采取了退守手段,上部氣流調(diào)整以“打開中心、兼顧邊緣”為整體思路,高爐的裝料制度也進行了微調(diào)。在采取上述措施的同時,車間嚴抓各項生產(chǎn)環(huán)節(jié),保證生產(chǎn)秩序順暢,在高堿度燒結料入爐期間保證了高爐穩(wěn)定順行,圓滿地完成了高堿度燒結礦入爐的過渡生產(chǎn)任務。

    表1 18日入爐料配比調(diào)整過程

    image.png

    3 各參數(shù)控制

    3.1 穩(wěn)定爐溫

    3號高爐操作的合理爐溫控制范圍在0.4%-0.5%的水平,由于超高堿度燒結礦的入爐會導致高爐的脫硫效果降低,因此防止高爐出現(xiàn)高硫,適當提高爐溫,因為高爐溫不利于高爐操作和高爐順行,因此綜合所有不利因素,高爐要求爐溫控制在0.5%-0.6%的水平。高爐操作過程中嚴禁爐溫低于0.4%的情況發(fā)生,防止高爐出現(xiàn)低溫低堿而出現(xiàn)高硫,進而破壞高爐穩(wěn)定順行。

    3.2 穩(wěn)定風量

    在高堿度燒結礦入爐期間,高爐采取“退守”的方法,定風量操作,風量要求低于4500m3/min,高爐采用保守的操作方法,防止冒進,避免高爐爐況發(fā)生波動。

    3.3 穩(wěn)定氧量

    在高堿度燒結礦入爐以前,高爐氧量控制在10000m3/h-12000 m3/h,在高堿度燒結礦入爐期間,高爐氧量控制在8000m3/h-10000 m3/h。

    3.4 頂壓控制

    高壓操作就是通過煤氣凈化管道上的高壓閥組提高爐頂壓力,從而使整個高爐內(nèi)的煤氣處于高壓狀態(tài)。高壓操作是高爐強化冶煉的手段之一,在高堿度燒結礦入爐以前,高爐頂壓控制在205Kpa-210Kpa,在高堿度燒結礦入爐期間,高爐頂壓要求控制在200Kpa-205Kpa,有意降低頂壓,防止爐況出現(xiàn)不必要的波動。

    3.5 堿度控制

    根據(jù)高爐變料表及時對高爐的燒結比進行微調(diào),確保二元堿度在1.2左右的水平,同時觀察爐外實際堿度為花玻璃水平(爐渣斷面為熱玻璃渣帶有少量石頭花),嚴禁出現(xiàn)低堿度的情況。

    4   優(yōu)化實際操作

    此次高堿度燒結礦入爐對于高爐操作者是一次很大的考驗,也是巨大的挑戰(zhàn)。高堿度燒結礦的入爐在3號高爐開爐至今是史無前例的,根本沒有任何經(jīng)驗可以借鑒。對于高爐操作者來說,相當于是摸著石頭過河,只能走一步看一步,但是我們大的方針就是確保高爐穩(wěn)順,應做到“穩(wěn)中求穩(wěn)”。

    4.1 采用定風量操作以后,嚴控風量和壓差,高爐操作比以前更要精益求精。

    4.2 針對當時的爐況情況,裝料制度沒有做任何的調(diào)整,執(zhí)行的料制是C938272625123↓O82736352↓, 料線C:1.45m,O:1.45m,此料制已經(jīng)運行很長時間,高爐的爐況一直穩(wěn)順,因此此次高堿度燒結礦入爐,裝料制度沒有做調(diào)整。

    4.3 高爐操作者針對此次高堿度燒結礦的入爐,要求做到勤看渣鐵,一次鐵最少看三次(前期中期后期),根據(jù)實際情況及時調(diào)整爐溫、堿度;另外勤看風口,風口比鐵口能夠更早的反應出爐溫的趨勢;再有就是勤根據(jù)原燃料的成分及時校對堿度變化情況。

    5   恢復正常燒結料入爐過程的操作

    5.1 恢復正常燒結料入爐的前期準備情況

    19日零點班02:00分左右調(diào)度通知1#燒結機正常生產(chǎn),同時運1#燒結機生產(chǎn)料入1#、2#燒結倉(3#高爐共有7個燒結倉,料倉體積1050m3),其它倉內(nèi)沒有運料。19日白班班末,向3#、4#燒結倉運1#燒結生產(chǎn)料,1#燒結機的生產(chǎn)料堿度基數(shù)2.0。高爐根據(jù)實際燒結料倉位計算正常燒結料下達的時間,逐步進行入爐料配比的調(diào)整。具體恢復過程見表2。

    表2  19、20日入爐料配比恢復過程

    image.png

    5.2  恢復正常燒結料入爐的操作情況

    19日零點班伴隨1#燒結機正常燒結料的入倉,及時計算調(diào)整入爐料配比,詳見表2。經(jīng)過兩天的調(diào)整逐步恢復到正常水平,全部印度球替換成板石球,高堿度燒結料也全部替換成正常燒結料。高爐的風量穩(wěn)定在4400m3/min-4500m3/min的水平,氧量由8000m3/h-10000 m3/h,逐步加到11000 m3/h的水平,頂壓也逐步加到210Kpa,爐溫逐步降到0.45%水平,經(jīng)過兩天的時間高爐恢復正常。

     6  經(jīng)驗總結

    (1)本次高堿度燒結礦的入爐和恢復正常燒結料過程,高爐實現(xiàn)穩(wěn)定順行,爐況沒有出現(xiàn)任何波動,說明高爐采取的一系列措施是有效的。

    (2)在恢復正常燒結料過程中,19日白班由于計算失誤,導致堿度調(diào)整過程出現(xiàn)錯誤。雖然高爐爐況沒有出現(xiàn)大的波動,但是也給高爐帶來一定的影響,通過此次實踐我們總結出如果以后再遇到類似情況,盡量計算準確,避免反復。

    (3)高堿度燒結礦配加高比例球團,是當前高爐精料方針之一,本次燒結事故使3號高爐得以嘗試這一配置,雖然只有三天,但確實對爐況沒有產(chǎn)生負面影響。至于長期使用,會給高爐帶來什么影響,有待于以后的探索和研究。

    (4)通過此次高堿度燒結礦的入爐,我們積累了寶貴的經(jīng)驗。

    7  參考文獻

    [1] 王筱留.高爐生產(chǎn)知識問答[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2008.

    (責任編輯:zgltw)
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