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3月2日17時30分,沙鋼永興煉鋼廠3#連鑄機調(diào)試順利進行,成功開全8個流,澆注過程各工藝細節(jié)、設(shè)備參數(shù)完全符合要求,鑄坯表觀質(zhì)量良好,標志著3#連鑄機為期25天的檢修圓滿結(jié)束,順利復(fù)產(chǎn),為隨后應(yīng)對三座高爐鐵水供應(yīng),提供了強有力的保障。
“鋼水大包已上平臺,請大家做好準備!”在生產(chǎn)現(xiàn)場,連鑄平臺上擴音器傳來P2主控工清脆的聲音,各澆鋼工迅速就位。隨著鋼水緩緩流入結(jié)晶器,在機長的指揮下,燒氧引流、打擺槽、調(diào)整拉速……,現(xiàn)場忙而不亂,配合默契,面對火紅的鋼水,澆鋼工們干勁十足,精神抖擻。“鑄坯脫碇順利”、“鑄坯表觀質(zhì)量無異常”、“鑄坯順利上冷床”....
據(jù)了解,自去年環(huán)保管控限產(chǎn)以來,煉鋼廠陸續(xù)對設(shè)備開展了大修工作,2月7日,春節(jié)過后上班的第一天,依照制定的檢修計劃,緊鑼密鼓地對3#連鑄機實施檢修工作。據(jù)煉鋼廠主管設(shè)備條線的副廠長陸亞童介紹,此次3#連鑄機檢修共77項,其中外協(xié)2項,自修75項。與以往最大的不同點在于本次檢修緊密圍繞降本節(jié)支、壓降檢修費用,能自修的堅決不外協(xié)修理的原則,自修項目較去年增加3項,僅40臺拉矯機“外修改自修”就節(jié)約檢修費用32萬元左右。
在本次檢修中,煉鋼廠重點抓好了檢修進度、檢修質(zhì)量和檢修安全工作。每天下午16:00時,在煉鋼廠會議室召開檢修碰頭會,由各檢修單位、檢修小組匯報當天檢修工作完成情況和第二天的檢修任務(wù),并針對檢修過程需協(xié)調(diào)解決的問題當場拍板、立即解決。在檢修進入二三冷室噴淋架等關(guān)鍵備件回裝時,為保證檢修質(zhì)量,煉鋼廠安排班組長骨干力量,二十四小時全程跟蹤設(shè)備安裝情況,確保檢修工作零差錯,一次性到位,提升檢修效率。
煉鋼廠3#連鑄機在設(shè)備性能、工藝參數(shù)等方面較為優(yōu)越,在技術(shù)方面屬國內(nèi)領(lǐng)先水平,可生產(chǎn)150mm*150mm方坯和φ150mm、φ160mm、φ180mm斷面的小圓坯。由于生產(chǎn)的規(guī)格較多,可以靈活應(yīng)對變化多端的市場行情,及時調(diào)整產(chǎn)品規(guī)格,3#連鑄機將為力爭完成今年公司提出的圓坯產(chǎn)量“保證80萬噸,爭取100萬噸”的目標,為公司多創(chuàng)效益發(fā)揮重要作用。
春節(jié)過后,隨著環(huán)保管控及疫情防控形勢逐漸趨于好轉(zhuǎn),沙鋼永興公司各條生產(chǎn)線也陸續(xù)恢復(fù)正常生產(chǎn),開足馬力,為全面完成集團制定的年度任務(wù)目標而努力奮斗!
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