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軟水站承擔(dān)著煉鋼、軋鋼工序6臺鍋爐的生產(chǎn)用水供給重任,一直是軋線生產(chǎn)的能量儲蓄站,陜鋼集團漢鋼公司軋鋼廠水運車間立足崗位,扎實開展“查找提改獻(xiàn)”活動,以“小計小改”為依托,為疏通大動脈花心思“下猛藥”治理沉疴頑疾。
生產(chǎn)新水加入工業(yè)鹽經(jīng)過攪拌達(dá)到使用濃度后,進入交換器,通過鈉離子交換原理去除水中的鈣、鎂結(jié)垢離子,使水質(zhì)得到軟化,在水質(zhì)軟化過程中,會產(chǎn)生很多廢水,廢水直接排入管廊,而管廊容積有限,達(dá)到一定容量就必須使用潛水泵抽到旋流池,重新投入使用。在這個過程中,不僅花費大量時間,而且軟水中的氯離子易對管廊造成腐蝕,加大使用成本,如果一旦出現(xiàn)故障,就會造成生產(chǎn)中斷。
建廠初期未設(shè)計廢水回收池,為了不影響生產(chǎn),廢水只有排入管廊,由于設(shè)計不合理,加之目前生產(chǎn)任務(wù)重、節(jié)奏快,軟水使用量大,管廊如同“雞肋”一般存在。機電一體化專業(yè)出身的水運車間副主任楊正與設(shè)備科技術(shù)人員,經(jīng)過現(xiàn)場實地勘察、調(diào)研分析后,大膽提出一個設(shè)想,直接將“管廊”去掉,廢水一部分流入旋流池,一部分外排,造成能源浪費。
經(jīng)過三個月的試用,現(xiàn)與之前相比一道工序下來平均節(jié)約兩個小時,可以為生產(chǎn)提供源源不斷的軟水。同時原一個班電耗120kw/h,改造后不消耗電耗,年可節(jié)約2萬余元。目前,軋鋼廠正在積極修建廢水回收池,建好后,回收的廢水將統(tǒng)一送至煉鋼熱悶渣坑重復(fù)使用。至此,困擾軋鋼多年來的一個大難題冰解的破,也為后續(xù)車間工作提供更多思路,應(yīng)不斷開闊思維、敢于革弊鼎新。
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