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——陜鋼漢鋼軋鋼廠提升鋼材質(zhì)量側(cè)記
2019年伊始,陜鋼集團漢鋼公司軋鋼廠牢固樹立“質(zhì)量與安全同等重要”的觀念和“安全第一,質(zhì)量為先”的工作目標,不斷強化質(zhì)量意識,延伸質(zhì)量管理,加大工藝優(yōu)化力度,著力提高鋼材產(chǎn)品質(zhì)量。
全員參與 匯集提質(zhì)“大合力”
軋鋼廠不斷提升全員質(zhì)量意識、狠抓生產(chǎn)過程控制,深挖質(zhì)量提升潛力,從細節(jié)入手,嚴格把控鋼材質(zhì)量每一道關(guān)口,使各項生產(chǎn)工作在安全的前提下以質(zhì)量為先、為質(zhì)量讓步。
新年伊始,軋鋼廠相繼召開廠級質(zhì)量專題研討會4次,編制并下發(fā)了《軋鋼廠工藝管理規(guī)定及考核辦法》、《軋鋼廠質(zhì)量管理規(guī)定及考核辦法》、《軋鋼廠鋼材性能防控流程》、《2019年工藝質(zhì)量考核辦法》等制度,明確了從廠長—主管廠長—科長、段長—技術(shù)員、班組長—操作工自上而下,由外到內(nèi)的質(zhì)量管理體系架構(gòu),形成了人人肩上有質(zhì)量,人人肩上有擔當,所有干部員工共同參與的良好局面。
同時,軋鋼廠還建立了“軋鋼廠工藝質(zhì)量信息群”, “鋼材性能群”,“坯材質(zhì)量信息群”以及包括車間、班組建立的等近10個網(wǎng)絡工作群,各崗位及時反饋質(zhì)量相關(guān)信息,車間領(lǐng)導第一時間到現(xiàn)場解決,形成了全天候、全方位、24小時的質(zhì)量防控體系,確保四條線生產(chǎn)順利運行。
資源整合 跑出提質(zhì)“加速度”
2018年12月,為了便于協(xié)調(diào),軋鋼廠便利用公司機構(gòu)調(diào)整契機,將鋼坯爐號班劃歸高線、棒線車間,編入生產(chǎn)班組,實現(xiàn)了鋼坯從入爐、加熱,到軋制、后區(qū)精整這4個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的完整統(tǒng)一,截止目前運行良好。相比此前由其他單位管理,入爐的每一根鋼坯均能做到對應一卷鋼材,有效杜絕了軋后鋼材混批號,力學性能不對應的現(xiàn)象。進一步節(jié)約了生產(chǎn)時間,使鋼坯入爐成分更準確,入爐鋼坯調(diào)整更迅速,有效提升鋼材質(zhì)量。
工藝技術(shù)優(yōu)化 迎來提質(zhì)“艷陽天”
以工藝技術(shù)優(yōu)化促進提質(zhì)增效,是軋鋼廠提升產(chǎn)品質(zhì)量打出的一記“重拳”。
2018年12月中旬,軋鋼廠廠長牽頭組織進行了工藝技術(shù)優(yōu)化改進,通過1個多月反復多次測溫、試驗、化學成分分析、金相組織分析和實驗室最終力學性能結(jié)果,共修訂現(xiàn)行控軋控冷工藝18處,使棒線加熱溫度、上冷床溫度控制更加科學,高線Φ6—Φ12盤圓和盤螺8個規(guī)格、16種軋制及冷卻工藝更加合理,盤圓力學性能明顯提高、盤螺的屈服強度更加穩(wěn)定。同時,軋鋼廠還重新制訂了各規(guī)格鋼坯入爐標準,各元素含量合理提高或降低;精確入爐,成分規(guī)格精確對應,避免合金浪費,進而提高鋼材性能。
此外,針對線材通條性能不穩(wěn)定的情況,軋鋼廠通過對所有水箱進行功能修復、改進水箱閥門電氣自動控制、對1#高線預精軋穿水箱進行整體更換、對預精軋穿水管道改造;對水箱堵塞淤泥進行清理等,多措并舉發(fā)力產(chǎn)品產(chǎn)量提升。一系列措施的有效推進,促使軋鋼廠元月份鋼材合格率完成99.97%,鋼材一次檢驗合格率99.79%。
質(zhì)量提升沒有最好,只有更好。目前,軋鋼廠追求精品軋鋼的腳步更加堅定有力。
(責任編輯:zgltw)