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近日,筆者從攀鋼釩熱軋板廠獲悉,該廠生產技術室軋鋼單元丁班通過嚴格落實工藝降本措施,優(yōu)化生產組織,創(chuàng)下投產以來單爐單機班產煤氣單耗歷史新低。
煤氣單耗是控制噸鋼生產成本的一個關鍵指標。今年以來,該廠圍繞降低煤氣單耗難點和重點問題,開展工藝技術研究。根據生產實際,合理編排軋制計劃,加強上料控制,利用主軋線待料、檢修、換支撐輥的時間,優(yōu)先安排冷料上線并提前裝爐,利用爐膛余熱進行預熱,減少煤氣消耗;優(yōu)化過程控制,根據主軋線軋制節(jié)奏和爐內鋼種情況精準控制預熱、加熱段溫度,避免板坯在爐內過度加熱;抓好預熱段爐膛溫度控制,根據冷熱料情況調整預熱段燒嘴使用數量,減少預熱段煤氣用量,降低排煙溫度;按照最優(yōu)系數,適度調節(jié)爐膛內空氣和煤氣比例,使煤氣燃燒達到最佳狀態(tài),減少煤氣用量。此外,該廠還通過提高原料熱送熱裝率,最大限度發(fā)揮熱裝板坯節(jié)能效果。
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