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11月12日,筆者從安鋼第一煉軋廠生產(chǎn)調(diào)度會上獲悉,10月份,該廠降低合金成本達(dá)到357萬元,環(huán)比增加219萬元,創(chuàng)近年來新水平。
合金消耗是煉鋼工序的主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)。今年初以來,該廠把降低合金成本作為降低生產(chǎn)成本的重要抓手,通過抓工藝技術(shù)創(chuàng)新、抓操作技能提升、抓生產(chǎn)流程精準(zhǔn)控制等有效措施,大幅降低了合金成本,取得明顯成效。
該廠成立了以主管廠長任組長的降低合金消耗攻關(guān)組,在保證質(zhì)量的前提下,以降成本為主線,在鋼種允許范圍內(nèi),優(yōu)化冶煉工藝,降低合金消耗。該廠根據(jù)合金市場價格和各類合金元素對鋼種性能的貢獻(xiàn),制訂了多種詳細(xì)、全面的各鋼種優(yōu)化模型和控制成分標(biāo)準(zhǔn),尋找出合金最優(yōu)加入比例。該廠通過在個別鋼種開展降錳加鈦實驗,降低噸鋼合金成本7.96元;通過改進冷卻技術(shù),取消高線HRB400P鋼種釩含量,降低噸鋼合金成本6元。該廠針對6mm~16mm小規(guī)格低合金高強度結(jié)構(gòu)鋼,優(yōu)化合金成分,降低錳0.10%,降低鋁0.008%,降低噸鋼合金成本17元。
同時,該廠還進一步加強生產(chǎn)過程控制,從鐵水和廢鋼入爐開始,嚴(yán)格執(zhí)行裝入制度,控制好各個環(huán)節(jié)的裝入量;在冶煉過程中,要求爐長加強對鋼種成分的控制,根據(jù)實際情況及時對合金加入量進行調(diào)整,嚴(yán)格遵循合金的加入順序;加強留渣操作,通過增加留渣量,加快成渣速度,達(dá)到較好的去磷效果;優(yōu)化脫氧合金化工藝,在出鋼前加入一定量脫氧材料對鋼水進行脫氧,減少合金損耗;嚴(yán)格執(zhí)行鋼包吹氬制度,保證吹氬時間,充分?jǐn)嚢桎撍岣叱善烦煞旨颁摬男阅艿姆€(wěn)定性;通過鋼包加蓋、合金在線烘烤等手段減少各工序溫降,提高合金收得率。
為降低合金消耗,該廠還進一步強化制度管理,嚴(yán)格執(zhí)行合金領(lǐng)用制度,對各班組合金嚴(yán)格管控,并及時清理、回收潑灑合金,減少浪費,確?!邦w粒歸倉”;規(guī)范合金烘烤工藝,嚴(yán)格按要求保證合金充分烘烤,提升合金溫度,確保合金料充分熔化。
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